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模具实习报告总结范文5篇
,回火的温度一般为160~180℃。这种方法使钢具有高硬度和高耐
磨性)。之后是最后一道工序研磨。用于与生产产品接触的面要研磨
至粗糙度。一切做好后,经检验合格,入模具仓库保存。。一般情况
下一个冷墩师傅在操作不发生意外的情况下,可以用同一个模具打好
几万个产品,中间感觉产品质量不好,可以对模具进行修模,主要是
用磨床磨上下两端面,最重要的是用研磨机研
磨重要表面保证粗糙度为,模具通过多次修磨后最终是不能用了,
这时模具要回收利用。可用于修配成其他的零部件。一般情况下是通
过在原来的小孔的位置上用大钻头钻个圆孔。之后拿胶把合金磨头沾
到孔内并用压模机压紧(AB胶是两种胶,分为A和B,它们一比一混
合后涂在接触表面强度高,合金磨头不是我厂模具车间生产的是外购
的)在把合金磨头镶好后,在用电火花打个小孔。然后重复上面生产
二冲模具的步骤进行加工。这样提高了材料的利用率,节省了大量的
成本。为企业创造更高的效益。
(四)实习概述:
通过网上投简历,面试,体检后,我成为金波公司一名职工。刚
开开始进入公司就赶上公司搬迁厂房,把厂房内的设备要从岛内搬迁
至同安。在旧厂房时,负责配合其他人员帮忙把所需东西打包。到了
新厂房配合相关人员安装设备及与电工配合把设备的电源接好。而后
在模具部练习一些基本设备的操作,最后在安排到设备动力部学习设
备维修。
(五)所学技能:
在安装设备期间学会使用手推叉车,用膨胀螺丝固定机台。在与
电工接线中知道了:相线:黄色、绿色、白色;零线:蓝色;零线:蓝
色;如果电机通电后发生反转只需对调黄色和绿色的相线。在模具部
学会了操作普车,磨床,钻床,洗床和砂轮机的使用等。在维修时学
会了,砂轮切割机,冲击钻,液压钳,手电钻,电锯,打磨机的使用,
电焊,氩弧焊等,并学会常用工具的使用和常用配件的识别。
在实习期间也做了不少事情,例如用膨胀螺丝固定机台,接设备
主控电源,安装门锁,门吸,水龙头,用砂轮切割机切割切角钢,用
电焊焊接角钢做物料架,用车床和磨床修配垫片,用磨床磨长方形铁
块并符合平行度和垂直度要求,用钻长钻孔并攻螺纹保证孔和螺纹的
定位精度与尺寸要求。用铣床铣刀架。
(六)主要事项:例如
1.修配安装铜套。维修原因主要是,刀架和与刀架配合的铜套磨
损了,使得间隙过大。影响配合,导致刀架闯动,严重影响加工产品
的同轴度。维修方法:拆下刀架并用铝棒敲出铜套(铝比铜软)用卡尺
测量铜套内外径,并记录数据重新用车床修配一个铜套。(数据比实
际测的数据要有调整,一般根据经验修配)最后安装好铜套及刀架,
并调试机床。(铜套安装要慢,只能一点一点的敲进入,每敲进一点
就要试着刀架,不使刀架卡死,铜质软受挤压易变形,铜套与铜套固
定版为过盈配合,搞不好变形过大会使内径变下或变形,无法安装刀
架)心得体会:拆设备时要有先后顺序,拆下得零件要放好,该擦干
净得要擦干净,(用酒精擦洗)拆下时要记得各个零件原有得位置,以
方便安装,(很多零件又配和关系,顺序不可装反,有些零件安装方
向性,如一个轴上与其他零件有接触会有磨损,会变小,虽然只
有几个丝,但看似一样的两端安装相反,可能就装不上了,或装
上了也太紧,设备运行会卡,甚至卡死。安装设备时,常常需要敲敲
打打,一般要用铜棒,是铜的零件就用铝棒(用质软的,以免敲坏设
备),做是不能只用蛮力,要用脑想,用巧劲。
2.用一台铣机床铣个刀架,然而这次没做好。结果把一个要与刀
片配合的尺寸铣坏了。双边偏差多到在~毫米,导致刀架报废。就是
超差了这几个丝,忙了好久加工出来的竟是不合格品。真是气人啊。
辛辛苦苦,好不容易才做好。分析失败原因主要有几点:第一,对设
备不了解,以前没使用过,是第一次用这设备。是台钻铣结合的进口
机床,是立式可转位的。第二,对刀是没有对好,使得加工原点与图
纸原点不和,基点偏移大概有两个丝,其次铣刀刀口不平,是用过的
铣刀,三个刃口不平,刃口也不锋利。第三,也是最重要的失败原因,
没有测量毛胚尺寸。只是看着图纸加工,没联系实际,只按图纸的尺
寸加工,误把毛胚尺寸当成图纸一样的尺寸。导致还误差4到6丝。
改过措施:一,平时多加练习,熟练掌握机台操作。二,对刀要慢,
铣刀转速要慢,对刀是要慢慢碰刀边,稍有一点点切屑就可以。三,
做是不能太死,要结合实际,灵活运用自己的技能。今天第二件失败
的事也不算是失败
(七)总结的规律:
1.通过对厂里
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