600MW汽轮机轴瓦浮动油挡环的问题及改进方法.pdf

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600MW汽轮机轴瓦浮动油挡环的问题及

改进方法

文摘:本文根据某火电厂四台600MW汽轮机组在机组运行过程中多次发生支

持轴瓦浮动挡油环断裂、磨损甚至造成轴系碰磨振动加剧问题及缺陷,从浮动挡

油环的结构、安装、运行中实际发生问题等方面分析了产生浮动挡油环损坏、磨

损的原因,经过多次攻关、技改而取得的成果经验,对汽轮机支持轴瓦浮动挡油

环的设计及设备改进、安装、调整及运行维护具有一定的参考价值。

关键词:汽轮机、支持轴瓦、浮动挡油环、结构改进;

前言

600MW汽轮机组多次发生支持轴瓦浮动式挡油环断裂问题,机组运行中浮动

式挡油环断裂后,导致轴瓦位置听音异常、轴系振动上升、轴瓦及汽轮机转子磨

损等严重问题。停机检修中发现浮动挡油环断裂原因为止动销损坏、紧固螺栓松

动脱开,为解决浮动挡油环设计缺陷,经过多次攻关、技改、试验,最终改变浮

动挡油环结合面紧固连接方式及止动销安装位置,通过2年连续运行经验,彻底

解决该问题。

1.

原设计结构

浮动挡油环为碳钢体内乌金面上下半环结构,组装在轴瓦前后油挡套凹槽内,

乌金面内径499mm,与轴径配合间隙0.97-1.07mm。浮动挡油环上部外圆凸台上

配有一纵向凹槽,与上油挡套中部φ5mm止动销配合,防止挡油环旋转。浮动挡

油环上下两半圆为水平平面对接,在背弧凸台上一侧打孔、一侧内孔攻丝,使用

M6沉头螺栓连接,螺栓顶部安装后冲点锁固。

2、常见问题及原因分析

2.1上下半圆连接螺栓损坏脱落。因结合面紧固螺栓强度低,无锁紧止动措

施,机组运行中对此发生挡油环上下两半圆连接螺栓损坏脱落,造成挡油环在环

套内部脱落张开,甚至旋转断裂失效,与轴颈碰磨。

2.2防旋转止动部分损坏。防旋转止动部分主要安装在上半挡油环背弧上部,

上油挡套与止动槽配合的止动销尺寸为6mm,强度不足,机组运行中,在长期撞

击受旋转力、油环轴向变化摩擦力下,磨损甚至变形、断裂损坏。造成整个油挡

环在油挡套内会被旋转主轴带动旋转损坏。

2.3安装工艺不不良导致浮动挡油环运行中损坏。止动沟槽与止动销在安装

过程中对正装配困难,易变型损伤,同时挡油环装配在轴上,径向间隙要求严格,

装配过程中,保证浮动挡油环正常装入,与轴颈配合间隙保0.97-1.07mm。如装

配中导致浮动挡油环变形或装配间隙过小,高速旋转的汽轮机转子与浮动挡油环

产生剧烈摩擦,导致浮动挡油环损坏。

3、典型案例

2019年12月3日,某600MW机组运行过程中,主机#2(Y向)振动突然由

108um上升达127um(达报警值),#3(Y向)振动由54um上升达87um,各轴

瓦瓦温及回油温度未发生变化。对各轴瓦进行听音检查,发现#3瓦存在异音,

异音表现为间断性的轻微哒、哒声,#2瓦左听音检查正常。调取振动数据对比发

现#2瓦一倍频相位无明显变化,#3瓦一倍频相位由31°变化至355°。结合听

音结果分析原因为#3瓦浮动挡油环连接销断裂造成浮动环与转子动静碰磨,使轴

瓦振动增大。后续机组检修中,对#3瓦进行解体检查发现轴瓦内侧浮动挡油环止

动销断裂,上下半连接螺栓损坏脱开。

4、结构改进方案

4.1起初,我们尝试将挡油环上下半连接螺栓由单头螺钉改为通孔双头螺栓,

中间为销柱结构,螺帽加以弹簧垫,并将原有上半环顶部止动凹槽进行加装增高

垫块,提高装配后卡销卡入深度,避免由于油挡套上下调整变化致使卡销卡入深

度不够影响强度。效果有较大好转,但拆装困难,锁固防脱困难。运行中检验使

用寿命有一定延长,但仍出现卡销断裂磨损,甚至卡槽处半环断裂问题。

4.2故障再次发生后,续继续研究设计,参照密封瓦连接形式,我们将原有

的挡油环两半圆连接螺钉的沉头螺钉结构改进,将原始上下结合面的平面对接结

构变为对口凸凹搭接结构,使用两条水平横穿螺纹销钉连接型式,可彻底解决此

问题。由拉力变为剪切力,并且横销装配后有一条端面与有挡环侧平面平齐,随

环体装配在油挡套腔室内,不会串出。可靠性高。即参照了该机组发电机密封瓦

的瓦体上下半搭接横销结构。

4.3将原有的挡油环上半顶部的止动销、止动槽结构彻底取消。将上述第一

条的上下环水平搭接的四个横向螺纹销钉的其中一条,加工成加长内六角头螺杆

结构,在该止动销的油挡套水平面对应处,开一个豁口,使该止动销的加长部分

装配在该豁口处,即完成了挡油环的防旋转止动作用

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