一起高压主变压器低压短路故障分析及处理.docx

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一起高压主变压器低压短路故障分析及处理

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摘要;针对一起220kV变压器跳闸故障,通过现场检查、变压器油气相色谱分析、电气试验分析和解体检查,认为造成此次故障的主要原因是产品设计存在缺陷、制造工艺不良,诱发原因是电容器组电力电缆短路,并提出该故障的处理方法和防范建议。

关键词:变压器;继电保护;绕组变形;短路

0引言

近年来,随着电网容量的增大,大型变压器的短路故障所产生的后果越来越严重,对安全发供电的威胁也越来越大,所以大型变压器的抗短路能力已引起人们的广泛关注。大型变压器运行中发生的短路故障大多是由于设计、制造、安装中某个环节处理不当引起的。

1故障概况

某220kV变电站2号主变压器为2009年08月出厂的220千伏产品,额定容量:180/180/60MVA;额定电压比:230±8×1.25%/120/38.5KV;额定电流比:452.5/860.2/899.7A;接线组别:YNyn0d11;阻抗电压:高压/中压14.55%、高压/低压23.98%、中压/低压7.89%,2010年03月投入运行。该主变压器于2010年3月22日曾进行停电例行试验,各试验项目试验数据均正常,且自投运以来该主变压器未遭受过低压侧短路冲击。2012年04月14日19:24,该主变压器在运行中差动保护、本体重瓦斯保护动作,三侧断路器跳闸。

故障发生时,当地的天气状况晴好,该变电站2号、3号主变压器中、低压侧均分裂运行,2号主变压器110kV侧带173、169出线运行,35kV侧带388、386出线和4号、6号电容器组运行。该站35kV备用电源自投装置处于运行状态。

2原因查找

2.1现场检查

对该变电站2号主变压器进行外观检查,未见明显异常,该变电站电缆沟内8号电容器组电力电缆中间部位烧断,如图1所示。该电力电缆为2011年4月出厂的ZRYJLV2226/35型。

2.2继电保护动作情况

该变电站8号电容器组V相电力电缆在运行中发生对地击穿故障,261ms后该处发展为三相击穿短路故障,416ms后8号电容器组断路器过流Ⅰ段保护动作跳闸成功切除故障电流,最大故障短路电流10.4kA,折算至流经低压绕组的电流约为5.9kA,511ms后主变压器双套差动保护动作,跳开主变压器三侧断路器,714ms后2号主变压器重瓦斯保护动作,继电保护动作时序见图1。分析表明,主变压器全部继电保护动作正确。

图1:继电保护动作时序

2.3变压器油气相色谱分析

故障发生后,取该变电站2号主变压器油箱内变压器油油样进行气体色谱检测,并与故障前的最近一次检测数据进行对比分析,油气相色谱检测数据见表1

表1:油气相色谱检测数据(μL/L)

由表1可以得出如下结论:H2含量较高,说明油箱内部存在高温或中温过热;C2H2约占总烃的70%,为主要成分,说明油箱内部发生了放电性故障;CH4和C2H4含量较高,说明油箱内部存在过热性故障;CO和CO2含量有一定程度增长,说明油箱内部固体绝缘可能受到一定损坏。综上所述,利用改良三比值法编码规则,得出此次故障的编码为202,结论为油箱内部存在电弧放电故障.

2.4电气试验

2.4.1绕组直流电阻

在现场,对该变电站2号主变压器进行电气试验,结果表明高、中、低压绕组的绝缘电阻测试结果均符合标准要求。高、中、低压绕组的直流电阻试验结果见表2。

表2:高、中、低压绕组的直流电阻试验结果

由表2可以看出,高、中压绕组的直流电阻测试结果符合标准要求,低压绕组Ruv、Rvw、Rwu均有不同程度增长判断低压绕组u、v、w相的导线内部可能存在断股。

3解体检查

对该变电站故障主变压器进行解体检查,分析如下。

1.高、中压绕组及调压绕组外观无异常,中、低压绕组“S弯”处楔形垫块跨2根撑条固定。

2.u相、w相低压绕组发生轴向失稳,其中u相低压绕组发现6处匝间短路、w相低压绕组发现8处匝间短路,短路点集中在低压绕组中间部位换位“S”弯处。短路部位导线出现断股、翻转、散股现象。每个低压绕组共计92线饼,自绕组底部向顶部数,u相低压绕组47-48、53-54线饼之间导线明显外翻散股,且49-50线饼之间导线出现断股,w相低压绕组46-47、55-56线饼之间导线明显外翻散股。

3.u相、w相低压绕组中部局部区域存在辐向失稳,起支撑作用的部分撑条出现折断现象,且撑条折断部位绝缘纸筒凹陷破裂。

4.u相、w相低压绕组短路部位的线饼间垫块及“S”弯处楔形垫块散乱松动,且线饼间采用的层压木出现折断、分层现象。

5.v相低压绕组外观基本完好,但部分“S”弯处的楔形垫块松动。

4原因分析

根据该站2号主变压器的检查及试验情况分析,得出该主变压器故障的原因如下:8号电容器组电

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