炼油污水氨氮总氮达标分析与控制.docVIP

炼油污水氨氮总氮达标分析与控制.doc

  1. 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

炼油污水氨氮总氮达标分析与控制

陈青山(荆门石化安全环保处)

李健光(荆门石化动力部供排水车间)

前言:随着劣质原油加工比例的不断上升,炼油污水中氨氮总氮类污染物呈上升趋势,如何有效的控制氨氮总氮类污染物排放稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31750-2015)及《城镇污水处理场污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的控制要求。本文针对某炼油污水场出水氨氮异常的几种状况,分别进行表象分析,并根据原因采取针对性的控制措施,取得了良好的效果;同时也阐述了在炼油污水生物处理过程中,提高总氮去除效果的几种设想,确保满足《城镇污水处理场污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准对总氮的控制要求。

关键词:氨氮总氮达标分析控制

1污水场的概况及达标要求

1.1概况

中石化某污水场采用“隔油一气浮一生化”工艺,实际处理量为320m3/h。隔油单元采用传统的平流式隔油池,气浮采用四级涡凹气浮,气浮后的废水部分进入延时曝气生化处理,再经沉淀处理后转入氧化沟;浮选后的另一部分废水直接进入氧化沟。氧化沟采用三沟式奥伯尔(Orbal)氧化沟处理工艺,共设有2座,每座氧化沟设有曝气转碟18台;现氧化沟为串联运行,其中2#沟主要去除COD,1#沟主要去除氨氮。氧化沟出水后设有后气浮、生物活性碳塔、曝气生物滤池和流砂过滤器,处理达标后外排或者回用。整个处理系统的的核心是氧化沟。具体工艺流程如图1所示。

图1工艺流程图

1.2氨氮总氮的排放现状及其达标要求

目前企业执行氨氮≤15mg/L排放标准,实际污水场正常出水氨氮≤5mg/L、总氮20-30mg/L;异常情况氨氮时有>10mg/L、总氮>40mg/L发生。如图2

图2氧化沟进、出水氨氮、总氮情况

随着2017年7月1日执行新的《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015),即氨氮≤8mg/L、总氮≤40mg/L;受纳污水体水环境容量的限制,当地政府要求沿河企业排水从严执行达到《城

NO2-+3[H](电子受体)0.5N2+H2O+OH-

3氨氮异常情况分析

3.1汽提装置净化水波动

3.1.1表象:进水氨氮突然升高

该污水场在运行过程中,出水氨氮一直比较稳定,但在2012年1月份,氧化沟进水氨氮含量突然从57mg/L增加至196mg/L,表面有明显刺激性的气味;出水氨氮也突然从0.5mg/L以下上升到11.84mg/L,期间二沉池出水较清澈,悬浮物较少,在以后的数日内出水氨氮持续升高,最高可达到13.64mg/L。

具体变化情况如图3

图3进、出水氨氮对比图

从活性污泥的性状看,污泥浓度在2.5g/L,污泥指数在90mL/g,丝状菌丰度不高,没有出现污泥膨胀和污泥大量死亡的现象;而生物相检测到钟虫、轮虫、累枝虫,出现微生物胞外聚合物(EPS),说明微生物环境正在发生改变。

3.1.2原因分析

主要影响因素是上游装置来水波动,具体为上游汽提装置净化水排放异常,从正常时期小于50mg/L突增至116mg/L,最高达到259mg/L。

根据有关研究[1]表明,过高的进水氨氮浓度对硝化反应有抑制作用,亚硝化菌对氨氮的最适宜耐受浓度为100~150mg/L,最高耐受浓度为180mg/L左右;硝化菌对氨氮的最适宜耐受浓度为75~100mg/L,最高耐受浓度为180mg/L左右。据此推断,进水氨氮浓度的突然升高对硝化反应产生了抑制作用,使硝化速率降低,最终导致出水氨氮升高。

该污水场的实际运行数据表明,当污水场进水氨氮小于50mg/L时,出水氨氮一直维持在较低的水平,且保持相对稳定。

3.1.3控制措施

(1)首先从源头上严控氨氮的来源,上游汽提装置净化水是石化污水场氨氮的主要来源之一。经现场检查,本次氨氮偏高就是由含硫污水汽提装置净化水水质波动引起,因此稳定汽提装置的运行是首先要解决的问题。

同时,控制其排水返回含硫污水原料罐,进行进一步的处理;待达到分级控制指标(净化水氨氮不得超过50mg/L)后,方可排入下水系统进入污水场;所在车间完善了保证净化水合格外排的管理规定,按照“不合格净化水严禁外排”的要求,否则对操作班组进行考核。

(2)污水场内部则利用调节罐的调节功能,减少生化系统进水量,延长好氧单元的实际水力停留时间来提高硝化效果。具体措施为:

提高生化单元的污泥浓度,加大氧化沟回流比,由原80%提高至150%;提高好氧单元的溶解氧浓度,氧化沟曝气转碟由原23台提高至29台,以改善硝化效果;投加葡萄糖营养物质,改善活性污泥性状,维持生化系统硝化反应所需的碱度;适当引入生活污水,增大废水的可生化性。

采取以上措施后,污水场生化系统

文档评论(0)

182****6616 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档