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炼油污水氨氮总氮达标分析与控制
陈青山(荆门石化安全环保处)
李健光(荆门石化动力部供排水车间)
前言:随着劣质原油加工比例的不断上升,炼油污水中氨氮总氮类污染物呈上升趋势,如何有效的控制氨氮总氮类污染物排放稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31750-2015)及《城镇污水处理场污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的控制要求。本文针对某炼油污水场出水氨氮异常的几种状况,分别进行表象分析,并根据原因采取针对性的控制措施,取得了良好的效果;同时也阐述了在炼油污水生物处理过程中,提高总氮去除效果的几种设想,确保满足《城镇污水处理场污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准对总氮的控制要求。
关键词:氨氮总氮达标分析控制
1污水场的概况及达标要求
1.1概况
中石化某污水场采用“隔油一气浮一生化”工艺,实际处理量为320m3/h。隔油单元采用传统的平流式隔油池,气浮采用四级涡凹气浮,气浮后的废水部分进入延时曝气生化处理,再经沉淀处理后转入氧化沟;浮选后的另一部分废水直接进入氧化沟。氧化沟采用三沟式奥伯尔(Orbal)氧化沟处理工艺,共设有2座,每座氧化沟设有曝气转碟18台;现氧化沟为串联运行,其中2#沟主要去除COD,1#沟主要去除氨氮。氧化沟出水后设有后气浮、生物活性碳塔、曝气生物滤池和流砂过滤器,处理达标后外排或者回用。整个处理系统的的核心是氧化沟。具体工艺流程如图1所示。
图1工艺流程图
1.2氨氮总氮的排放现状及其达标要求
目前企业执行氨氮≤15mg/L排放标准,实际污水场正常出水氨氮≤5mg/L、总氮20-30mg/L;异常情况氨氮时有>10mg/L、总氮>40mg/L发生。如图2
图2氧化沟进、出水氨氮、总氮情况
随着2017年7月1日执行新的《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015),即氨氮≤8mg/L、总氮≤40mg/L;受纳污水体水环境容量的限制,当地政府要求沿河企业排水从严执行达到《城
NO2-+3[H](电子受体)0.5N2+H2O+OH-
3氨氮异常情况分析
3.1汽提装置净化水波动
3.1.1表象:进水氨氮突然升高
该污水场在运行过程中,出水氨氮一直比较稳定,但在2012年1月份,氧化沟进水氨氮含量突然从57mg/L增加至196mg/L,表面有明显刺激性的气味;出水氨氮也突然从0.5mg/L以下上升到11.84mg/L,期间二沉池出水较清澈,悬浮物较少,在以后的数日内出水氨氮持续升高,最高可达到13.64mg/L。
具体变化情况如图3
图3进、出水氨氮对比图
从活性污泥的性状看,污泥浓度在2.5g/L,污泥指数在90mL/g,丝状菌丰度不高,没有出现污泥膨胀和污泥大量死亡的现象;而生物相检测到钟虫、轮虫、累枝虫,出现微生物胞外聚合物(EPS),说明微生物环境正在发生改变。
3.1.2原因分析
主要影响因素是上游装置来水波动,具体为上游汽提装置净化水排放异常,从正常时期小于50mg/L突增至116mg/L,最高达到259mg/L。
根据有关研究[1]表明,过高的进水氨氮浓度对硝化反应有抑制作用,亚硝化菌对氨氮的最适宜耐受浓度为100~150mg/L,最高耐受浓度为180mg/L左右;硝化菌对氨氮的最适宜耐受浓度为75~100mg/L,最高耐受浓度为180mg/L左右。据此推断,进水氨氮浓度的突然升高对硝化反应产生了抑制作用,使硝化速率降低,最终导致出水氨氮升高。
该污水场的实际运行数据表明,当污水场进水氨氮小于50mg/L时,出水氨氮一直维持在较低的水平,且保持相对稳定。
3.1.3控制措施
(1)首先从源头上严控氨氮的来源,上游汽提装置净化水是石化污水场氨氮的主要来源之一。经现场检查,本次氨氮偏高就是由含硫污水汽提装置净化水水质波动引起,因此稳定汽提装置的运行是首先要解决的问题。
同时,控制其排水返回含硫污水原料罐,进行进一步的处理;待达到分级控制指标(净化水氨氮不得超过50mg/L)后,方可排入下水系统进入污水场;所在车间完善了保证净化水合格外排的管理规定,按照“不合格净化水严禁外排”的要求,否则对操作班组进行考核。
(2)污水场内部则利用调节罐的调节功能,减少生化系统进水量,延长好氧单元的实际水力停留时间来提高硝化效果。具体措施为:
提高生化单元的污泥浓度,加大氧化沟回流比,由原80%提高至150%;提高好氧单元的溶解氧浓度,氧化沟曝气转碟由原23台提高至29台,以改善硝化效果;投加葡萄糖营养物质,改善活性污泥性状,维持生化系统硝化反应所需的碱度;适当引入生活污水,增大废水的可生化性。
采取以上措施后,污水场生化系统
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