- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?
?
燃煤机组锅炉再热器减温水量大原因分析及处理
?
?
张学明
摘要:印度古德罗尔项目一期工程建设2×600MW亚临界燃煤机组,1号机组于2015年9月24日首次满负荷运行,在随后的可靠性运行中,发现机组再热器减温水流量大现象,经过调试单位牵头,组织锅炉制造厂家,运行,EPC等各方分析、检查发现:炉膛和分隔屏结焦过多是造成再热器减温水量偏大的主要原因,经过对锅炉结焦受热面进行清焦,并对燃烧器配风方式、吹灰频率、炉膛出口氧量、火焰中心等进行燃烧调整,使得再热汽温和减温水量维持在设计范围。同时避免锅炉受热面结焦,提高了锅炉运行效率和机组运行的经济性和安全性。
关键词:减温水原因分析调整控制
前言:
印度古德罗尔一期2×600MW亚临界燃煤机组项目,位于印度泰米尔纳德邦古德罗尔镇,濒临孟加拉湾。锅炉为亚临界压力、一次中间再热、控制循环锅筒炉,锅炉采用平衡通风、直流式燃烧器四角切圆燃烧方式,设计燃料为烟煤。锅炉的最大连续蒸发量为2069t/h。机组最大工况时(TMCR时),锅炉的蒸发量为1892.9t/h。根据锅炉厂家说明书及业主与EPC签订的技术合同规定,锅炉负荷在50%-100%运行期间,再热蒸汽温度为538(±5℃)。再热器的减温水量为0t/h。但是在1号锅炉负荷在50%-100%BMCR试运行期间,再热器的减温水量最大达到76.8t/h,最小也有12.7t/h。根据锅炉厂说明书:再热汽温度主要通过再热器烟气挡板调整,再热器事故喷水仅在再热器事故状态下投入,显然如此大的事故喷水量,使锅炉运行效率明显下降,也对再热器长期运行超温带来隐患。
处理前机组运行参数如下:
处理前减温水DCS截图:
针对该问题,调试人员进行试验分析、查找问题原因,根据调试人员所掌握的情况和运行数据,现对#1炉再热器减温水流量异常的原因进行分析如下:
1.磨煤机组合方式的影响
图3为磨煤机组合方式由ABCDE磨切换到ABDEF磨后,减温水的变化趋势曲线,从图中可以看出,投运F磨后,再热器减温水量上升。图4为磨组合方式由ABCEF磨切换到ABCDE磨后减温水的变化曲线,从图中可以看出,切掉F磨后,再热器减温水量下降。这条规律与我们理论分析一致,当火焰中心抬高时,再热器减温水量增加,火焰中心降低时,再热器减温水量减少。
2.烟气中氧含量的影响
图5、6选取了日常运行中变化明显的工况,图中黑色曲线为烟气中含氧量的变化曲线,两条蓝色曲线分别为再热器减温水A、B侧的变化曲线。从图中可以看出,当烟气中氧含量增加时,再热器减温水增加,当烟气中氧含量减少时,再热器减温水减少。同时,减温水的变化略滞后于烟气中氧含量的变化。本工程上可以看到这种趋势,但并不明显。
3.燃烧器摆角的影响
再热器减温水量整体上随燃烧器摆角变化而变化。燃烧器上摆,火焰中心上移,减温水量增加;燃烧器下摆,火焰中心下移,减温水量减少。通过已经完成的燃烧调节试验结果可以发现,下调燃烧器摆角对降低本工程再热器减温水量有一定帮助。
4.受热面结焦的影响
在#1炉停炉期间,调试技术人员和业主人员利用这个机会,对炉内进行了一次全面的检查,发现锅炉水冷壁结焦,同时分隔屏区域存在沾污,情况非常严重。炉膛水冷壁、省煤器等低温受热面的沾污只是影响工质吸热的一部分因素。分隔屏过热器、后屏过热器等受热面的位置位于末再、末过之前,出现严重的沾污情况同样是重要的影响因素。这些受热面的沾污均将增加末再、末过位置处的烟气温度,导致过热器和再热器吸热量超出理论设计值,并且需要大量的减温水参与进行降温。见图-14
从调试人员检查的沾污情况分析中也可以明确看到分隔屏过热器的实际吸热量大大低于设计值,是受沾污影响最严重的受热面。
5.锅炉结焦和沾污对受热面吸热量的影响
基于#1炉的实际运行状态,调试人员根据现有测点的读数,对各级受热面的吸热情况与设计值进行整体的比较。通过受热面吸热的比较以及现场进行燃烧调整试验的结果,分析认为:引起锅炉再热器减温水流量异常的主要原因,是锅炉的结焦和沾污问题。
与设计值相比,过热器系统(包括水系统)实际吸热量增加3.3%,再热器系统实际吸热量增加35%。
与设计值相比,过热器系统(包括水系统)各级受热面吸热量变化详见下表:
炉膛结焦后,进入上炉膛的烟气温度升高。同时因分隔屏过热器沾污严重,分隔屏吸热能力下降,导致分隔屏出口的烟气温度进一步升高。处于分隔屏下游的受热面将受到更大的影响,包括后屏过热器、屏式再热器、末级再热器以及末级过热器等。
但由于后屏过热器也存在一定的沾污情况,后屏过热器的吸热量没有产生更大的变化。从屏式再热器开始,下游的各级受热面没有出现明显的沾污现象,清洁度较高,所以吸热量的开始出现明显的变化。
与设计值相比,墙式再热器实际吸热量增加28.7%,屏式再热器与
文档评论(0)