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取料刮板机软启动故障原因分析和处理毕志俊
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摘要:2018年1月中旬,句容发电厂的#2圆形煤场取料刮板机在运行中突然跳闸,检查操作员站故障诊断记录,只显示取料刮板机跳闸,没有任何跳闸原因显示,复位后再启动取料刮板机,启动3秒钟后跳闸,仍没有跳闸原因显示。本文通过对取料刮板机跳闸原因的分析,排除种种可能,终于找出了引起取料刮板机跳闸的最终原因,解决了取料刮板机无法启动的故障,保障了输煤系统安全稳定运行。
关键词:取料刮板机;软启动器;PLC
1前言
句容发电厂安装有两台CSR3600/1500?120圆形煤场堆取料机,该设备是一种大型、环保、连续、高效的燃煤装卸机械,是圆形煤场重要的装卸设备。当该设备的取料机构出现故障时,会影响锅炉煤仓上煤,和不同煤种的掺配。
2018年1月中旬,#2圆形煤场堆取料机的取料刮板机在运行中突然跳闸,司机室操作员站只显示取料刮板机跳闸,没有其他跳闸原因显示。按故障复位按钮后,启动取料刮板机,右侧刮板机电机电流显示390A左右,左侧刮板机电机无电流显示,3秒后右侧刮板机电机也跳闸,且操作员站仍然只显示取料刮板机跳闸,无跳闸原因显示。
为了确诊故障原因,燃料电控维护班安排一人在左侧取料刮板机旁观察,再安排一人在电气小室软启动器旁观察。让运行人员故障复位后,重新启动取料刮板机。在左侧取料刮板机观察的人观察到,启动后左侧取料刮板机电机比右侧取料刮板机电机旋转慢,过3秒钟后两台电机都停了。在电气小室观察的人观察到,启动后,右侧取料刮板机软启动器先动作,并且有电流显示,3秒后,左侧取料刮板机软启动器动作,紧接着两台软启动器都跳闸。
从启动过程来看,无法判断出故障是发生在机械上还是电气上,只能根据取料刮板机工作原理逐步排查。
2取料刮板机跳闸原因分析及处理
2.1取料刮板机工作原理
取料刮板机由两台电机驱动,分别布置在取料刮板机的两侧。电机输出轴上安装了液力耦合器,液力耦合器输出轴再连接到减速齿轮箱,减速齿轮箱输出轴与取料刮板机相连进行驱动。
当运行人员按下取料刮板机的启动按钮,为了减少启动电流对电源系统的冲击,首先右侧取料刮板机软启动器先动作,使右侧取料刮板机电机旋转,带动取料刮板机开始旋转,3秒后,左侧取料刮板机软启动器动作,共同带动取料刮板机旋转工作。
对于取料刮板机的机械传动机构最容易发生故障的是液力耦合器,因此首先要排除液力耦合器的故障引起的跳闸。
2.2取料刮板机液力耦合器工作原理和故障排查
液力耦合器是以液体为工作介质的一种非刚性联轴器。液力耦合器由泵轮和涡轮组成一个可使液体循环流动的密闭工作腔,其内部充有工作油。
泵轮在电机驱动下旋转,叶片带动油液,在离心力作用下,这些油液被甩向泵轮叶片边缘,由于泵轮和涡轮的半径相等,当泵轮的转速大于涡轮转速时,泵轮叶片外缘与涡轮叶片外缘产生液压差,在液压差的作用下使涡轮开始转动,从而将动能传给涡轮。
液力耦合器最易发生的故障是工作油泄漏导致无法传递扭矩,使取料刮板机变成单电机运行,引起过流保护动作跳闸。为了排除该故障,请燃料机务的检修人员将液力耦合器打开,检查工作油油位是否正常。检查发现左侧液力耦合器比右侧工作油少,添加适量工作油后,再启动,仍然启动3秒后跳闸。
当取料刮板机启动后,在右侧电机的带动下能旋转,且排除了液力耦合器故障,可以排除取料刮板机机械传动机构故障,可能故障发生在电机上。
2.3取料刮板机电机故障排查
在每次启动取料刮板机时,都是过3秒钟,左侧软启动器工作后立即跳闸,会不会是左侧电机绝缘下降或电机线圈有匝间短路现象。
为了排除这种可能,燃料电控检修人员将左侧电机接线脱开,用500V摇表测量电机绝缘电阻,大于20MΩ。再用电桥测量电机线圈电阻,三相间线圈电阻基本相同,都是0.02Ω,可以排除电机引起的故障跳闸。
在排除了电机发生故障的情况下,取料刮板机电气回路中只有软启动器了,当软启动器发生故障,也会引起取料刮板机跳闸。
2.4取料刮板机电机软启动器工作原理和故障排查
取料刮板机软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命。
由于左侧取料刮板机软启动器在工作瞬间就跳闸,我们怀疑软启动器的一次回路中的晶闸管有短路现象,引起三相电流不平衡,从而导致跳闸。于是,我们对左侧取料刮板机软启动器中的晶闸管进行了测量,并和右侧取料刮板机软启动器进行了比较。两台软启动器的晶闸管电阻值基本相同,没有
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