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陶瓷厂抛光砖废料再利用的研究
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李炯志
摘要:本实验在内墙釉面砖以及小地砖坯料配方基础上,掺入回收抛光砖废料,通过综合分析研究和实验,使其抛光废料用量达到35~50wt%。当抛光砖废料加入量50wt%以上的配方,其吸水率控制在4.5%以下,收缩一般在8.5~10.5%内波动;当抛光废料用量占35wt%时,利用掺杂回收废料生产的内墙釉面砖吸水率可控制在5~6%,收缩率在6~7%之间,完全达到产品各性能要求。该方案有效解决抛光砖废料处理问题,实现经济和环保的自然和谐发展。
关健词:抛光砖废料;回收利用;内墙釉面砖;生态发展
1前言
目前,由于我国建筑卫生陶瓷行业的粗放型生产,造成了严重的污染和大量的固体废物排放。其产品主要有抛光砖、仿古砖(有釉瓷质砖和有釉炻质砖)、内墙砖、外墙砖等,其中,抛光砖产品产量最大,约占50%。研究发现,即使在较高的生产优良率条件下,生产抛光砖的原料利用率约为76~85%。2013年全国建筑陶瓷墙抛光砖产量48.45亿m2,年产抛光砖产品可达10000万吨,年产生固体废料约2400万吨;致使大量废渣挤占耕地,使水和空气受到污染。因此,如何重新利用抛光砖废料已经成为业内和环保部门的当务之急。
抛光砖废料主要在抛光过程中产生,抛光砖表面与SiC磨头作用时会脱落大量废料粉屑,但这些废料粉屑不能直接掺混到抛光砖原料中回收使用。因为抛光砖废料粉屑中含有磨头杂质,这些杂质主要为SiC粉、MgO、MgCl2和有机树脂。由于SiC在1050~1120℃会发生氧化反应,放出CO2和CO气体,同时,混合有磨头杂质的废料也在此温度下开始发生共熔软化。一般抛光砖烧成温度为1200~1300℃,远高于废料熔点,掺混有废料粉屑的抛光砖在出窑后会出现大量气孔,产品因此报废。
对于某些烧成温度较低的产品,例如内墙釉面砖和小地砖,可以尝试在这些产品原料中掺入抛光砖废料,因为内墙釉面砖或小地砖的烧成温度在1100~1170℃之间,这一温度下废料粉屑的发气量尚不严重,气体可以缓慢排出并完成烧结,基于这一思路,本实验针对抛光砖废渣作分析研究,尝试找出一条切实可行的处理方法。
2实验
2.1原材料
实验使用抛光砖废料和内墙釉面砖原料,其中内墙釉面砖原料为:江口石粉、官山石粉、源潭石粉、仿古泥、膨润土、硅灰石、瓷片2号砂。这些原料的化学组成如表1所示。
为了解决材料的粘结性和球磨浆料流动性,使用了甲基CMC作为粘结剂、三聚、腐殖酸纳和五水硅酸钠、水玻璃等作为解胶电解质。
干燥后的素坯还需要施釉,采用PTA6118(地砖一厂面釉)、PSY-822(瓷片厂亚光釉)和氧化锌等,进行釉料和坯料收缩匹配性调制研究。
2.2实验流程
样品制备流程如下。
路线1:配料→球磨→干燥造粒→干压成型300×300小砖→烧成→试样检测
路线2:300×300小砖→施釉→烧成→釉料收缩性测试
实验中对坯料和釉料匹配测试均使用高温窑烧结,烧成曲线如图1所示。坯料和釉料均按同一烧成制度执行,烧成最高温度为1148℃,烧成周期为70min。
3结果与讨论
3.1坯料配方研究
本实验研究的目的,在于尽量多使用抛光砖废料,因此,初步设定使用废料含量为50wt%,本实验在多种原配料配方基础上掺入抛光砖废料,这些配料方案根据本单位使用的矿物原料情况调整所得。实验结果如下。
在方案1的基础上掺入50wt%的抛光砖废料,如表2所示。根据表1测量的原料化学成分比,可以计算得到三个样品的化学成分表如下(如表3所示)。
方案1样品烧成试样结果如表4所示,A1样品尚未烧熟,孔洞较多,吸水率和收缩率相对较高,结合表3计算数据分析,其K、Na熔剂含量较低。A2样品是根据A1试样的结果而做的调整,其中适当增加率熔剂的含量,吸水率降低了,但样品收缩率高达10%。A3样品在A2样品的基础上减少官山石粉(低温砂),适当加入铝含量较高、Ka、Na含量较低的的瓷片2号砂(高温砂),以尝试提高材料体系的熔点,其收缩率和吸水率均能得到控制,但收缩率仍不太理想。
基于以上思路,我们继续尝试加入或调整矿砂的用量和品类。废料含量仍嘗试设定为50wt%。方案2在A3坯料化学成分比例基础上进行调整,尝试尽量减小样品的烧成收缩率。配料比如表5所示。坯料化学成分表如表3所示。
方案2样品烧成试样的物理性能如下。为了减少收缩率,样品B1中引入了具有高温膨胀性的膨润土,试图利用其高温膨胀特性来抵消收缩效果,同时稍微降低了高熔点仿古泥的含量,但收缩率没有得到改善。再进一步尝试,样品B2中引入熔点更高的瓷片2号砂(高温砂),设计高温生成莫来石相,尝试提高熔体粘度来减少收缩率,但收缩率也没得到改善,但吸水率相较B1
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