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汽机专业学习资料异常及事故处理部分.pdf

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汽机异常及事故处理汇编

1、#5机停机后,循泵因故跳闸,循环水中断,空压机全部跳闸。开

式泵空转(入口压力低于50Kpa跳闸保护未投),空压机冷却水倒流,造

成空压机全部跳闸。立即恢复循环水、开式水、空压机运行。

2、6A小机手动打闸停不掉。原因:跳闸电磁阀脏污而无法正常动作,

安全油无法泄去,且油中含水、油质差,杂质进入推力轴承使轴承温度升

高。应降低小机轴封压力至28Kpa左右。

3、6B密封油真空泵泵体有漏点,气体由泵体进入,导致出口油压波

动。

4、#6机#7、8低加疏水门不动作造成#6低加满水而解列。

5、#6机密封油真空箱浮球阀卡涩,利用旁路补油维持正常油位。

6、除氧器水位高报警误发除氧器上水门自动关闭手动加大

上水低加解列且程序混乱解列不彻底除氧器断水立即在MC

C开低加旁路门上水手跳磨减负荷恢复正常。

7、6.9m膨胀箱卡涩――主油箱油位低――发电机进油――氢气纯度

低――打开膨胀箱顶部放气门(不准开)――油从厂房顶排气口喷出――

浮球阀油位正常――开旁路调整――-主油箱油位低至-127mm。

8、#5机电泵远方、就地两个事故按钮均停不掉,用助推器将开关捅

掉。原因为跳、合闸回路有串电现象。

9、#5机跳机:

经过:负荷600MW,凝水流量由1500t/h降至1000t/h,除氧器水位、

汽包水位下降,热井水位上升;检查除氧器上水门正常,后发现#5低加

入口门关、出口门开、旁路门关;除氧器少进500t/h冷水造成自沸腾,A

汽泵汽化振动,打掉A汽泵减负荷;B小机5个调门全开卡涩,转速减不

下来,汽包水位高高而MFT。再次冲A小机时,由于最小流量阀阀芯脱落,

造成系统升压,A汽泵剧烈振动。

原因:可能化学切换混床造成流量突降,#5低加解列不彻底。

教训:减负荷、压调门时要快;汽包水位不降时立即减少上水:小机

剧烈振动立即打闸;事故时要看全画面,利于了解、处理事故;除氧器水

位异常检查上水、低加、#3高加疏水系统;汽包水位异常检查高加系统。

10、#2、3高加危急疏水频繁动作,造成热井水位迅速下降。

11、6B前置泵油滤网差压高,切滤网前,备用滤网应先让检修人员

打开端盖充满油后再切换。

12、#5机电泵启动后,风扇联起一会即跳,造成电泵电机绕组升至

135℃,紧急停泵。

原因:电泵风扇电机扩容至11KW,但热偶定值未做调整,过流动作。

教训:风扇运行时是向里吸气的,观察不出来时应用手试一下有无空

气流动来判断风扇运行情况;MCC上红、绿灯不亮,应复位热偶,否则闭

锁启动。

13、#6机密封油真空箱浮子阀卡在关位:开启旁路门补油至正常油

位;启动直流油泵,关闭补油旁路门及补油门;油箱放油检修;打开补油

门注油;启动油泵。

14、5B真空泵驱动端盘根放水孔漏真空。

15、6A开式泵跳闸,B泵未联启,“A开式泵跳闸”、“开式泵入口压

力低”报警,CRT手启强合不成功。原因为入口压力管线堵。强合应于6kV

将K14置于合(“I”位置)的同时将K15置于分,且将方式开关切至就地

以闭锁跳泵信号。

16、#5机大机#2转速探头损坏,此时DEH控制后备超速保护由“三

取二”该为“二取二”。现象:“EHG轻微故障”报警,HITASS插入盘“DEHG

监视故障”报警信号发,大机转速在间晃动,电子间DEGH

柜#2转速通道故障灯亮,汽机主控器由90.8%升至97.9%又降至63.2%,

负荷由471MW最低晃至390MW,就地#1—3高调门晃动2%左右,主汽压由

14.0晃至16.4MPa。实际大机转速并未晃动。

17、机组正常运行中6A小机由四抽倒至高压汽现象:

(1)倒换前:负荷360MW,转速3840RPm,流量630t/h,调阀开度

13.8%,就地低压调阀开度44mm,高压调阀开度0mm,低压汽630KPa,

高压汽11.3MPa,排汽温度40℃。

(2)倒换后:负荷360MW,转速3740RPm,流量577t/h

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