A320系列飞机主起落架下轴承及外筒内壁腐蚀问题(14).pdf

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主起落架外筒内壁及下轴承腐蚀问题

事件背景:

2006年11月23日沈阳执管的B-2282飞机在沈阳短停,检查发

现左起落架减震支柱漏油,起用备用封圈。在2006年12月10日停

场更换B-2282飞机(MSN:1776)左主起落架封圈过程中,发现

拆下的下轴承组件(P/N:201522256)有明显的磨损和腐蚀现象,

磨损区域占圆周的三分之一,宽度大约20mm,深度无法测量,

目测最深位置约2mm。

在检查中我部同时发现与下轴承组件磨损并腐蚀的装配对

应区域的主起落架外筒内壁有腐蚀现象。

下图为主起落架外筒内壁的腐蚀情况

腐蚀区域

下图为主起落架下轴承的腐蚀情况

排故经过:

当晚我部及时将此情况报空客,因下轴承组件暂时没有备

件,我部同时向空客申请,希望空客能够批准一份NTO,在做

过临时修理后飞机可以按计划投入航班。12月11日早7:00,

收到空客的NTO,在按照NTO要求的修理程序完成后,空客给

予200FH的使用期限,而后必须更换下轴承组件并根据主起落

架外筒的修后情况视情再次批复新的NTO。完成相关临时修理

后,飞机按计划投入航班。2007年1月18日更换下轴承组件,

同时将当时的外筒内壁的照片发空客,空客依据情况给予了一个

2000FC的新NTO,目前B-2282飞机还没有到达该NTO的时限。

下图为主起落架外筒内壁经打磨——镀镉——刷底漆后的照片:

下图为下轴承先打磨再涂抹阿罗丁后的照片

漏油原因分析:

下轴承装在主起落架上时如下图所示,上下两套封圈为减震

支柱起封严作用。在正常情况下,下部的主用封圈起封严作用,

上部的备用封圈被旁通,不起封严作用。当下部的主用封圈周围

的金属结构被腐蚀后,主用封圈也会在一定程度上受到损伤,从

而影响了封严的效果导致减震支柱漏油。

上部的备用封圈下部的主用封圈

厂家信息:

A320系列飞机的起落架为Messier-downty生产。从厂家反

馈回的信息来看,下轴承组件腐蚀在国内春秋航,东航都曾发生

过,因为下轴承组件腐蚀,进一步导致的主起落架外筒内壁腐蚀,

只有我公司的B-2282飞机左起落架和春秋航的一架飞机上发生

过。根据主起落架返厂修理的情况来看,下轴承组件通常会因为

腐蚀原因在起落架大修时被更换,也就是说,下轴承腐蚀是一个

比较普遍的现象。

下轴承腐蚀的根本原因:

1.下轴承与外筒内壁间磨损;

2.下轴承表面的保护层损坏;

3.密封剂的封严效果不好,导致湿气进入下轴承与内壁

之间,由于下轴承是铝合金,而外筒是钢合金,当湿气进

入它们之间的配合面后,极易产生电位腐蚀。

厂家的改进措施:

厂家已经开始研发新的下轴承,在以下几方面有所改进:

1.轴承材质的改变,由2024-T3转换成7075-T73/T7351。

2.增加衬垫的面积,以减少腐蚀(如下图所示)。

当前的衬垫改进后的衬垫

3.增加封严的半径宽度,提高防止潮气进入的保护能力

(如下图所示)。

改进后的封严

当前的封严

厂家希望新的轴承使用后可以对目前的腐蚀情况有所改善,

目前新轴承正处于生产测试阶段,尚未投放市场,件号亦未可知。

下轴承及外筒内壁腐蚀带来的影响:

根据厂家反馈的信息,如果仅仅是下轴承腐蚀而外筒没有腐

蚀的情况下,更换下轴承后排故工作彻底结束,主起落架可以一

直使用直到维修方案要求

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