高压PV20108定位器故障应急处理步骤.doc

高压PV20108定位器故障应急处理步骤.doc

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

仪表作业指导书

装置名称:2#高压

作业名称:PV20108定位器故障应急预案演练步骤

作业步骤及注意事项:

演练目的:

2#高压装置增压机(一次压缩机的1段至3段)用于重新压缩低压循环气,使循环气的压力从大约0.07MPAG升压到2.6MPAG部分。控制增压机压力是通过1段“Hydrocom”和旁路阀调节来实现的。在增压压缩机上有两个旁路;其中旁路调节阀PV20102为一返一控制;旁路调节PV20108作为三返一控制。工艺反映PV20108调节阀没有满足开车条件,调节阀没有正常打开,一次不能启动。为了使班组员工能够迅速、处理PV20108故障,提高应急处理能力,根据2#高压装置实际情况制定本预案。

演练步骤:

1、汇报情况(耗时:2分钟,达不到要求扣1-3分)

接工艺人员通知:工艺反映PV20108调节阀没有满足开车条件,一次机无法启动;或者装置开车过程无法调节,没法正常操作PV20108动作,一次机负荷不能正常提升需要仪表人员处理。当班人员A马上向班长和车间值班人员汇报情况。

2、班长配合工艺人员作好装置应急准备,班员B联系工艺办理相关的合格作业票证,并准备好防爆应急灯、万用表、对讲机、螺丝刀、绝缘胶布、防水胶布、定位器、内六角工具等应急物资。(耗时:4分钟,达不到要求扣1-3分)

3、PV20108定位器故障应急事故处理:

(1)、班员B与工艺人员交接,开具《仪表维修作业联系单》联合会签,现场填写《七想七不赶不干》工具卡。(耗时:3分钟,达不到要求扣1-3分)

(2)、班员C在DCS系统查看PV20108阀位开度状态,查找PV20108相关的组态及逻辑参数,判断调节阀的故障状态。(耗时:5分钟,达不到要求扣2-3分)

(3)、班员D对PV20108的定位器PZC20108回路进行检查,在室内FTA4-1机柜检查定位器回路24VDC电源是否正常;室内端子号:端子排FTA4-1TS1153/154,FTA卡的MB-09端子TB2:1/2测量回路供电电源输出24VDC正常,没有发现回路供电异常。在室内FTA4-1机柜,检查PZT20108定位器反馈4-20mA信号回路,在FTA4-1机柜端子排TS1:+155/-156测量电流信号,发现DCS系统输出AO信号与现场阀位反馈电流信号不对应。(耗时:5分钟,达不到要求扣3-6分)

(4)、班员E检查现场调节阀执行机构及附件

①外观检查:检查各紧固件是否牢固,仪表风管连接是否严密不漏。

②气源检查:检查调节阀膜盒是否泄漏气源,气源压力是否符合铭牌要求,过滤减压阀完好,不泄漏仪表风。

③检查定位器回路线路:检查回路从接线箱到定位器回路,现场接线箱为SJB-20106-X6.2,端子号为5/6和定位器接线端子测量回路24VDC电源正常。

④检查定位器和电磁阀接线:检查电磁阀线圈阻值是否符合要求,线圈阻值约100Ω左右,接线端子是否有松脱、腐蚀、接触不良及接地等现象。

⑤检查定位器:检查调节阀执行机构与定位器连接反馈杆,连接无异常;现场定位器放大器部件出现泄漏仪表风,造成定位器无法调节控制,使PV20108调节阀不能正常动作。

⑥更换定位器:需要在机柜断开定位器电源电缆和阀位反馈电缆连接端子,拆现场定位器的回路接线及阀位反馈接线,拆执行机构与定位器连接反馈杆,拆定位器相关连接仪表风管,拆定位器;更换同型号的定位器,按要求步骤回装相关仪表接线和仪表风管,检查回路24VDC电源供电正常,回路接线无接地短路、接触不良等现象。

⑦调试校验定位器:进行定位器调试校验前,需要用475手操作器连接定位器,以Setpoint(设置点)0.0%为参考点,调整定位器阀位开度Position(位置点)与Setpoint(设置点)基本相对应,相差在±10%,紧固定位器反馈杆螺丝,如果超过±10%,定位器无法正常通过校验;调整后,用475手操作器,根据菜单进行自动校验,直到校验通过。

=8\*GB3⑧与工艺人员交接确认,并同工艺内操,在DCS系统操作调节PV20108行程0%、25%、50%、75%、100%对接,确保调节阀在-5%时不动作,调节阀正常动作。(耗时:35分钟,达不到要求扣分3-5分)

编制人员:李东明审核1:审核2:

文档评论(0)

加油,奥利给✊ + 关注
实名认证
内容提供者

无所谓。

1亿VIP精品文档

相关文档