汽车线束DFMEA实例_1.docx

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汽车线束潜在失效模式及后果分析(设计FMEA)

FMEA编号:DF3001B第1页,共3页

项目

功能

潜在失效模式

潜在失效后果

S严重度

S

级别

潜在失效起因/机理

频度0

现行设计控制预防

现行设计控制探测

探测度

N尺P

N

建议措施

责任及目标完成日期

措施结果

采取的措施

S

0

D

RPN

汽车线

·传输电能·传递信号

绝缘热收缩严重

高温使用条件下热收缩过大使导体端部裸露客户不满意

6

绞向绞距设计过大

3

热收缩试验

4

72

6

选用绝缘材料不当

3

热收缩试验

4

72

绝缘不耐刮磨

车辆在运行中产生的震动摩擦使导线绝缘损坏而发生短路

7

选用绝缘材料不当

2

刮磨试验

4

64

绝缘沾到润滑油或燃料油时发生溶胀

车辆运行时润滑

油和燃料油溅到

线材表面时使

PVC溶胀,绝缘

耐压不良

6

选用绝缘材料不当

2

耐油试验耐燃料试验

4

48

长时间高温后线材绝缘发生开裂

运行在高温仪表区线材发生开裂易对金属发生放电,使部分仪表指示不灵敏

7

选用绝缘材料不当

2

过热试验

4

56

长时间高温后线

材绝缘在压力下

发生变形过大

运行在高温仪表区线材变形过大易使绝缘电阻过低漏电流过大,使部分仪表指示不灵敏

7

选用绝缘材料不当

2

绝缘和护套高温压力试验

4

56

汽车线

·传输电能·传递信号

长时间低温后线材绝缘发生开裂

绝缘在冬季发生开裂,易对金属发生放电,使部分仪表指示不灵敏

7

选用绝缘材料不当

2

低温卷绕试验、低温冲击试验

4

56

绝缘电阻低

绝缘漏电流过

大,使电能衰减

严重,使部分仪

表指示不灵敏

7

绝缘层最小厚度规定不足

3

绝缘电阻试验

3

63

导体电阻过大

导线长时间运行产生热量过多加速绝缘老化

6

导体根数/单根直径设计不当,导体截面积过小

2

导体电阻试验

3

36

耐电压过低

绝缘容易被击穿使指示仪表不灵敏

7

选用绝缘材料不当

2

30min工频交流电压试验和击穿电压试验

3

42

导体易从绝缘中脱出

裁剪时导体从绝缘中脱出,影响顾客装配,顾客不满意

7

选用绝缘材料不当

2

附着力试验

3

42

线材不易脱皮

压端子时线材不易脱皮,顾客不满意

6

选用绝缘材料不当

2

绝缘剥离试验

3

36

绝缘阻燃性差

绝缘遇火易发生燃烧

7

选用绝缘材料不当

2

阻燃性试验

3

48

汽车线

·传输电能·传递信号

表面刮伤

刮伤处绝缘过薄

引起耐压不良

7

在第一段水

槽用0D表测量时线材未完全冷却引起刮伤

3

检验员每两小时目测检查,查看是否有刮伤,操作工每两小时目测一次。

7

147

生产时在第一

段水槽后测量

线径

生产部3月11日

生产时在第一

段水槽后测量

线径

7

2

7

98

铜丝少根

导体电阻过大

7

铜丝断线绞线机不报警

2

每班/每换规格操作员检查报警装置

操作员每两小时目测铜丝根数

7

98

绝缘外径不均匀

外观不良

6

押出内模选用不当

2

检验员首检线材线径是否均匀

7

84

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