201X年上半年电仪厂节能减排工作总结.docxVIP

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201*年上半年电仪厂节能减排工作总结

201*年上半年,电仪厂在公司领导的正确领导下,在相关部室的协助下,严格按照公司节能减排文件要求,认真执行公司下达的节能减排目标,经过厂全体员工的辛苦努力,圆满地完成了上半年度制定各项工作目标,现总结如下:

一、加大节能减排宣传、学习力度

电仪厂为了落实公司“十二五”节能减排规划,推动电仪厂节能减排工作的开展,充分利用厂内多处宣传栏及培训教室加大对节能减排的宣传和学习,积极宣传国家和公司节能减排政策,分别从什么是节能减排、节能的意义、节能科普知识等方面进行宣传、学习并鼓励员工积极参与到节能减排中。

二、上半年节能减排工作完成情况

1、从技改上开展节能减排

(1)对热电装置3台锅炉本体照明进行技术改造:

改造前:a、b、c三台锅炉的照明由55w节能灯和部分175w金属卤化物灯组成(共计400盏照明灯具),每天10小时计算,每月耗电6600°

改造后:a、b、c三台锅炉的照明由15盏125w卤化物泛光一体灯具组成,每天10小时计算,每月耗电570°

改造后成效:①、每月节省电费6000°,每年节省7201*°,按照工业电费

0.67元每度计算,一年节约48240元。

②、维修成本从维修400盏灯到维修15盏灯,按照每2年更换一次照明灯来算(每盏照明灯价值按照50元最低价换算),一年可节约维修成本10000元。③、整个改造一年下来可累计节约各种费用(电费、材料费)58240元。

(2)对全厂高低压配电室制冷效果进行改造:

改造前。①、全厂高低压配电室墙壁四周都是单层玻璃,保温效果不好,造成室内空调始终工作。②、全厂配电室空调分布不均,有的配电室空调富裕,有的配电室空调数量不足。

改造后:①、把单层玻璃换成双层玻璃,室内温度明显下降,空调出现间断工作。②、富裕的空调调配到不足的配电室。改造后成效:①、空调节约出4台(可节约30000元)

②、配电室内温度明显下降。

(3)对变压器出线侧断路器开关进行抗晃电技术改造

改造前:每台变压器出线侧断路器开关都有一套检测电源的自动跳闸线圈,

电源瞬时降低时(晃电),变压器出线侧断路器开关便会立即跳闸动作。改造后:每台出线侧断路器开关都摘除了电源检测装置

改造后效果。①、电源晃电时,变压器出线侧断路器开关不再出现跳闸动作事故。②、按照每年避免出现一次晃电事故,便可让生产装置少开停车一次,每次至少节约100万元。

(4)对气化循环气压缩机高压变频器进行抗晃电技术改造

改造前:高压变频器各种保护特别灵敏,对电源的要求更是苛刻,电网有任何波动,便可引起高压变频器动作,从而造成气化循环气压缩机动作。改造后:增加一套抗晃电装置,可延长高压变频器跳车1.2秒。

改造后效果。自改造后,高压变频器不再出现因为电网波动而造成的跳车事故,仅此一项小小的改造,便可带来惊人的效益,按照减少一次跳车事故,便可节约100万元。

(5)从仪表选型上进行优中选优

改造前:气化现场14、16系统的测量仪表为电磁式流量计,由于这种流量计不太适合气化14、16系统工况运行,所以这种流量计所检测的数据也不太精确,不精确的数据带给工艺操作人员不精确的操作。改造后:把电磁式流量计更换成椎式流量计。

改造后效果。流量检查准确,误差减小,工艺操作人员操作更加准确。由于工艺操作精确度提高,所以气化各种物料的消耗也随之减少,气化产气量也有所提升。按照物料消耗每天减少0.5%来换算,一年至少相当于多让气化炉运行2天,按照一天1000吨甲醇,2天折合400万元。

(6)从装置集控程序上进行步步优化

改造前。整个装置控制系统程序庞大而又复杂,各种联络、保护一环套一环,并且有些联锁程序存在弊端,给正常生产运行带来一定的危害。

改造后。通过对一条条程序,一条条联锁进行细化、修改,然后优中选优,大大减少了运行操作和检修维护的弊端。

改造后效果。在保证装置正常自控要求的前提下,减少了一定量的跳车事故的发生,即便减少一次跳车事故的发生,也至少减少损失100万元。

2、从修旧利废上实现节能减排

在修旧利废上,电仪厂始终坚持能修则修的原则,对一些有利用价值的废弃设备,一定要拆检到没有一个可利用元件为止,通过这种修旧利废手段,电仪厂一年下来,至少可为公司节约材料费用100万元,仅仅以气化现场振打器维修来计算,每年可节约资金30万元。通过更换一个阀门的阀球或气缸,便可让一个报废的阀门复活(一个阀门至少可节约10万元)。

3、从日常管理上实现节能减排

(1)检修期间,由于全厂用电负荷较低,为了实现节能,电仪厂下文规定检修期间,所有并列运行的变压器只许一台单独运行,而全厂变压器一共21台,这样下来,按照每年检修3次计算,每次检修10天,年可节约电能640000kw,电费约40万元。

(2)在日

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