浅析客车制动管路漏风原因及措施.docxVIP

浅析客车制动管路漏风原因及措施.docx

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

浅析客车制动管路漏风原因及措施

摘要:针对客车制动管漏风典型故障,分析漏风原因,提出减少管路漏风措施,提升管路连接可靠性,确保客车运行安全可靠。

关键词:客车;制动管路;漏风

1问题提出

制动系统是铁路车辆相对独立的一个重要的组成部分,影响铁路运营安全,对各部位的质量要求高。客车制动管漏风为制动系统常见故障之一,且将严重干扰铁路运输。针对管路漏风,分析漏风原因,提出客车检修后减少管路漏风措施,提升管路连接可靠性,确保客车运行安全可靠。

2制动管检修流程

制动管检修的流程通常包括以下几步:

管路解体清洗检修配管安装单车试验。

3制动管漏风原因分析

从检修流程分析管路的质量故障:主要在管路检修不彻底;配管质量不高;安装质量不良,造成管路安装同心度差、抗劲。在管路检修过程中,若出现不按流程检修安装,也会造成漏风故障的发生。

3.1管路检修不彻底

管路螺纹质量不良主要体现在:制动管存在管口有毛刺、螺纹有损伤等质量问题,管螺纹质量不良。管路下料采用砂盘切割机切管,切割断面不平整,断面不垂直,管口有毛刺,检修时打磨处理不到位。套丝机日常维护不到位,长时间使用以后设备性能降低,导致管路螺纹加工后存在损伤。当管路螺纹质量不良时,在安装时,不仅不能与接头安装顺利,而且还会造成接头内螺纹的损伤,影响接头的密封效果,出现漏风的现象。

3.2管路配管质量不高

由于客车车型较多,各车型制动管路各异,在客车检修时,管路常因损坏或改不锈钢管需要制作更新,制动管采用现场测量配管,使管路产生偏差,造成弯管角度和管路长度尺寸差异,管卡在横向、纵向及水平位置偏差,管路固定后易造成管路安装时抗劲。管路安装后同心度不易保证,尤其活接端面偏差超过密封件密封压缩量时,运行后管路易漏风。

3.3制动管安装质量不良

制动管安装质量不良主要体现在:魔绳缠绕不良;制动管安装抗劲,硅胶垫被挤压变形;制动管紧固不到位,均导致制动管漏风。

3.3.1魔绳缠绕不良

操作人员魔绳缠绕方向不正确,缠绕方向与螺纹旋向不一致。魔绳缠绕量过大,制动管安装时,过量的魔绳被推掉,制动管螺纹间更难以完成接合;魔绳缠绕量过小,制动管连接处密封性不强,造成制动管漏风。

3.3.2制动管安装抗劲

制动管路活接头采用了端面硅胶密封的方式,两端与管路间采用55°锥管螺纹密封,当各部件中心偏移时,造成橡胶密封垫压偏,图1所示;主管接头处管口上部抵触、抗劲,活接密封胶垫受力后压接不均匀,活节密封胶垫外侧边缘破损。

图1左侧制动管倾斜抗劲影响密封示意图

3.3.3制动管紧固不到位

由于客车检修的特殊性,大部分制动管活接操作者均可采用通用管钳或专用工具进行紧固,唯有后续在客车增加集便器等装置,使管路活接位置存在操作空间狭小,接头紧固不便,紧固不到位,出现漏风故障。如吊座式的污物箱上方制动管活接,列车管、总风管的活接位置在污物箱上方,靠车体外侧活接头有紧固空间便于紧固,但靠污物箱中心位置活接头不便于紧固。

3.4操作人员不按流程检修

操作人员质量意识淡薄,不严格按作业标准流程执行。管路安装完后管卡未安装就进行单车试漏试验等。因管路未固定,在单车试漏试验时暂无法体现管路抗劲,经列车运行振动应力释放造成直接松动,发生制动管漏风。

4制动管漏风改进措施

从上述制动管路漏风的原因分析来看,造成制动管路漏故障的主要原因有检修不彻底、配管质量不高、安装质量不良、操作人员不按流程检修等方面的因素,根据这些原因,提出以下整改措施。

4.1控制制动管螺纹质量

客车制动管路普遍采用的55°锥管螺纹密封,要求其内外螺纹均符合标准,才能确保螺纹密封的可靠性,而这类型的螺纹加工误差较大,因此检修过程中,控制螺纹质量是确保管路连接质量避免漏风故障的重要手段。

在制动管路检修过程中,对管路采用打砂方式清理,必须将两端螺纹用防护盖进行防护,避免打砂过程中对螺纹造成损伤。检修时首先应该目检螺纹部位是否有烂扣、断扣的情况,若有应该修复或重新套丝。新制制动管的管端须平整、无毛刺,管螺纹用变频套丝机进行丝扣加工不偏心,管螺纹表面不应有碰伤、毛刺、裂纹、夹层、双尖牙、螺纹不完整等缺陷,管路过钢球试验符合要求,内外表面须清洁,不得有氧化皮等杂物,管口需用外套式防护。

螺纹质量通常采用螺纹环规或塞规进行检查。螺纹规代号主要有R、RB和RA三种,R全牙型圆锥螺纹环规,RB是平顶全牙型圆锥螺纹环规,RA截短牙型圆锥螺纹环规。在检修管螺纹时,一般管路螺纹经检修后建议优先采用RB测量螺纹作用中径,螺纹检测时,其端面应处于上下基准面之间,用螺纹环规检查管螺纹。

4.2控制管路配管质量

在管路检修基础上,对于损坏管路新制,以损坏管路实物为基础,测绘管路长度,以接口之间的距离为准,两端各长出4~7扣螺纹尺寸。管路在切管机上进行切割,端面须平整,与管中心

文档评论(0)

A~下一站守候 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档