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某地铁隧道管片开裂成因分析及安全评价技术总结
1概述
2007年11月,某地铁公司运营总部在正常的隧道巡检中发现某
区间左线隧道里程zdk27+255.000附近隧道管片出现开裂,随即迅
速上报各相关部门。由于该区间目前为处于运营状态,管片开裂轻
则对隧道耐久性带来不利影响,重则涉及行车、运营安全,遂引起
各方高度关注,组织多次现场专家讨论会,委托我院勘测部对隧道
及该段区间地面变形情况进行测量,要求我院对该段区间结构开裂
原因进行分析,对其结构安全性进行评价并设计后续处理措施。
2施工过程调查
开裂区段地面为某小区1~3楼,该小区建于1993年,为8层
框架结构住宅楼,该楼基础采用直径480mm沉管灌注桩,设计桩长
约14m,为多桩承台,开裂范围、桩基与隧道的相对关系见图2-1
隧道开裂区段平面示意图及图2-2隧道开裂区段纵断面示意图。
该区段隧道顶部埋深约29.5m,隧道顶部以上为,洞身及底部为
及。根据详勘报告,残积土、、花岗岩全风化富水性弱,为不透水
层。基岩裂隙水主要赋存于基岩强、中等风化裂隙中,透水性弱。
此外,报告还述及花岗岩可~硬塑状风化残积砾质粘性土作为不良
地质,其中砂和砾石含量较高,孔隙比较大且亲水性强,尽管天然
状态下具有一定的强度,但遇水易发生软化崩解。花岗岩全风化带
和强风化带的岩石组织结构多已破坏,裂隙发育,长石多已高岭土
化,遇水后易发生崩解。土层相关力学参数见表2-1地层设计参数
建议值表。
按照过往施工经验,盾构在此等地层中虽刀盘易结泥饼、遇孤
石或上软下硬地层,但总的来说还不至于对施工带来无法克服的困
难。而此段隧道更全断面处于花岗岩残积土或全风化花岗岩中,地
层较为均一,对施工甚为有利。但通过调查获知,盾构在通过该区
段时上部地层及建筑物发生了较大的沉降。
根据资料的描述,左线于2005年12月11日进入1号楼下方,
12月13日通过,左线盾构通过期间建筑物下方地层已被扰动,引
起建筑物沉降。
2006年4月20日,右线盾构机掘sjy1632环时开始进入小区1~
3号楼,4月21日凌晨掘至sjy1644环,此时盾构机机头里程为
ydk27+244.00,机头进入该楼约20m。早上9:00,测量结果显示
建筑物产生较大沉降,导致建筑物墙体出现开裂,部分房间门框变
形。
右线盾构机从在某小学操场下方ydk26+520.00更换尾刷,至里
程ydk27+245.00已累计完成掘进725m,其中包括266m的硬岩地层,
尾刷磨损十分严重,盾构掘进过程中漏浆情况频繁,同步注浆量不
能保证。为减少漏浆,在掘进中采用了同步注浆结合管片补充注浆
的注浆方式,这种注浆施工工艺本身的缺陷决定了盾构超挖形成的
空隙无法得到及时的充填,回填注浆不能做到与掘进同步,注浆的
滞后导致建筑物沉降较大。
2006年1月3日,e4测点沉降值为60.9mm,右线掘进通过后,
沉降值加大到119.9mm。2007年11月22号,发现管片开裂后,于
11月23日再次监测,测点最大沉降比2006年9月的监测值增加了
14mm。这表明该地段围岩依然处于变形调整中。
3机理分析
至此,裂缝的成因,更准确的来说其机理,已经相当清晰了,
一言蔽之,即:后行隧道(右线)未切实填充的管片背后间隙使地
层变形得以发展,这一变形作用于先行隧道(左线)使其产生了较
大的附加弯矩,随着变形的逐步发展,这超出设计范围的、不均衡
的结构体系终于达到屈服而开裂。
前后管片开裂的现象和其后的监测数据在此都得到了相互印
证,尤其是右线隧道对地层的二次扰动,使得左线隧道出现了偏向
右线隧道的不对称弯矩这一判断更是被裂缝分布——沿隧道掘进
方向偏向右线隧道的1点钟位置——所证实。
为更形象的描述这一过程,采用有限元程式对其进行了模拟,
即后行隧道通过后不立即激活其衬砌,使其变形自由发展,于是地
层位移发生了偏移,先行隧道弯矩最大值产生了约13%的增幅,其
指向正是靠近后行隧道的1点钟位置。
需要指出的是,该区段管片配筋量仅120kg/m3,在正常情况下
能够满足规范要求,但富裕量较小,这
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