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Q1井套管弯曲通井遇阻事故处理

2011年12月10日

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随着气田勘探开发规模的不断扩大,暴露出的通井遇阻问题

逐渐增多。不但延长了试气工期,还需要花费大量的人力、物力

及财力。下面就Q1井套管弯曲通井遇阻处理情况进行分析及研究。

1气井基本情况

Q1井是钻井公司4053队所承钻的一口预价井,设计井深

2892m,完钻井深3002m,该井位于延长县七里村镇杨旗村西北约

0.8km处。岩心测试和电测气层物性较好。

2套管弯曲原因

Q1井于2010年10月3日进行下套管作业,套管串长度

2995.6m,下至底界距井底6.4m时,由于吊卡突然崩开,导致套

管串落井致使套管弯曲变形,后打捞成功并固井试压合格后交付

试气。

3通井遇阻经过

2010年10月9日,川油测井310队对Q1井进行固井质量测

井作业至1446.66m处遇阻,按规定反复下放5次,仪器遇阻点未

发生变化,仪器长度为5.117米,外径为89毫米。

2010年10月15日中油测井公司对Q1井再次进行固井质量测

井作业,仪器串长7.35米,外径89mm,下放至1466.66米处遇阻;

第二趟下外径为73mm的仪器,仪器串长8.32米,下至1466.66

米处遇阻;第三趟去掉伽马、磁定位仪,直接下变密度测井仪器,

长5.3米,下至井深1450米处遇阻。

2010年10月23日由中原测井公司对Q1井进行固井质量测井

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作业,仪器串长6.5米,外径51mm,实测阻位2966.2米。至此,

测井作业全部完成。

2011年4月27日子长博源试气队下φ116mm×1.5m通井规在

井深1446.66米处遇阻,现场经过上下活动,旋转加压无效。

考虑到目前使用的井下压裂封隔器规格为φ114mm×1.4m(含

接头),决定下φ114mm×1.3m通井规进行试探通井。

2011年5月7日,子长博源试气队下φ114mm×1.3m通井规

至井深1446.66m处遇阻,将钻具全部重量释放仍然遇阻。

4事故处理对策及过程

经过以上几次通井遇阻情况,可以证实目前通用的压裂封隔

器是无法通过遇阻点,也就是说现有技术不能对该井进行压裂施

工。因此,公司技术部门召集我部与钻井工程部相关人员对此问

题进行讨论。

为解决这一问题,当时有两种方案可供参考:第一种是用

Φ118mm磨鞋(钻头)强行钻铣,钻穿打直遇阻点后挤水泥补救

井筒,然后压裂;第二种是考察小尺寸封隔器进行压裂。出于保

护全井套管的目的,最后决定先采取第二种方案进行试验。

4.1采用小尺寸通井规试通井

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为了能尽早解决该井通井遇

阻问题,2011年5月13日,考察

到一种封隔器的规格为

φ112mm×1.3m(含接头),于是

便委托子长博源试气队下

φ112mm×1.0m通井规进行试探

通井,通至井深1446.66m处再次

遇阻,将钻具全部重量释放仍然遇

阻。

2011年5月24日,又考察到

西安大佳润厂家有一种尺寸更小

的扩张式封隔器,型号为

K344-110-150/70,工具全长0.89m,

最大外径段工具长度0.69m。决定

图1延315井套管弯曲条件下封隔器防卡模拟图

下φ112mm×0.7m通井规进行试

通井,结果通井畅通无阻,顺利通至人工井底,在遇阻点上下活

动,无阻卡现象,但通井规下端有磨损,最深划痕深度0.3mm,

最长划痕0.13m。见下图:

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图2、3底部和本体多处有明显划痕如图一,长42mm宽36mm深0.6mm。

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