重大事故隐患判定标准与相关事故案例培训课件(建筑).pptx

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重大事故隐患判定标准

与相关事故案例分析;前三条:总则;前三条:总则;前三条:总则;;;;;;;;;;;;;;;;;;事故调查结果:由于在该工程基坑土方开挖过程中,基坑超挖,钢管支撑架设不及时,垫层未及时浇筑,钢支撑体系存在薄弱环节等因素,引起局部范围地下连续墙产生过大侧向位移,造成支撑轴力过大及严重偏心。同时基坑监测失效,隐瞒报警数值,未采取有效补救措施。以上直接因素致使部分钢管支撑失稳,钢管支撑体系整体破坏,基坑两侧地下连续墙向坑内产生严重位移,其中西侧中部墙体横向断裂并倒塌,风情大道塌陷。;;;;(四)有下列基坑坍塌风险预兆之一,且未及时处理:

2.基坑侧壁出现大量漏水、流土;

;;事故经过

2016年7月8日18时许,专业分包单位堵漏班班长安排7名堵漏工,在南基坑封堵墙西侧第五道钢支撑附近进行堵漏作业;总包单位派出4名普工协助。堵漏人员使用厚度约1厘米、长度约80厘米、高度约50厘米的钢板,由电焊工焊接固定在地连墙钢筋及膨胀镙丝上面,封堵漏水点。

22时30分许,位于第三道和第四道砼支撑之间(距地面约13米以下)的封堵墙(ZQ5)与西侧主体地连墙(W24)处已封闭好的堵漏钢板,突然被北基坑的泥沙冲开,形成一个宽约90厘米、高约3.5米的缺口,北基坑内约800立方米泥沙从该缺口处瞬间涌入南基坑,其泥沙冲击并掩埋了正在南基坑底部(距地面约25米)堵漏施工的8名作业人员。;;;1.承压水的危害

承压水引起的事故往往具有“突发性、高压性、易发性”的特点,发生事故的后果表现为压力大、水量大、发展快、施救难。这主要因为:不同于潜水层的水压是随深度渐渐增加的,而承压水地层的水压稳定,因此承压水具有突发性特点;因其埋深较深,承压水的水压往往较高;在高水头压力下,只要基坑围护结构存在细小通道(缝、孔、洞)或薄弱缺陷,粉细颗粒的砂、粉土就会随着水土一起流入,并在较短时间内扩大漏水涌砂通道,出现快速“涌入”现象,给人留下“无孔不入”的印象。;1)发生小漏。

(1)当基坑坑底出现小规模涌水、涌砂时,应将坑内所有降压井全部开启,增强抽水效果,必要时可同时开启坑外备用??,并可用钢管扣住涌水点,钢管周边注浆填充;同时应检查、分析涌水的可能性问题。多为勘探孔封闭不好、成桩问题引起的涌水,可注浆控制。

(2)当漏点为围护结构时,一般先采取引流的措施,然后快速压注聚氨酯浆液堵漏,有时采用双液浆,同时还可以辅助内压载(采用各类水泥包、沙包等压载)。减缓漏水、延长渗漏水路径对堵漏和稳定被动区土体有很大益处。必要时,增加基坑水平向临时钢支撑。;;;(一)模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;;“3.7”东西湖区模板坍塌事故现场;;事故原因分析:

(1)、该模板工程未按工程建设强制性标准及施工技术方案施工,纵横双向水平拉杆漏设较多,造成步距、纵横距严重超长;水平、竖向剪刀撑普遍漏设;立杆间距过大,立杆在同一断面对接、搭接较多;主梁U型顶托仅设2道(方案4道),外露螺距过长,顶托下未设水平拉杆。

(2)、混凝土浇注顺序走向不当,一侧推进造成施工荷载不平衡。

(3)、混凝土浇注至1-7轴时违反施工方案增加一台混凝土泵,该轴预应力砼梁(800mm×2200mm)混凝土一次浇注到顶,局部施工荷载过大。由于上述原因造成模板支撑整体刚度不足、稳定性差,局部受力不均衡,从而引起模板支撑局部失稳坍塌。;河源市龙川县麻布岗镇“5·23”较大坍塌事故;典型事故案例分析;案例分析;案例分析;案例分析;案例分析;;;;;;;;;;;;;(六)施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期,标准节连接螺栓缺失或失效;

;(二)间接原因;;;;;;搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接的实例;;;;事故直接原因:现场作业人员违章作业,进入污水井下作业未落实“先通风、再检测、后作业”的操作规程,不佩戴潜水装备下井作业,是造成这起事故发生的直接原因。;案例分析;;;;;;直接原因:西侧27米地连墙及20米冠梁下部的临时支撑墙被全部凿除、钢筋被切断,造成冠梁及部分地连墙失去支撑而失稳下滑侧移,导致冠梁上部的砖砌挡水墙及部分土方掉落在附属结构顶板、通道和新风井内,砸中通道及新风井内正在进行清理作业的工人,是导致本次事故的直接原因。;;;;直接原因:施工单位安全风险辨识不足,针对施工过程中出现的渗水、溶洞等风险征兆,未采取针对性安全技术防范措施,未及时对地面采取围蔽警戒措施。;;;;房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批);房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批);房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批);房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工

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