锅炉启机烟尘超标分析与应对策略.doc

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锅炉启机烟尘超标分析与应对策略

摘要:以某机组启机阶段烟尘超标为例,通过追溯烟尘超标期间锅炉操作、电除尘器运行参数等数据,分析机组启机烟尘超标的原因,并提出应对策略。

引言

静电除尘器是目前燃煤发电必备的烟尘处理设施,主要由阴极系统和阳极板组成,其中阳极板接地、阴极线布置在两列阳极板中间。静电除尘器工作的物理过程十分复杂,通常分为烟气电离、粉尘荷电、颗粒捕集和清灰4个过程。

随着燃煤机组深度调峰带来的负荷快速变化以及煤质变化的影响,近年来静电除尘器频繁出现除尘效率下降的情况,导致机组总排口烟尘排放超标。本文以某电厂1号机组启动期间烟尘超标为例,阐述影响静电除尘器除尘效率的因素及解决方案。

1问题

某机组锅炉均为上海锅炉厂制造,为亚临界、中间一次再热、控制循环汽包锅炉。配备SCR脱硝、静电除尘(双室四电场)、石灰石-石膏湿法脱硫及湿式静电除尘器等环保设施。

9月15—16日,该机组冷态启机过程中净烟气烟尘出现长时间超标情况,过程如下:第一阶段(16日3:00前),烟尘实测值为4~6mg/Nm3;第二阶段(16日3:00—8:00),烟尘实测值为8~9mg/Nm3;第三阶段(16日8:00—10:20),烟尘实测值逐步上升并维持在20mg/Nm3左右;第四阶段(16日10:20之后),烟尘实测值逐步下降最终达标。烟尘浓度曲线如图1所示。

2故障排查

2.1静电除尘器运行情况检查

静电除尘器作为降低烟尘的主要设备,其运行参数情况决定了烟尘排放。为寻找烟尘超标原因,首先调阅1号机组烟尘超标时段静电除尘器各个电场运行参数记录,发现在启机阶段静电除尘器存在控制参数无法调整、部分电场未投入或出力不足的情况。

具体表现为:启机阶段B1通道的B11电场和B13电场故障未投运;B14电场U2为29~38kV,I2为41~62mA,由其额定二次电压及二次电流(分别为7kV、1000mA)可以判定为不出力状态;B12电场于9月16日3:10自行掉落,9:57自行恢复。综上可以初步判断,9月16日3:10—9:57期间B1通道基本上处于不工作状态,该通道所流经的烟气未经除尘处理。电场运行情况如图2所示。

2.2锅炉启机炉侧动作检查情况

由于烟气中的烟尘来源于锅炉燃烧,锅炉燃烧煤量决定了烟气中烟尘的浓度,查阅该机组启机阶段锅炉燃烧情况如下:

9月15日19:40投入助燃油,9月15日20:00—9月16日8:00给煤量为12~20t/h;9月16日8:00—9:30给煤量为44~56t/h,9:30给煤量132t/h、建料位,9:36助燃油退出,10:30后给煤量112t/h,之后维持在83~95t/h。

3原因分析

(1)第一阶段(9月16日3:00前)超标原因:该时段内,静电除尘器B1通道只有B12一个电场运行,由于锅炉启动阶段投油,且电除尘参数无法调整,导致含油烟尘迅速包裹极线,并且油烟使粉尘比电阻增高,均降低了除尘器的除尘效率[1]。由于锅炉启机阶段投油助燃,未燃尽的燃油会随烟气进入电除尘器设备、粘附于烟尘上,形成黏性较强的含油烟尘,在静电场的作用下粘附于极板、极线。由于含有烟尘粘附力强,静电除尘器不易将其振打脱落,随着粘附于极板极线的含油烟尘增加,极线的放电能力下降,导致该电场收尘能力下降[2]。由于该阶段给煤量低、除尘器入口烟尘浓度低,经后端脱硫、湿除协同除尘,故烟尘实测值略微偏高(4~6mg/Nm3)。

(2)第二阶段超标原因:16日3:10左右,B1通道的B12电场突然自行掉落,使得B1通道除尘效率为零,但此时给煤量低,依旧维持在12~20t/h的水平,故电除尘入口烟气中的烟尘含量依然较低,且后通过端脱硫、湿除协同除尘,使得该阶段净烟尘实测值比上一阶段略高(8~9mg/Nm3)。

(3)第三阶段净烟尘上升原因:16日8:00,给煤量上升至56t/h,至10:20前给煤量达到100t/h左右。随着给煤量增加,烟气量、烟尘浓度随之增大,B1通道此时无除尘能力,且其他通道受到含油烟尘的影响,除尘器整体效率偏低。后端脱硫、湿除无法承载高尘烟气,且由于烟尘仪量程为20mg/Nm3,使得该阶段烟尘浓度实测值一直维持在20mg/Nm3左右。由于氧量变化,造成了折算值的波动。

(4)第四阶段烟尘数值下降原因:16日9:36左右,锅炉退出投油,9:57左右B12电场自行恢复,由于烟尘中不含燃油,烟尘比电阻下降,荷电能力上升,整个除尘器效率提高,B1通道恢复部分除尘能力,净烟尘浓度呈现下降趋势。在11:30后烟尘达标。

(5)B12电场自行掉落及自行恢复原因分析:由于机组启动投油,除尘器入口烟温低而油黏性大,烟尘持续对极板、极线及瓷瓶进行包覆,造成短路、爬电。9

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