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汇流箱常见故障处理;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;光伏汇流箱常见故障;二.汇流箱的投入与退出;三.直流断路器的更换:;四.汇流箱故障处理;四.汇流箱故障处理;四.汇流箱故障处理;四.汇流箱故障处理;汇流箱运维注意事项:;光伏汇流箱常见故障处理案例1;光伏汇流箱常见故障处理案例1;光伏汇流箱常见故障处理案例1;光伏汇流箱常见故障处理案例2;光伏汇流箱常见故障处理案例2;光伏汇流箱常见故障处理案例3;光伏汇流箱常见故障处理案例3;光伏汇流箱常见故障处理案例3;故障现象:
监控中心通过数据平台发现该电站一区B逆变器功率较其他逆变器偏低,立即通知现场运维人员现场排查,运维人员到达现场发现4#汇流箱正在冒烟,进一步查看1#汇流箱和4#汇流箱断路器跳闸,1#汇流箱至逆变器直流柜电缆中间埋地部分烧毁。
;故障分析:
根据站端描述的现象和反馈的照片分析:
①、线缆存在短路现象,断路器属于正常过流保护跳闸;
②、现场4#汇流箱照片显示,电缆接头的热缩护套烧毁开裂,并且里面露出黄色的绝缘胶
带,可以推断该电缆在施工时受到损伤,施工人员私自用绝缘胶带处理后隐藏在热缩护套内;
③、现场4#汇流箱照片显示,该电缆为铠装电缆,电缆正极线对铠装层放电,导致击穿烧毁;
④、现场1#汇流箱照片显示,埋地电缆中间在烧毁前就有破损,施工人员简易处理私自埋入地下。
;
处理结果和结论:
a、通过两例结果可看出,本站建设期间存在野蛮施工情况;
b、需全面排查本站电缆接头部分,观察电缆表面是否有明显划痕,建议质量检测人员到电??采用打耐压方式全面排查线缆存在的漏电流问题;
c、本站汇流箱非智能,出现此类故障无法及时发现,建议将现场汇流箱改造升级。;背景描述:;测试方法及过程
从低温启动和设备干扰两方面考虑,在汇流箱中加装抗干扰的磁环和更换升级的通讯PCB实验,然后每天定时去平台采集后台传送的数据,观察汇流箱通讯卡死或者是通讯中断等一系列影响通讯的问题,通过一段时间在晖保平台、华为平台、站端后台累计采集数据进行集中统计分析。
测试时间及方案:
测试地点:试验电站
测试设备:汇流箱
测试步骤:
第一阶段,在部分更换优化通讯PCB的汇流箱上加装抗干扰磁环,测试时间从2016年5月27日开始记录数据;第二阶段对于选定区域全部加装磁环,测试时间是从2016年7月22日开始直到2016年9月30日。
现场选择取比较容易发生通讯卡死的汇流箱(靠近箱变附近)更换优化的通讯PCB,并对更换PCB后的一部分汇流箱增加抗干扰磁环进行对比试验,磁环如图所示。
;光伏汇流箱常见故障处理案例5;试验具体步骤:
第一阶段于2016年5月26日在4个更换优化后的PCB汇流箱中加装抗干扰磁环。汇流箱编号为3区14#、4区14#、10区12#、16区11#,
第二阶段于2016年7月22日在剩余的9个汇流箱中加装抗干扰磁环,汇流箱编号为5区14#、6区14#、9区14#、11区14#、13区14#、14区14#、14区17#、17区11#、17区14#做为测试区加装磁环测试(如图加装了磁环的汇流箱现场图片)。
加装磁环之后每天去晖保平台采集电流数据,观察有无通讯中断和卡死的现象。(如图晖保平台采集数据图)并且记录测试数据。
;结论
从数据分析来看,第一阶段加装抗干扰磁环之后的汇流箱没有故障发生,而相比之下没有加装磁环的汇流箱总共出现9次故障,第二阶段在选定区域汇流箱中全部加装磁环之后,故障次数累积只有2次。
从
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