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2004年产品一次合格率数据分析报告
本年度产品一次合格率为98.2%,比去年提高0.1个百分点,比计划高0.2个百分点,确保了一次合格率目标的完成。2004年市场抽查合格率为100%,无重大质量事故发生。为更好地提高产品质量,提高顾客满意度,采用统计分析方法找出影响产品一次合格率的主要因素,现将各产品不合格品率统计如下:
序
号
产品名称
一次不合格率%
占总数的比率%
累积比率%
1
微晶纤维素
13.0
37.25
37.25
2
糊 精
6.6
18.91
56.16
3
羟丙纤维素
5.4
15.47
71.63
4
淀 粉
4.9
14.04
85.67
5
预胶化淀粉
2.9
8.31
93.98
6
羧甲淀粉钠
1.4
4.01
97.99
7
硬脂酸镁
0.7
2.01
100.0
合计
1、
做排列图
34.9
100
\
37.2518.91
37.25
18.91
15.47
14.04
8.31
4.01
2.01
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7
从上图可以看出,其中仅微晶纤维素不合格率就占了总不合格率的37.25%,是造成产品一次合格率低的关键因素,而产品不合格指标为炽灼残渣和斑点,因此解决炽灼残渣和班点指标应作为质量攻关的关键课题,为此我们组织有关人员采用因果图进行原因分析如下:
2、作因果图:
机 人
漂洗池体积小 责任心不强
人员更换频繁
炽灼残渣
工艺不完善 原料所属性质
法 料
因 果 图
影响炽灼残渣指标的因素有以上五个,经过进一步分析主要是由于原料所属性质、人员更换频繁操作不稳定、责任心不强所致。3.建立以下对策表
鉴于以上情况制订了以下对策表:
主要项目性现状
措 施
责任人
完成时间
效果
人员更换频繁
固定人员
车间办公室
2、10
责任心不强
漂洗池体积小
增加培训频次
增加漂洗次数
人力资源部
操作工
3、20
日常
原料所属性质 使用合格原料 供应部 日常
一、责任心差,由人力资源部按程序组织培训ISO9000和GMP相关内容,提高员工的质量意识,产品质量的自检意识;使员工自觉遵章守纪,由车间管理员和质检员加大巡查力度,以确保工艺贯彻率达100%;从事后检验把关为主,转变为以预防改进为主,找主要影响因素,运用科学的管理方法,使生产活动处于受控状态,以提高产品一次合格率。
二、人员更换频繁,由车间主管按各个工序、各个岗位的特点按排相应人员,人员固定后,操作熟练程度就会相应的提高;产品质量就会相对稳定,不合格品的机率也会逐渐减少。
三、加强中间过程控制,漂洗池体积小,是客观因素;操作工在操作过程中根据实际情况,也要发挥人的主观能动性,对于不合格的物料不放行,不转序。质量不仅仅是检验出来的,而是设计和生产出来的,它体现在从原料到销售的全过程,各个环节都要进行严格的管理和控制人人重视,层层把关。只有把产品检验与生产过程的管理结合起来,才能确保产品质量。
四、原料所属性质,由于行业原因,本年度生产微晶纤维素所用的将板灰份超标,通过调整工艺配比大部分成品炽灼残渣虽在合格范围内,但仍有个别批次的物料炽灼残渣超标;这样直接影响了产品质量。因为合格的原料是保证最终产品符合标准的非常重要的环节,所以开发原料(将板)合格供应商是供应部下一步工作的重点;也是提高和稳定产品质量的关键和前提。
编制人:王凤英 审核人: 日期
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