苹果汁加工高浓度有机废水的处理.docx

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苹果汁加工高浓度有机废水的处理

青岛某饮料有限公司主要加工生产苹果汁,其废水主要来自冲洗、粉碎、榨汁等工序,水量约为1000m3/d,废水中含有大量的碎果屑、果胶,具有有机物浓度高,SS高,pH值低,水质变化大等特点。本着投资省,技术可靠,运行稳定的原则,确定采用以水解酸化十接触氧化为主体的生化处理工艺。该工程2001年建成,2002年调试运行成功。运行1年多来,出水水质稳定,管理简便,从根本上解决了生产废水对环境的污染。

原水水质、水且和处理后水质

原水水量

根据公司提供的资料,该工程设计水量为1000m3/d。

原水水质

该公司废水主要来自冲洗、粉碎、榨汁工序,污水可生化性较高。根据环保部门要求,处理后水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)中的二级标准。原水水质和处理后水质见表1。

表1原水水质及处理后水质

项目

项目

ρ(COD)/(mg·L-1)ρ(BOD)/(mg·L-1)ρ(SS)/(mg·L-1)pH值

Cr 5

原水水质≤8000

≤4800

≤6000

4~8

出水水质<150

<30

<150

6~9

废水处理工艺流程

工艺流程

本工程采用水解酸化+接触氧化为主体的生化处理工艺,流程如图1[1]:

工艺流程说明

①格栅:污水中含有大量漂浮物和悬浮物,为减少后续处理单元的负荷,设计粗细两道格栅,保证后续处理构筑物正常运行。

②预曝气调节池:由于生产车间污水排放水质、水量变化大,因此需设调节池调节水质、水量。在池内投加NaOH,调节pH值。本工程采用预曝气调节池,可以防止细微的果屑发酵,对有机物也有一定的去除率。

③提升泵:预曝气调节池内水位较低,且变化较大,因此池内设污水提升泵,使污水流到后续的构筑物中进行处理,提升泵采用WQ潜污泵,l用1备。

④初沉池:采用平流式沉淀池,进一步沉淀微细果属及悬浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行。

⑤水解酸化池[2]:利用兼氧菌将大分子有机物转化为易好氧生物降解的小分子有机物,降低COD

cr

浓度,

减轻后续好氧处理负荷。池内设置弹性填料,分段加密悬挂。正常运行后,COD

cr

去除率45%,运行相当稳

定。运行时采用间歇曝气,间隔时间8h,每次曝气时间5~10min。水解酸化出水在进接触氧化池前,利用自动投药泵投加NaOH溶液,调节pH值调至6~8。

⑥接触氧化池[3]:本工艺采用两级接触氧化,池内安装弹性填料,一级接触氧化池采用散流式曝气器,二级接触氧化池采用微孔曝气器。

⑦二沉池[4]:采用平流式沉淀池,沉淀分离接触氧化池出水中脱落的生物膜,减少后续气浮池加药量,降低运行成本。

主要构筑物及其工艺参数

主要构筑物及其工艺参数见表2。

表2主要构筑物及其工艺参数

构筑物

构筑物

型号规格

数量 设计及运行参数

各1 粗格栅:10mm栅隙,细格栅:3mm栅

格栅

粗格栅、细格栅

预临气调节

钢砼18.0m×7.5m×4.0m

1座 停留时间10h,气水比10:1

提升泵

WQ50-10—3

2台 Q=50m3/h,H=10m,P=kW

初沉池

钢砼10.9m×3.1m×4.0m

1座 停留时间2h,有效水深:3.5m

水解酸化池钢砼26m×10.75m×5.0m

水解酸化池钢砼26m×10.75m×5.0m

1座 停留时间40h,有效水深:4.6m

钢砼16m×10.75m×5m,12.3m×8.5m

设计负荷为1.4kg[BOD]/(d·m3填料),

5

接触氧化池 2座

×5m 停留时间32h,有效水深:4.5m

二沉池

钢砼10.9m×3.lm×4.0m

1座 停留时间2h,有效水深:3.5m

气浮机

部分溶气气浮

1台 表面负荷3.2m3/(m2·h),回流比40%

污泥浓缩池钢砼 5m×5m×4.0m

1座 浓缩时间12h

调试运行及处理效果

调试运行

为缩短调试时间,从城市污水处理厂引进200m3

好氧活性污泥,其中100m3

投入水解酸化池,其余投

人接触氧化池。调试期间间歇进水,进水量逐步加大,从l/4到全部进水,每日排出池内上清液。调试期间,严格控制pH值以及营养盐,进入水解酸化池pH值控制在7~8左右,进入接触氧化池pH值控制在6~8,在初沉池中投加尿素和磷酸二铰,以弥补果汁在废水中氮和磷元素的不足,投加量按m(COD):m(N):m(P)=200:5:1计算。由于工程的调试时间在夏季,因而相对于冬季调试时间大大缩短,接种15

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