整改8D报告样式及案例.docx

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上海*********有限公司 Rq812-01

“8D”报告

报告编号:2010-11-001

问题来源:▉顾客反馈 √检验缺陷 其他

问题发生日期:2012-11-16主题

1.A3扶手总成开启过程中发生异响;

是否重复发生的问题

□是 ■否

此状态下的日期 零件(材料)名:A3扶手总成

编制人: 日期:2012-11-21

“8D”开始的日期:

2012-11-17

“8D”小组

组长:组员:

问题描述:

1.A3扶手总成开启过程中发生异响;

临时性措施 责任部门/人: 实施日期:

根据“4.原因分析”得出的不良现象,对客户现场和在库产品进

行全检、返工;

对萨格库存品进行全检、返工;

通知上海铰链供应商紧急生产500PCS铰链,以备客户调换等紧急使用;

发不良照片及不良描述邮件给铰链供应商,通知其立即自查自纠、整改。

原因分析

生产部/

2012/11/17

经工程、质保部门共同对铰链不良品和样品比对,铰链孔径、孔距、折弯处平行度等测量结果进行分析得知,其数值偏差在1-2MM,符合设计要求,同时再现性试验结果,也无明显影响;

在对铰链不良品与样品进行外观比对后,发现铰链¢10MM的冲孔方向与样品冲孔方向相反,且冲孔末端口部有毛边突起,把毛边部分磨平后,再实验未产生摩擦异响;

检验员对铰链冲孔部位检验未充分重视,未能及时发现不良。

选择永久性措施 验证

改变铰链冲工艺,使铰链冲孔方向与样品相同 12/10前完成

增加对铰链冲孔末端进行倒角处理,消除孔边缘突起现象 新模具在12月底完成

实施永久性措施 责任部门/人: 实施日期: 监督人

工程修改,要求铰链供应商在生产过程中调整冲孔方向与样品保持一致,并增加冲孔末端倒角工序,防止孔边缘突起;

制作检具,铰链2个折弯处的孔距及平行度进行检验。

7实施的预防性措施: 责任部门/人实施日期:

在控制计划、作业指导书和检验指导书中增加对铰链冲孔方向及倒角的规定,并增加对铰链2个折弯处的孔距及平行度进行检具检验的项目;

对检验员及操作员进行相关培训,明确其岗位职责,并要求检验员对以上检验项目严格管控,重点检查。

对下批铰链送样、来料再验证和纠正预防措施有效性再评估。

8评价小组的成绩和成果 关闭日期 报告人

另须采取何种措施

分发部门(人) 质保部

工程部

生产部

责任者

商务部

实施日期

2012.11.30

签收/日期

/2012.11.120

/2010.11.20

/2010.11.20

/2010.11.20

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