(QC创新课题)降低高压设备接线端子过热次数.ppt

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* 确定课题 我们把本次QC活动的课题定为: 降低高压设备接线端子过热次数 选择课题 绿色风电QC小组 * 确定课题 我们把本次QC活动的课题定为: 降低高压接线端子接触电阻! 设定目标 将每年升压站高压设备接线端子 过热次数降至0次! 选择课题 绿色风电QC小组 一、QC小组的介绍 二、QC课题的选题 三、QC活动的实施 四、QC活动的总结 问题分析 接触电阻增大? 是什么导致了? 绿色风电QC小组 * 我们从“人、机、料、法、环”五方面入手,找到造成高压接线端子接触电阻过大的末端原因有以下六点: 1、人员无资质无作业经验 2、接线端子质量差 3、环境温度变化影响电阻率 4、降低接触电阻辅助材料问题5、安装工艺差无作业指导 6、恶劣盐雾环境 要因分析 绿色风电QC小组 接触电阻过大 要因分析:作业人员无资质 确认人:杨鹏江 QC小组通过与厂家安装维护人员联系,安装人员均能提供有效的电工进网作业许可证、高压电工作业操作证等,且负责人曾经在多个电厂拥有安装、维护经历。 绿色风电小组 非 要 因 * 要因分析 绿色风电QC小组 要因分析 空间狭窄 照明强度 不达标 环境温度的变化 但南方设备环境的温度在4~45℃之间变化,从上图可以看出在环境温度变化范围电阻率变化非常小,不足影响接线端子导电性能。 绿色风电QC小组 绿色风电小组 非 要 因 小组分析:接线端子的材料多为铜和铝。利用电阻率测试仪测试了铜和铝在不同温度下的电阻率。 结果表明:在温度变化范围内,铜和铝的电阻率随着温度的升高而增大,当温度从0℃升至100℃时,电阻率分别提高了0.1 μΩ/m和0.155 μΩ /m。 要因确认:接线端子质量不好 确认人:林朋 小组成员在筛选、采购接线端子时发现常用高压接线端子材料基本都是使用铜、铝或铜铝混合。这两种材料在没有保护的常温环境中容易被氧化腐蚀。铜的氧化会发黑或者发红,铝的氧化会发白,均对端子的导通产生极大影响。同时,不同的接线端子制造工艺不同,导致接线端子接触面光滑度不同,结合紧密情况不同,亦会影响端子接触电阻。 * 绿色风电小组 要 因 要因分析 绿色风电QC小组 要因分析:降低接触电阻辅助材料质量 确认人:李真荣 根据国家标准GB 50149-2010 第2`3`2条规定“母线接触面加工后必须保持清洁并涂以电力复合脂。”国家标准GBJ233 规定:“连接导线部分应涂一层导电膏”。和安风电场所有接线端子均涂有导电膏,但经我们查实,我们所购买的产品并没有相关要求的标识,如生产许可证标志或者国家标准认可标识,这样产品质量无法保证。 * 要因分析 绿色风电QC小组 绿色风电小组 要 因 要因分析:安装工艺差或无作业指导 确认人:成群燕 小组检查 和安风电场作业指导手册,我们具有完善的《高压线路检修作业指导书》,作业人员严格按照作业表单执行工作。 * 要因分析 绿色风电QC小组 绿色风电小组 非 要 因 要因分析:环境盐雾影响 确认人:杨鹏江 和安风电场靠近海边,最近距离不足十公里,因此高压设备外表面会受到环境盐雾影响,但是按照国家要求在高压端子接触面做好防护措施,接触面不会受到腐蚀。 因为电力复合脂,是用于电力接头的接触面,是以矿物油、合成油等作基础油,加入导电、抗氧、抗腐等特殊添加剂,已达到降阻防腐作用。 绿色风电小组 非 要 因 要因分析 绿色风电QC小组 制定对策 小组成员利用系统图的思想,逐步分析,对 “接触电阻过大”提出了四种对策方案。 改进接触面粗糙度 涂上性能优良的电力复合脂 更换新材料接线端子 重新设计接线端子 接触电阻过大 降低接触电阻 改进端子的 接触面 改进端子接触面的结合度 改进端子接触面防腐 绿色风电QC小组 制定对策 小组成员绘制方案的亲和图对方案的优劣势展开分析。 亲 和 图 降低接触电阻 重新设计接线端子 开模成本高 开发难度高 不方便 国家有标准 更好结合现场实际情况 试验性能优良的电力复合脂 实施方便 市面产品无国家标准认可 接触面结合更紧密 降低接触电阻兼顾金属防腐 使用成本低 改进接线端子接触面粗糙度 实施成本高 可靠、耐用 实施难度高 工作量大 降低接触电阻且美观 实施成本高 使用成本高 工艺要求高 降低接触电阻且美观 工作量大 得到结论:通过试验得出需要的电力复合脂,并要在生产实践中检验 多与技术人员交流,集思广益 积极推广应用,让研究成果转化为生产力 不断改进,不断提升可靠性,控制成本 更换接线端子的材料 主动了解更多电气知识 绿色

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