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金能左会胜降低极耳与包装膜短路率
2
公司名称
TCL金能电池有限公司
项目编号
项目名称
降低一封短路率
项目组组长
左会胜
项目类型
■ DMAIC □ BB
□ DMADV ■ GB
牵头部门
质量管理部
涉及流程
点焊后短路—包装-短路测试
涉及产品
聚合物锂离子电芯
项目成员
左会胜、周华成、赖尚华、胡亚文、李丹
6σ项目立项注册表
区 分
姓 名
意 见
倡 导 者
王海波
主 黑 带
黄 轶
财务确认
涂志浩
发 起 人
王海波
黑 带/绿带
左会胜
2. 基线与目标
1. 基本信息
CTQ/y
单位
现水平
目标水平
先进水平
JB短路率
ppm
175
80
/
3.效果预算
项目
投入
项目
效益
降低一封短路率
14500
/
4.日程计划
D
5.21~6.1
M
6.2~6.18
A
6.19~7.18
I/D
7.19~8.18
C/V
8.19~9.5
5.现状描述:
07年2月~4月,热封工序极耳与包装膜短路(以下简称JB短路)比例达175PPm, JB短路是导致电芯漏液的最主要原因(占近40%),电芯漏液会引起客户强烈投诉,直接影响客户满意度、订单数量及未来的合作。
6.项目范围:
聚合物电芯极耳热封过程及包装后短路检测。
7.效果及影响:
一封短路率从175ppm降低到80ppm,促使电芯漏液不良率降低38ppm,这不仅满足了公司高端客户的要求。而且为公司与国际一流客户的合作提供了一项重要的保证。
3
项目背景
选择项目的理由
A
M
I
C
D
2、FEA计算:
潜在的影响无法估算
通过分析2-4月份漏液电芯发现,导致电芯漏液的最主要因素是JB短路,JB短路导致电芯漏液占总体漏液的39.6%。因此,要降低电芯漏液率必须降低JB短路率
4
高级流程图(SIPOC)分析
A
M
I
C
D
5
VOC/VOB/CTQ分析
A
M
I
C
D
客户
VOC/VOB
驱动因素
CTQ
外部客户
内部客户
生产三课
PMC
OQC
电芯气胀、漏液属于严重品质不良,中高端客户接受此不良低于50PPM(甚至达0PPM),超过此值则批退.
热封短路不良致使预充无电压,电芯下线后漏液、气胀,降低了收成率,提高了返工及MRB评审次数;
同时影响产品的交付时间,降低了及时交付率。
提高热封工序流程能力
JB电阻
CTQ
缺陷定义:极耳与包装膜短路:负极金属镍带与包装膜铝层接触内阻小于2000Ω称为极耳与包
装膜短路,简称包装膜短路;又称JB短路。
6
变量分析(树形图 )
结论:通过团队成员的分析认为温度的测量系统、压力测量系统、输出压力、封边宽度、
铜模宽度、硅胶板宽度为主要影响因子,通过对前期收集的210个JB短路电芯统计发现,有153只电芯是极耳胶过熔导致,占72.9%.因此,后续主要针对极耳胶过熔进行改善。
7
数据收集计划
数据
数据类型
测量仪器
相关条件记录
抽样方法
收集人
Y
按产品型号
计数型
灵敏测试仪
PQC报表
全检
李丹
按生产时间
计数型
PQC报表
全检
李丹
X
热封压力
计量型
压力测试仪
PQC报表
全检
杨子龙
8
Gage RR (JB短路)
所有检验员与标准
评估一致性
95 %
# 检验数 # 相符数 百分比 置信区间
30 28 93.33 (77.93, 99.18)
# 相符数: 所有检验员的评估与已知的标准一致。
Fleiss Kappa 统计量
响应 Kappa Kappa 标准误 Z P(与 0 )
NG 0.926160 0.0745356 12.4257 0.0000
OK 0.926160 0.0745356 12.4257 0.0000
检验员之间
评估一致性
95 %
# 检验数 # 相符数 百分比 置信区间
30 28 93.33 (77.93, 99.18)
# 相符数: 所有检验员的评估一致。
Fleiss Kappa 统计量
响应 Kappa Kappa 标准误 Z P(与 0 )
NG 0.91 0.0471405 19.3040 0.0000
OK 0.91 0.0471405 19.3040 0.0000
所有检验员之间,检验员与标准对JB短路评价的一致性0.90,检验员对JB
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