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调试总结
一、调试方案及调试过程
2月15日,就当前运行状态,做出如下调试方案:
方案一:
准则:在保证MRC压缩机正常工况的前提下,缓慢调整MRC压缩循环系统及低温液化系统的参数,使其趋于设计值。期间,应杜绝一切超温、超压、超负荷现象的发生。
设计参数如下:
项目
操作参数
温度
压力
总流量
液位
备注
E0801A/B液化换热器(冷箱内)
净化天然气进
~35℃
3.31MPa
14896Sm3/h
LNG出
~-163℃
25~40KPa
23m3/h
MRC冷剂液进
43.19
4.48MPa
45.5Nm3/h
正流
MRC冷剂液出
-70
4.43MPa
45.5Nm3/h
正流
MRC冷剂气液进
-77.4
0.228MPa
1133Nm3/h(气)
9217Nm3/h(液)
节流后进
MRC冷剂气出
40.25
0.198MPa
10350Nm3/h
返流
MRC冷剂气进
43.16
4.48MPa
27750Nm3/h
正流
MRC冷剂气出
-164
4.43MPa
27750Nm3/h
正流
MRC冷剂气液进
-167
0.228MPa
2080Nm3/h(气)
25670Nm3/h(液)
节流后进
MRC冷剂气出
40.25
0.198MPa
27750Nm3/h
返流
MRC压缩机一级入口
40℃
0.259MPa.A
41000Nm3/h
MRC压缩机一级入口
137.9℃
1.42MPa.A
MRC压缩机一级入口
40℃
1.39MPa.A
37325Nm3/h
MRC压缩机一级入口
129.1℃
4.59MPa.A
S1105分离器
~4
4.48MPa
600mm
S1106MRC集液罐
~40
~1.25MPa
1200mm
P1123A/B液体回收泵
进口压力:
~1.1MPa
出口压力:
4.7MPa
25m3/h
1、缓慢降低S1105 MRC出口分离器的温度至设计值;同时应密切观察MRC压缩系统的参数变化。
2、 通过冷箱液相节流阀FV0811A/B及液体回收泵的出口阀V1152A/B的调节,将S1105 MRC出口分离器的液位维持在700mm---800mm;并同时密切观察冷箱液相节流前后温度TI-0812A/B、TI-0813A/B的变化。
3、在压缩机入口流量与喘振流量有一定安全距离的情况下,缓慢关冷箱气相节流阀FV0821A/B,以提高压缩机的出口压力,使其缓慢趋于设计值。
4、在防喘振点离防喘振线不远的时候,而压缩机的进出口压力依然很低,可根据混合冷剂的组分分析,缓慢配比所缺冷剂;因现各冷剂组分离设计值很近,所以在短暂配比之后,应停止配比,观察一段时间混合冷剂的组分变化。然后在进行相应的配比。
5、随着冷剂系统冷量的增加,天然气的处理量缓慢的进行匹配。
2月16日开始实施方案一,首先将压缩机出口分离器的温度调至40℃~42℃,使气液两相冷剂进冷箱前的温度接近设计值。然后关小冷箱的液相节流阀,此时MRC压缩机入口温度上升,冷箱上板式热端温差减小,入口分离器成液量减少,出口分离器液位上升,冷箱内冷剂液相通道阻力减少。再缓慢开大冷箱的液相节流阀,冷箱上板式的温度开始下降,但使压缩机出口分离器的液位不低于600mm,与此同时,也缓慢关小冷箱的气相节流阀,压缩机的出口压力上升,进口压力下降,此时根据混合冷剂的在线分析结果,向系统内配比所缺冷剂,使压缩机的进出口压力缓慢上升。
此调试过程中,在天然气处理量不变的情况下,压缩机的能耗相比之前有所下降,天然气处理量能维持在12500m3/h~13000m3/h。但压缩机出口分离器的液位波动较大,冷箱上板式的温度也只能短时间靠近设计值,以致运行中工况不稳定。
通过3月6日观察,MRC液相B通道冷剂流量过大,其阻力也远超设计值,冷剂压缩机循环量偏大,出口压力未达到设计值,这时的压缩机已经达到额定功率,做出以下调试方案:
方案二:
1、降低MRC液相B流量,使MRC压缩机进口流量降低,同时B板式液相阻力降低,MRC出口分离器液位升高,避免液相流道气液混流。
2、MRC流量降低,电流、功率下降,可向冷剂系统添加轻冷剂,提高进口与出口压力,从而增加制冷量。
3、通过调整组份、液相流量,缩小板式热端温差,减小冷量损失,从而提高产量。
3月7日开始做出调整,关小MRC液相节流阀,降低流量,提高MRC压缩机出口分离器液位,使MRC压缩机进口温度升高,液相通道阻力下降。
MRC液相流量减小后,压缩机的功率和出口压力都有所下降,向冷剂系统补充冷剂。冷剂压缩机出口压力升至45bar时停止补充冷剂,但MRC液相通道阻力还是偏大,怀疑板式可能堵塞,上板式温度不能降到设计值。
3月12日经过开会研究,做出如下调试方案:
方案三:
通过冷箱板式的温度观察,负荷基本都集中
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