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品質改善 経費削減改善 効率改善 区分 Before改善前 After改善后 Kaikaku Point改革重点: 1.制作简易治具,把标贴插入里面,压下保护纸,可单手撕取标贴,方便作业,节省时间。 标贴撕取动作低减改善 改善効果: 1.减少拿放标贴的时间,节省2秒/台。 水平展開: 其他机种水平展开。 Problem問 題 點 1.第1步左手拿标贴,第2步掑掉保护纸,第3步放回部品盒原处。 其他改善事例: 品質改善 経費削減改善 効率改善 区分 Before改善前 After改善后 Kaikaku Point改革重点: 1.制作放滚轮治具,一次性穿入5个,方便作业,节省时间。 Probem問 題 點 1、滚轮手动一个一个穿入,速度慢。 滚轮装入方法改善 改善効果: 1. 减少穿入动作、节省时间2秒。 水平展開: 其他机种水平展开。 放滚轴治具 其他改善事例: 品質改善 経費削減改善 効率改善 区分 Before改善前 After改善后 Kaikaku Point改革重点: 1.使用弹簧分离器把弹簧分开,方便拿取 Probem問 題 點 1.彈簧緾绕在一起,作業者使用时很難分离 弹簧分离改善 改善効果: 1. 减少分离弹簧的动作浪费、节省时间1秒。 水平展開: 其他机种水平展开。 弹簧分离器 磁铁板 录象 其他改善事例: 品質改善 経費削減改善 効率改善 区分 Before改善前 After改善后 Kaikaku Point改革重点: 1.使用标贴分离器,标贴能自动分离,节省时间。 Probem問 題 點 1.双手撕取标贴,速度慢,每次要拿放标贴。 条形码撕取改善 改善効果: 1. 减少分离标贴的动作、节省时间1秒/台。 水平展開: 其他条码水平展开。 其他改善事例: * * 天马精密注塑(深圳)有限公司第二制造部 A3 DP 组件工程改善 活动期间:2013年7月~9月 报 告 日:2013年11月22日 发 表 者: 刘敏 作 成:赖东 概況 主要組立製品 従業員: 约1300人(9月末) 会社創立:1992年4月 工場面積:54,000 ㎡ 会社名称:天马精密注塑(深圳)有限公司 製品: 塑胶品/丝印品/组立品 沿革: 92年 4月 公司成立(设备67台) 1、会社介紹-1 双击图片链接到EXCEL 天马公司外貌 05年 5月 二拠点体制(設備99台) 09年 8月 工場移転(設備117台) 12年 1月 工場増設(設備149台) 圈员构成: 参加本次改善的主要成员F班员工 4 11 ○ △ △ ○ ○ 黄述丽 P600 CST 【評価分】: “ ◎” 5分 “ ○” 3分 “△” 1分 “×” 0分 1 25 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 胡王文 A3 DP 2 19 ○ ◎ ◎ △ ◎ 郭学志 A4 DP 3 13 ○ △ △ ○ ◎ 罗云娟 KIR-C4两面 改善 必要性 納期 影響性 緊急度 重要性 会社方針 (品質?成本) 順位 分数 評価結果 提案人 項目 课题选定: 用打分方式将重要改善项目选出: 选定理由: ①用最低成本,提供能使顾客信赖与满意的产品是公司的方针。 ②A3 DP点数多,移管时间短,纳期紧急,如果不改善会造成客户停线。 ③每月批量大(10000台/月左右),即使小小的提高也会产生很大的效果。 所以选择 A3 DP进行改善 现状把握-1 :产品简介 客先:KYOCERA Document Technology(Dongguan)Co;Ltd. 机型: MATSURI、HANAB、JUPITER 生产开始:2013年6月 部品点数:463点 组立时间:43.48分/台.1人 作业人数:30人(组立20人、终检5人、其他5人) LOT:每月平均生产数9923台左右(13年7~9月) *特点:产品大,点数多,每月批量大 现状把握-2:生产线配置图 *特点:由本体、机芯、托盘、COVER、总组立等构成 现状把握-3:现状生产能力 生産能力:1.3台/H?人 。 刚刚好滿足客户生産能力! 但從7月開始客户増産:450台/日 如果不改善就満足不了要求! 目标设定:(期限3个月) ◆生产能率:1.3台/人/H → 1.38台/人/H 即组立工时:46.15分/台→ 43.48分/台 为了客先生产线需求、效率最低要提高6% 改善目標:6%Up 改善计划:(2013年7~9月) 现状调查:作业者提出问题点(例) 现状分析事例-1:机芯第1工程有不必要的浪费 作业台桌面的空间利用率低,造成小部品放置过远。 能否把作业
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