循环流化床锅炉运行常见故障与处理.pdf

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共 循环流化床锅炉运行故障与处理 摘要:从公司锅炉运行以来,锅炉主要存在着排烟温度偏高、给煤机 不稳定、冷渣机不出渣等问题,影响了锅炉的安全经济运行。根据这 些状况,本人用理论与生产实际相结合的方法,对运行进行全面深入 分析,并就各影响因素逐一实验和确认,从一定程度上解决了问题, 避免了事故的扩大。 关键词:锅炉 排烟温度 给煤机冷渣机 前言:作为锅炉操作工既要确保锅炉的安全运行,也要保证动力介质 的稳定供给。面对公司不断扩产以及钻石轮胎厂的投产现状,蒸汽需 求量会跟着急剧上升,发现运行问题并及时解决问题就变得尤为重 要。本人在日常工作中分别从排烟温度偏高、给煤系统不稳定、冷渣 机不出渣这三个方面入手,逐一采取措施解决,最大程度上保证锅炉 的安全稳定运行。 一、排烟温度偏高 1.1排烟温度偏高现象 化验锅炉煤颗粒度度(R88)属合格。吹灰情况为运行人员对炉 膛各受热面吹灰采取每班一次,能有效缓解烟温过度升高和炉膛结焦 情况。炉膛出口表盘氧量计基本保持在4?一次风率为33??在 运行中炉膛出口烟温一般在190℃~220℃之间,较正常高出30℃ ~40℃。 1.2原因分析 (1)空预器入口风温空预器入口风温高,会导致空预器传热温 差下降,烟气放热量减小,从而使排烟温度升高。 (2)空预器漏风如果空预器漏风系数大,说明漏入烟气中的空 气量大。由于空气温度低,空气与烟气混合后使排烟温度降低。当空 预器漏风系数降低后,由于漏入到烟气中的空气量减小,会使排烟温 度有所升高。 (3)对流受热面积灰、堵灰、辐射受热面结焦、空预器积灰受 热面积灰、堵灰、结焦,将使受热面的传热系数降低,烟气散热量减 少,从而导致排烟温度升高。 (4)受热面内壁结垢由于给水品质不合格、锅炉排污不及时、 停炉后锅炉防腐无效等因素的影响,受热面内壁会结垢,结垢的受热 面传热效果下降,从而导致排烟温度上升。 1.3措施及方案 本人在运行人员及锅炉检修人员的共同配合下,经过全面的观 察确认和针对性分析,并且通过试验逐一论证,找到了降低排烟温度 的具体措施。 (1)降低入口风温降低入口风温一般通过调节入口挡板实现。 排烟温度会降低了3℃~4℃。 (2)视燃烧情况及时加强吹灰,减少受热面积灰和烟道堵灰现 象。 (3)严格控制煤颗粒度,随煤质改变及时调整燃烧配风,保持 给煤机运行稳定。 (4)满足锅炉燃烧需求的情况下尽量降低二次风量,以降低炉膛 出口烟温。 (5)尽量降低火焰中心位置,保持炉膛负压,杜绝烟道热损失。 (6)加强化验监测、及时排污。停炉后加强监视锅炉防腐工作, 清理空预器积灰,利用机组大修对受热面内壁结垢进行酸洗。 1.4措施取得的效果 将具体措施应用到生产中后,使排烟温度下降了10℃左右,从 一定程度上达到了降低锅炉排烟温度的目的,每年可节约相当可观的 标准煤标准煤,取得了一定的经济效益。 二、给煤机改造 1.1故障现象 我公司锅炉给煤采用的是螺旋给煤机,螺旋给煤机选用振动给料 机,经螺旋弹簧座式安装在支承架上,支承架与带外齿的推力球轴承 的外圈联接,底座与轴承的内圈联接。长时间不间断运行时,出现不 给煤现象,炉膛温度、压力骤降。 1.2故障原因分析 (1)锅炉燃料煤的水分较高,煤粉比例大,燃料中的细微颗粒在 煤质中有较大水份时极容易粘结,从而造成煤仓和给煤线堵塞,从而 出现卡煤、断煤现象。 (2)入煤口与炉膛垂直,口径变小,燃煤不易进入炉膛。 (3)如编织袋、树块进入给煤机,造成给煤机卡涩、堵煤。 1.3改造措施 (1)我根据煤的物理特性和现场实际,设置干煤设施,对煤进行 合理配比,有效减少煤中的水分和含粉率,减少贴煤的可能性,根据 燃煤的实际情况,锅炉煤仓加装松动装置。 (2)入煤口角度过小,燃煤很难顺利进入炉膛,我跟设备部相关 负责人协商,建议把入炉口由原来的角度扩大到现有在的60°,入 煤速度大大增强。 (3)加强燃煤的管理和质量控制,防止不易破碎的杂物进入给煤 线。 1.4改造效果 经过对给煤系统的部分改造,锅炉的安全性能得到更大提升,从 源头消除了不稳定的因素,

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