电仪车间2022年度工作总结及2023年工作计划.docx

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1 / 16 电仪车间 2022 年度工作总结及 2022 年工作计划 电仪车间 2022 年度工作总结及 2022 年工作计划 2022 年以来,在老总及集团、化纤两级班子的正 确领导下,电仪车间全体干部职工与企业同呼吸、共命运,响应集团 号召,环绕生产经营,大力实施“变革提效”,深入推进“三个科 技”,确保车间圆满完成 2022 年度各项工作任务。生产稳定性大大 提高,同比 2022 年事故率下降 30%。检修费用同比去年降低 125 万 元,其中 dcs 卡件消耗同比下降 82.8 万元。承接技改安装项目40 项, 安全隐患整改率 100%。为八万吨项目培养和输送 30 余名技术骨干。 电仪车间为促进企业技术进步贡献了不可低估的力量。 一、大力实施“变革提效”,稳定公司生产 首先变观念。车间贯彻么总变革提效理念, 创造性的提出三个一思路, 即查找问题一针见血,隐患整改一步到位,取得效果一劳永逸。在三 个一思路的指引下,车间立足现实,着眼长远,抓规范,抓基础,抓 细节,使职工观念一新;其次变机制。变革包机方式,深化运行职工 包机深度和广度, 职工思想意识大幅提升, 分别建立了自己的包机档 案、包机检查、包机总结,生产稳定性大大提高;第三变体制。变革 车间晨会和经济分析会体制, 让更多职工参预进来, 引导职工自主地 研究发现事故根源, 并对事故处理建立健全事故台帐、事故隐患台帐, 多级分析事故原因,找出问题的根本所在,使问题得以彻底解决;第 四变人员。为适应公司发展建设,本着能者上,庸者下的原则,车间 调整了 15 名班组长,为细化指标分解,推动车间工作提供人力资源 2 / 16 电仪车间 2022 年度工作总结及 2022 年工作计划 保证。 对既有成型应用经验的贯彻本身就是变革提效。确定主气源管路吹 扫,全年减少阀门定位器消耗 20 万元;针对卡件受腐蚀影响,制作 密封箱,封装易腐蚀卡件, 同比 2022 年减少智能卡件消耗82.8 万元; 针对打包机运行状况, 扩大打包机攻关小组职责范围, 确保打包机故 障可防、可控;针对现场仪表接线受环境恶化影响,频繁出线接线氧 化松动的现象,车间安排一线班组,利用停车检修时间,对仪表接线 箱、仪表本身接线进行端子搪锡处理,涂抹导电膏,隔绝气体腐蚀, 延长接线寿命,对精确测控工艺参数,稳定生产贡献突出;利用6 月 23 日公司停车大修的机会,对 pc10 两台变压器进线电源进行改造, 使两路电源分别来自公司 1#和 2#变电站, 既平衡负荷又能稳定生产; pc10 跨涵洞电缆全部改为地上桁架走线,消除了困扰化纤多年的电 缆浸泡问题。此外,车间呈报公司 11 项变革提效关键措施,全部完 成见效。车间还组织与相关厂家进行技术交流, 实施辅助室环境管理、 电气仪表器件国产化等多项技术开辟, 使电仪生产系统的事故停车率 较 2022 年同期下降 30%,为公司稳产高产贡献了力量! 二、深入推进三个科技,利用技术进步降本增效 一是实施变频节电技改。分别在动力站循环水站、软化水站、碱洗系 统、吸附系统实施了变频节电,项目完成并已投用,经测算,年可节 约电费 320 万元; 二是配合酸站完成一步提硝中试项目建设。 分别在 酸站中试线、酸站一线上了一套一步法提硝设备,经测算,年可创造 效益 300 万元; 三是配合完成蒸汽梯级利用系统的安装调试工作。 累 3 / 16 电仪车间 2022 年度工作总结及 2022 年工作计划 计发电 486 万千瓦时,创造经济效益 223 万元,使吨丝耗电下降了 120 度;四是 dcs 卡件修复技术研发。利用路线板检测仪测试废旧dcs 卡件, 绘制印刷电路板图纸, 找出故障点, 更新软件, 保障修理效果。 本技术的应用,已创经济效益 16 万元。除了这些较大型的科技项目 之外,车间还完成为了若干小改小革,冬季来临,仪表调校班通过对全 公司蒸汽计量仪表自伴热改造, 降低了电缆伴热安全隐患。 电气工段 不等不靠, 扩大纺丝导丝辊强冷风扇改自冷降温, 年可为公司节约维 修费用 6 万元。 dcs 技术组不等不靠,自我加压,针对生产线上的关 键设备,组态编程设备故障报警监控趋势图,捕捉故障信息,为检修 人员判断故障节点,迅速恢复生产提供技术支撑。 一年来,电仪技术创新成果丰硕,三项 qc 成果分获国家、河北省、 唐山市的优胜奖, “外冷式大发热量智能卡件防腐保护装置”获国家 实用新型专利授权, 另一项专利技术“计量仪表的自伴热技术革新” 正在网上公示。这也再次鼓动激发了车间职工学技术、做贡献的热情! 三、依托党群共建,全面落实创先争优 创先争优是党的十八大召开之前的重要政治工作。 电仪车间立足自身 实际,多角度切入,营造了党群共建,和谐发展的良好氛围。首先, 党

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