选煤厂事故汇总.pdfVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
岳城选煤厂事故案例汇总 案例1:3001皮带纵向划透事故 一、事故经过: 2014年9 月 日早班接班试车,当时我厂为试生产阶段。在3001 皮带未上煤正常起车时,岗位司机发现3001皮带中间纵向撕裂3.4米 左右,班长王*立即向集控室汇报,厂长分别向总厂、岳城矿调度台 汇报,选煤厂并积极联系**市*厂家进展修补皮带,当日17 时左右修 补完毕,经试车正常后,进展生产。 二、事故原因及责任认定: 1、选煤厂机电管理不完善; 2、班组交接时不认真,岗位人员操作水平低、责任心不强; 3、该岗位的第一个过桥高度不合理〔250mm 以上的大块、铁器 和材料过不去〕,造成皮带被不明锋利物体划透。 三、防*措施: 1、加强岗位巡检工作,能够及时发现隐患; 2、选煤厂对本岗位点溜槽进展改造; 3、选煤厂建议岳城矿原煤仓上、井下加装除铁器。 4、选煤厂对拉紧过桥高度进展改造,增高至500mm 以上。 案例2:主厂房无措施电火焊事故 一、事故经过: 2015 年4 月13 日上午10 时许,电焊工秦*、**在无电火焊措施 的情况下,在主厂房三层进展烧焊作业时,被集团公司通风处检查人 员查处,按事故进展分析处理。 二、事故原因及责任认定: 1、选煤厂干部、职工对瓦斯事故重要性及危害认识淡薄; 2、选煤厂瓦斯管理制度不健全; 3、选煤厂平安技术措施管理不完善。 三、防*措施: 1、加强对本厂规章、技术措施检查; 2、增强学习教育职工无措施,不施工的意识,同时宣贯瓦斯事 故的重要性及危害性; 3、电火焊作业必须严格执行岳城矿的电火焊措施及烧焊报告, 杜绝同类事故的发生。 案例 3 :3001 皮带纵向划伤事故 一、事故经过: 2014 年 11 月 26 日9 时 30 分左右,岗位司机发现皮带下处有胶 条状物,当时没注意,又持续数分钟后,清带器下的胶条状物越来越 多,才立即停车检查;检查后发现皮带中部原煤中的铁器 〔麻花钻杆〕 一头顶在溜槽正前方的台阶上,另一头顶在机头卸料滚筒的皮带上, 把 3001 皮带划伤 3 ×3mm 一圈。 二、事故原因及责任认定: 1、选煤厂对机电设备管理不到位; 2、选煤厂未吸取 9.26 划伤皮带教训; 3、岗位司机经历缺乏,责任心不强。 三、防*措施: 1、选煤厂对 3001 机头溜槽进展合理有效改造; 2 、建议岳城矿井下加除铁器,并加强对井下队组的管理,从源 头上杜绝此类事故的发生。 3、加强岗位司机平安事故培训,增强岗位司机责任心。 案例 :711块煤分级筛子压板脱落事故 一、事故经过: 201 年11 月 日下午钳工对711分级筛进展检修,18 时检修完 毕,送回停电牌准备下班。开起车后,岗位司机立即按下停顿按钮, 并向集控室汇报:711 筛子一侧压板脱落,不能起车。班长又通知检 修人员重新检修,当天20 时10分处理完毕,试车正常后,所有检修 人员下班。 二、事故原因及责任认定: 1、带班人员,平安负责人责任心不强; 2、检修人员业务操作水平低; 3、检修人员对设备特性认识不到位。 三、防*措施: 1、加强职工业务技能培训,不断提高员工的操作技能; 2、加强职工平安教育培训,增强职工的平安责任意识。 案例5:3705刮板机被压事故 一、事故经过: 2015年 月11 日*厂给生产班开班前会,强调了生产及平安考前 须知,之后班长王*进展了岗位分工,中午13 时30分岗位司机冯*在 370 压滤机卸饼过程中发现压滤机下方溜槽堵塞,立即停车汇报;由 于溜槽体积较大,岗位人员、班组长无从下手,值班干部安排钳工在 3705下方溜槽西侧割开一个小门,生产班组所有人员从小门处将溜槽 内的煤泥一点一点放空,直至晚上23:30 处理完毕,能够正常开车。 二、事故原因及责任认定: 1、班组长王*对岗位故障处理不得力,导致处理时间过长,同时 因巡检不到位负有一定管理责任; 2、岗位司机冯*对操作程序不熟练、开车期间注意力不集中,岗 位出现异常情况不能及时采取有效

文档评论(0)

宋江 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档