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圆弧调整案例及总结
圳技术组:郭柯
成功案例浅析
成功案例浅析
案例一:图形显示不了
图1 测试的圆弧显示不了
浅析:
在测试圆弧程序时,类似这种图形显示不了的情况,常见因素有:轴
选错误;通道的换算系数设置不对;比例圆弧设置不对等等。
成功案例浅析
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图2 轴选和换算系数
成功案例浅析
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图3 比例圆弧设置
解决过程:
逐一检查以上的相关因素,进行问题排查。
成功案例浅析
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案例二:圆弧测试呈现椭圆或者不规则形状
图4 测试图形呈现不规则的椭圆
成功案例浅析
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浅析:
出现这种椭圆或者不规则图形时,有可能是参数因素,也有
可能是机械因素。在参数方面,主要检查三轴的位置环路增益,
加减速时 常数是否一致,前馈系数是否一致。这三点必须保持
一致。
解决过程:
逐一排查以上参数因素。如果以上参数没问题,需要详细检查
机械。
成功案例浅析
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案例三:圆弧测试在象限位置突然下陷
图5 在Y轴象限点位置突然下陷
成功案例浅析
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浅析:
这种情况首先检查反向间隙NO1851是否为1。当反向 隙大
于1的时候,会出现如上情况。在使用SERVO GUIDE测试时,需
要将反向间隙设置为1再进行调整,调整完毕后,再将NO.1851改
回测量好的值。
解决过程:
检查反向间隙NO.1851的设置。须设置为1。
成功案例浅析
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案例四:加工象限点凸起
图6 象限凸起
成功案例浅析
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浅析:
在机床系统中,当反冲,摩擦的影响较大时,在电机反转时,就会
产生延迟,造成圆弧切削时的象限突起。从肉眼来观测,一般都呈现
一条线。对于系统参数而言,只能是起到抑制的作用,真正从根本上
解决需要从机械来解决。
对于调整象限凸起,在参数上而言,一般常调整NO.2048;对于凸
起的情况,是将NO.2048的值增大,以50为增幅。如果不使用2段加速
时,NO.2048的值调整范围从0~600;如果使用了2段加速 ,调整范
围从0~100。
解决过程:
来回调整NO.2048 。首先使用1段加速,如果1段加速不能解决,那
么使用2段加速。将凸起范围控制在5UM以内。
成功案例浅析
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案例五:加工象限点凹下
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