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质量改善案例分享
品质部
2016年5月份
(关于弯板分层问题的质量改善)
活动程序
2·成立小组
P
4·现状调查
5·制定目标
6·分析原因
7·制定对策
8·对策实施
9·效果验证
11·巩固措施
12·总结和下一步打算
D
C
A
10·目标达成
持续改进,阶梯上升
大环套小环
原有水平
新的水平
A P
C D
A P
C D
A P
C D
A P
C D
A P
C D
A P
C D
计划
执行
检查
改进
YES
NO
1·选定课题
3·活动计划
选定课题
2016年5月份弯板来料出现质量问题较多,占5月份来料总异常批次的12.5%,其中分层问题是弯板质量问题的重点。因此,针对来料弯板分层问题的改善迫在眉睫。
立项课题:关于弯板分层问题的质量改善
小组名称
“永不分离”改善小组
成立时间
2016年5月
小组口号
团结一致,永不分离
小组人数
6人
活动频次
每周一次
课题类型
攻关型
活动课题
关于弯板分层问题的质量改善
序号
姓名
公司职务
所在部门
职责
主要工作
1
品质部
组 长
指导与协调
2
品质部
成员
策划与跟进
3
品质部
成 员
策划与跟进
4
采购部
成 员
行动事项的跟进
5
供应商
成 员
行动事项的跟进
6
品质部
成 员
行动事项的跟进
成立小组
小组成员及职责
序号
项目
5月
6月
7月
5.1
周
5.2
周
5.3
周
5.4
周
6.1
周
6.2
周
6.3
周
6.4
周
7.1
周
7.2
周
7.3
周
7.4
周
1
背景介绍
2
活动计划
3
现状调查
4
目标设定
5
原因分析
6
制定对策
7
对策实施
8
效果验证
9
巩固措施
10
结案
计划
按期完成
延迟
活动计划
缺陷名称
分层
甲醛不良
含水率不良
合计
数量
11
3
5
19
2016年5月份弯板来料共50批,其中弯板分层问题最为突出,共11批不合格,占弯板来料总批次的22%,占异常总比的58%,为弯板质量异常的主要问题点。
弯板质量问题明细表
现状调查
月份
改善后
2016年5月份
下降
10%
22%
改善目标:弯板分层异常批次占总批次比例由22%降低到10%。
目标设定
原因分析
人
机
料
法
环
运输损坏
涂胶不够
胶水问题
木皮问题
气候因素
生产环境
胶水比例
热压机温度
弯板分层
热压机压力
保压时间
压板温度
采用鱼骨图按5M1E(人、机、料、法、测、环 )的方式进行分析所有可能导致弯板分层的因素。
测
测量问题
原因分析
会议研讨分析
对分析出来的所有可能导致弯板分层的因素进行会议研讨、分析,利用排除法进行非主因剔除,并对大概率因素(填充物比例、压板温度、压力、模具温度)制定验证方案。
会议图片
原因分析
★主因验证—填充物比例
15%
C%
A%
B%
优于
填充物含量
xxx
填充物含量
xxx
通过实验观察,填充物含量xxx%粘合强度优于xxx%,xxx%与xxx%之间粘合强度差别不大。(主因1)
原因分析
★主因验证—压板温度
xxx℃
xxx℃
通过实验观察,温度在xxx℃时粘合强度优于xxx℃ 。
(主因2)
原因分析
★主因验证—压力
12Mpa
14Mpa
16Mpa
通过实验观察,压力控制在12Mpa、14Mpa、16Mpa之间粘合强度差别不大。
(非主因)
★主因验证—模具温度
模具间温度
机床间温度
通过测试观察,上模与下模之间存在温度差,约为10℃ ;机床间存在温度差,约为15℃。
(主因3)
原因分析
弯板分层
填充物比例
模具温度
压板温度
制定对策
序号
产生原因
具体对策
1
填充物比例
1、调整填充物比例,由原来15%调整到xxx;
2、采用电子称进行控制。
2
压板温度
1、提高压板油温,由原来xxx℃提高到xxx℃;
2、通过回温控制表控制。
3
模具温度
1、定期对模具进行保养,清洗模具内油渣,确保模具间温度稳定;
2、每台机床安装油温控制表对模具温度进行管控。
对策实施
现场确认,木之宝供应商采用电子称按xxx填充物比例调配胶水已实施。
填充物比例
对策实施
压板温度
回油温度设定值
现场确认,压板温度采用回油控制表控制已实施。回油温度设定为xxx℃,在标准范围。
对策实施
模具温度
模具温度数显表
模具温度探头
安装模具温度探测器控制,已实施
效果验证
物料名称
来料日期
数量
分层问题
尺寸
备注
来料检验
实验测试
检验完成日期
测试结果
检验完成日期
测试结果
2016.6.10
64
2016.6.11
合格
/
/
合格
改善后
2016.6.10
84
2016.6.11
合格
2016.6.12
合格
合格
改善后
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