电厂反渗透浓水回用工艺研究.docVIP

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PAGE 1 电厂反渗透浓水回用工艺研究 摘要:通过试验,提出并验证了适用于电厂反渗透浓水的回用方法:利用余压将反渗透浓水打入低压膜元件,分离的净水回用至工业水箱,回收率可达50%,浓水经“ \o 微波化学法新闻专题 微波化学法”有效降低化学需氧量后达标排放。该方法进一步提升原反渗透系统的回收率,制得的产水与工业水相当,可满足电厂多处用水需求;在敏化剂和微波共同作用下,浓水化学需氧量可由80~120 mg/L降至35~40 mg/L,低于排放标准。 \o 反渗透浓水处理新闻专题 反渗透浓水处理后可结合浓水水质特点和厂里用水情况,在评估的基础上合理回用。 关键词:发电厂; \o 反渗透膜分离技术新闻专题 反渗透膜分离技术;微波化学法; 反渗透膜分离技术是在高于溶液渗透压作用下,利用半透膜拦截水中的盐类、胶体、微生物以及有机物等杂质,实现溶质与溶剂的有效分离。反渗透技术在电厂锅炉补给水处理中有广泛应用,是制备电厂生产所需除盐水的重要工序。补给水系统反渗透回收率通常为75%,排放约25%的浓水。反渗透浓水为经常性排水,水量不容忽视,如果浓水直接外排将造成水资源的浪费。 反渗透浓水的水质与反渗透膜透过性能和进水水质有直接关系。一般情况下,电厂补给水系统中的反渗透浓水含盐量高、浊度小,几乎不含重金属、氨氮、微生物等。这样的水质条件决定其处理方式有别于其他电厂废水。反渗透浓水的回用空间大,处理目标也更有指向性。 1 反渗透浓水回用方案 结合电厂实际情况,提出反渗透浓水回用方案:反渗透浓水→零动力膜系统→产水至回用水箱、浓水经处理后达标排放。具体回用流程见图1。反渗透浓水被引入低压脱盐膜元件,在不增加外界动力的情况下,利用反渗透浓水排放压力为动力,对反渗透浓水进行再度分离,回收率目标值设定为50%。处理后产水进入回用水箱循环使用;浓水经回收箱过度后进入浓水处理系统,向反应池内投加敏化剂、絮凝剂等药剂,在微波催化作用下重点降低浓水的化学需氧量(以下简写为“COD”),经处理合格后排放。该工艺进一步回收50%的反渗透浓水,将原反渗透系统的回收率由75%提升至87.5%。 1.1 零动力装置产水水质 经过参数比对和模拟试验,优选某公司的膜元件可以满足试验需要,具体表现为:①适应低压运行条件。该膜元件在0.5~0.8 MPa条件下正常稳定运行,可仅依靠浓水余压作为动力,不额外增加动力源;②满足电厂生产实际。以反渗透浓水为进水的情况下,零动力膜系统的出力达3 t/h以上,回收率可大于50%;③在此条件下,膜元件不易污堵,可较长时间稳压运行而无需频繁清洗。 将零动力膜系统安装在电厂补给水系统一级反渗透浓水出口,反渗透浓水直接接入零动力膜系统,试验过程中零动力装置与反渗透装置同步运行。持续跟踪零动力装置产水的主要指标,检测结果见表1。 注:(1)GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工业用水水质》中规定再生水用作工业用水水源时基本控制项目及限值;(2)本文提到的COD均为CODCr,以下简写为COD。 经测定,零动力装置产水的pH值维持在6.48左右,略低于回用标准中的6.5限值。除pH值以外,其他检测指标均满足国标对于回用水的水质要求。产水pH值偏低主要是空气中的二氧化碳溶入造成的,在后续处理中碳酸盐平衡打破后,产水的pH值可恢复至6.5~8.5的范围内。零动力装置产水含盐量低,可回用至电厂内对于水质有一定要求的地方,如超滤进水、反渗透进水、甚至是混床进水等。 1.2 零动力装置浓水的处理 零动力回用系统产生的浓水水质检测结果如表2所示。检测显示浓水COD超过了排放标准,其他指标均符合排放要求,因此浓水的处理目标主要是将COD降至60 mg/L以下。 注:(1)DB 31/199—2018 《污水综合排放标准》中规定的第二类污染物排放限值。 通过试验发现,“微波化学法”可有效降低浓水的COD,具体方法是向浓水中加入一定量的敏化剂和混凝剂,在微波催化作用下,强化降低COD的效果。微波是指频率为300 MHz~300 GHz的电磁波,在微波照射下废水中某些强极性污染物的局部会形成高温“热点”,诱发分子极化旋转,对极性大分子化学键的断裂具有促进作用,从而加速分解过程,强化废水处理效果。加入敏化剂可增强体系对微波的吸收和传热能力,污染物在受热后会挥发、分解或被固定。试验结果显示,在敏化剂加药量为300 mg/L时,浓水COD在80~120 mg/L范围内,出水COD可降至35~40 mg/L,达到排放要求。该条件下出水的其他监测指标,在处理前后未发生明显变化,均低于排放限值。 1.3 运行效果 对整个系统的运行情况进行为期一个月的持续跟踪,零动力装置的进口压力几乎不变,浓水压力从0.60 MPa升至0.65 MPa, 表明零动力

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