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汽轮机盘车装置的故障分析与处理
罗志刚
(河北省电力建设第二工程公司,河北石家庄050041)
1系统概况
??? 滦南热电厂一期工程采用了哈尔滨汽轮机厂生产的CC50-8.83/1.27/0.118型汽轮机,机组均选用了哈尔滨汽轮机厂提供的配套低速盘车装置。该盘车装置既能手动投入,又能自动投入;既能手动盘车,又能电动盘车。盘车电动机为Y225S-8型封闭式三相异步电动机,功率18.5 kW,转速730 r/min,经过二级减速后,盘车减为额定转速4.7 r/min。
2盘车装置的工作原理及性能
? 盘车装置工作时,电动机通过蜗杆、蜗杆轮缘、主动齿轮带动汽轮机转子上的齿轮环转动,从而带动汽轮发电机转子转动。
2.1盘车的投运
? 盘车的投运方式又分为:手动投盘车和自动投盘车。
? 手动投盘车时,一面旋转蜗轮杆一端的手轮,一面推手杆,使主动齿轮进入啮合位置,然后启动盘车电机,盘车进入工作状态。
? 盘车装置的自动投入,依靠装置中的油动机、油动机滑阀和电磁铁。油动机活塞直径170mm,活塞最大行程81 mm。采用“O”型密封圈橡胶活塞环。使活塞杆向下运动的油压是由润滑油作用在活塞上部产生的,当压力油泄掉后,活塞下的弹簧使活塞拉动活塞杆复位。油动机的进、排油是由油动机滑阀控制的。滑阀套筒和滑阀套杆由不锈钢制成。滑阀杆和电磁铁拉杆相接。
?? 盘车装置自动投入时,按下“启动”按钮,顶轴油泵启动,转子被托起,电磁供油阀开启向滑阀供油,电磁铁线圈带电,拉杆拉起,滑阀杆上移15 mm,润滑油经过滑阀错油口流至油动机活塞上,活塞推活塞杆向下顶曲拐,使其绕拉杆轴转动,通过拉杆轴上的辊子使主动齿轮向啮合的方向移动,盘车电机按照自动操作程序连续点动,使其主动齿轮与转子上的大齿轮啮合,待完全啮合后,手杆接触行程开关,电机电路完全接通,盘车启动。同时电磁阀断电,油动机滑阀下移,油动机活塞上压力油泄掉,油动机活塞下弹簧复位,使活塞拉动活塞杆复位。
2.2盘车的停运
? 在机组盘车过程中,如停止盘车,只须按“停止”按钮,电动机停转,由于汽轮发电机转子转动惯性很大,仍在低速转动,此时主动齿轮变为被动,使其受一个和啮合方向相反的作用力,此力以及弹簧套内的弹簧力使主动齿轮退出啮合,此时拉杆轴随之转动,拉杆轴上的辊子复位,活塞杆下的曲拐也同时复位。与此同时,与拉杆轴相连的手杆由工作位置倒回非工作位置,手杆脱离行程开关的滚轮,使电路断开,电磁供油阀关闭切断润滑油供油,盘车自动退出。
? 当盘车结束机组启动冲车时,汽轮发电机转子转速一旦超过盘车转速,主动齿轮同样由主动变为被动,使其受到和啮合方向相反的作用力,此力与弹簧套内的弹簧力使主动齿轮退出啮合,此时拉杆轴随之转动,拉杆轴上的辊子复位,活塞杆下的曲拐也同时复位。与此同时,与拉杆轴相连的手杆由工作位置倒回非工作位置,手杆脱离行程开关的滚轮,使电路断开,盘车电动机停转,电磁供油阀关闭切断润滑油供油,盘车装置自动退出。
3调试中的问题及解决办法
??? 由于盘车装置控制屏配线问题,油动机电磁阀不能正常工作,为了缩短调试工期,通过仔细分析论证,经试运指挥部同意,决定首次冲车时采用手动盘车。因为盘车装置的油动机电磁阀无法带电,引起油动机滑阀和油动机不工作,造成曲拐与拉杆轴上的辊子处于原始位置,所以汽轮发电机转子冲动时,汽轮发电机转子转速一旦超过盘车转速时,主动齿轮同样由主动变为被动,使其受到和啮合方向相反的作用力,此力与弹簧套内的弹簧力使主动齿轮退出啮合,此时拉杆轴也随之转动,与拉杆轴相连的手杆由工作位置倒回非工作位置,手杆脱离形成开关的滚轮,此时盘车装置可以自动退出。
??? 但是当电磁阀带电问题解决后,在#1汽轮机第2次冲车时,盘车装置却无法顺利退出,被迫打闸停机。检查发现油动机活塞杆未复位,油动机活塞没有上移,活塞上部压力油无法泄掉。经分析研究得出结论,在转子冲动,主动齿轮退出啮合位置时,由于油动机活塞上部压力油无法泄掉,活塞杆仍然向下顶着曲拐,拉杆轴上的辊子无法复位,从而抵消了弹簧套内弹簧力,致使主动齿轮无法顺利退出啮合位置。
??? 在停机后,对油动机活塞上压力油不能正常泄掉的原因又进行了查找和分析,并与#2机组盘车的安装情况比较发现:厂家所提供的油动机滑阀进、排油管配管错误(正好相反),造成油动机活塞上压力油无法泄掉。改管处理后,再次试验,按“停止”按钮,盘车停止,但是手杆未完全退到非工作位置。经过检查发现油动机活塞杆略向上移动,活塞上部的压力油仅泄掉一小部分,也就是说油动机活塞在电磁阀断电后无法回到上止点,造成主动齿轮退出啮合位置时,由于油动机活塞上部压力油无法全部泄掉,活塞杆仍然向下顶着曲拐,使拉杆轴上的辊子无法
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