第5章 废水脱氮除磷生物处理技术-05-2014.pptVIP

第5章 废水脱氮除磷生物处理技术-05-2014.ppt

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A2/O工艺影响因素 1. 污水中可生物降解有机物的影响 2. 污泥龄ts的影响 3. DO的影响 4. NS的影响 5. TKN/MLSS负荷率的影响(凯氏氮-污泥负荷率的影响) 6. R与RN的影响 A2/O工艺存在的问题 该工艺流程在脱氮除磷方面不能同时取得较好的效果。其原因是:回流污泥全部进入到厌氧段。 好氧段为了硝化过程的完成,要求采用较大的污泥回流比,(一般R为60%~100%,最低也应>40%),NS较低硝化作用良好。 但由于回流污泥将大量的硝酸盐和DO带回厌氧段,严重影响了释磷菌磷菌磷的释放,同时厌氧段存在大量硝酸盐时,污泥中的反硝化菌会以有机物为碳源进行反硝化,等脱N完全后才开始磷的厌氧释放,使得厌氧段进行磷的厌氧释放的有效容积大大减少,使除磷磷效果↓。 A2/O工艺存在的问题 如果好氧段硝化不好,则随回流污泥进入厌氧段的硝酸减少,改变了厌氧环境,使磷能充分厌氧释放, ∴ηP ↑,但因硝化不完全,故脱氮效果不佳,使ηN↓. A2/O工艺改进措施 1. 将回流污泥分两点加入,减少加入到厌氧段的回流污泥量,从而减少进入厌氧段的硝酸盐和溶解氧。 2. 提升回流污泥的设备应用潜污泵代替螺旋泵,以减少回流污泥复氧,使厌氧段、缺氧段的DO最小。 3. 厌氧段和缺氧段水下搅拌器功率不能过大(一般为3W/m3)否则产生涡流,导致混合液DO↑。 4. 原污水和回流污泥进入厌氧段、缺氧段应为淹没入流,减少复氧 A2/O工艺改进措施 5. 低浓度的城市污水,应取消沉淀池,使原污水经沉砂后直接进入厌氧段,以便保持厌氧段中C/N比较高,有利于脱氮除磷。 6. 取消污泥消化池,直接经浓缩压滤后作为肥料使用,避免高磷污泥在消化池中将磷重新释放和滤出,使使ηP↓。 A2/O工艺改进措施 7. 应控制好以下几个参数 好氧段 : NS≤0.18KgBOD5/KgMLSS.d),否则异氧菌会大大超过硝化菌,使硝化反应受到抑制 厌氧段:NS>0.1KgBOD5/(KgMLSS.d),要有一定的有机物量,否则除磷效果会急剧下降。 好氧段 :TKN的污泥负荷率:应小于0.05KgTKN/(KgMLSS.d) 缺氧段 :S-BOD5/NOX--N>4 3、A2/O同步脱氮除磷的改进工艺 UCT工艺 MUCT工艺 OWASA工艺 UCT工艺 A2/O工艺回流污泥中的NO3--N回流至厌氧段,干扰聚磷菌细胞体内磷的厌氧释放,降低磷的去除率。 UCT工艺(图21-8)将回流污泥首先回流至缺氧段,回流污泥带回的NO3--N在缺氧段被反硝化脱氮,然后将缺氧段出流混合液一部分再回流至厌氧段,这样就避免了NO3--N对厌氧段聚磷菌释磷的干扰,提高了磷的去除率,也对脱氮没有影响,该工艺对氮和磷的去除率都大于70%。 如果入流污水的BOD5/TKN或BOD5/TP较低时,为了防止NO3--N回流至厌氧段产生反硝化脱氮,发生反硝化细菌与聚磷菌争夺溶解性BOD5而降低除磷效果,此时就应采用UCT工艺。 300% MUCT工艺-1 MUCT工艺是UCT工艺的改良工艺,其工艺流程如下图所示。 为了克服UCT工艺二套混合液内回流交叉,导致缺氧段的水力停留时间不易控制的缺点,同时避免好氧段出流的一部分混合液中的DO经缺氧段进入厌氧段而干扰磷的释放,MUCT工艺将UCT工艺的缺氧段一分为二,使之形成二套独立的混合液内回流系统,从而有效的克服了UCT工艺的缺点。 MUCT工艺-2 深圳市南山污水处理厂采用MUCT工艺,其脱氮除磷总规模为73.6×104m3/d,分二套系统进行建设,第一套系统规模为35.2×104m3/d(已建成一级处理部分),第二套系统的建设规模为38.4×104m3/d。 南山污水处理厂设计进水水质为:进水BOD5:150mg/L,COD:300 mg/L,SS:150 mg/L,无机氮(以NH3—N为主)为40 mg/L,活性磷酸盐为3.5 mg/L。 设计出水水质为:COD:100.54 mg/L,活性磷酸盐:1.52 mg/L,无机氮(以NH3—N计):10.16mg/L,大肠菌群为4.34×106个/L。 南山污水处理厂第二套系统的MUCT生化池设计规模为38.4×104m3/d,峰值系数采用1.2,共设2组,每组分2座。单组尺寸L×B×H=99.65m×1

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