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2017年注射器车间产品质量趋势分析报告
概述
根据公司质量目标要求,对2017年3月-10月注射器车间的产品质量进行了数据分析,本报告统计了此间每月的原始记录的数据进行分析。
统计期限:
2017年3月-10月
分析指标及要求:
指标名称
指标要求
备注
产品质量达成率
AQL≥98%
原材料批检合格率
≥98%
成品首次提交批合格率
≥98%
百万只投诉率
≤0.17
产品质量不合格率
≤0.61
原始记录如下表:
3-10月份产品质量原始数据-(注射器车间)
时间
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
达成率AQL≥98%
71.4%
78.16%
78%
61%
71%
66%
86.6%
90%
原材料批检合格率≥98%
≥98%
≥98%
90%
85.8%
86%
≥98%
≥98%
≥98%
10%为让步接收
14.2%为让步接收
14%为让步接收
成品首次提交批合格率≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
≥98%
百万只投诉率≤0.17
0
0
0
0
0
0
0
0
不合格率≤0.61
注塑
0.765%
0.452%
0.327%
1.751%
1.126%
0.70%
0.317%
0.187%
粘针
0.698%
0.024%
0.205%
0.708%
0.453%
0.132%
0.028%
0.075%
组装、滚印
1.352%
0.412%
0.420%
1.357%
1.249%
0.483%
0.217%
0.380%
封口
0.790%
0.766%
0.553%
1.38%
0.885%
0.640%
0.240%
0.113%
图1质量达成率 的过程Capability Sixpack
从图1中可以看出,注射器车间的质量达成率都在下限值60%以上,在一定的小范围内波动,波动大小有增加的的趋势,由此可见注射器车间质量达成率在3月-10月这段时间内没有很大异常,基本稳定。
图2原材料批检合格率 的过程Capability Sixpack
从图2中可以看出,注射器车间的原材料批检合格率都在下限值85%以上,中间有稍微大幅度波动,经过调查,是由于胶塞老化前后高度不合格,但不合格的项目均在让步接收范围内,此现象已经反馈到各原材料厂家,后期有增加的趋势且保持平稳。
图3成品首次批检合格率 的点图
从图3中可以看出,在3-10月份这段时间内的成品首次提交批合格率都聚集到98%这个中心点上,由此可见注射器车间成品首次提交批合格率稳定且达到目标值。
图4百万只投诉率的 Pareto图
从图4中可以看出,在3-10月份这段时间内无产品质量投诉,由此可见注射器车间输出的产品质量可观。
图5、注塑、粘针、滚印、封口不合格品率 时间序列图
从图5中看出,注塑、滚印组装、封口三个工序抽检不合格率在中间时段有较大波动,且超出上限值0.61,但后期均有较大幅度下滑,由此可见,抽检不合格率相对不稳定,后期抽检不合格率明显减小,粘针工序在3-10月份时间段内相对平稳。
工序抽检不合格率异常增大调查表
时间
调查原因
解决措施
6月份
1、20ml封口频繁出现漏气现象、此现象持续一周,是由于原材料出现蓬松膜,蓬松的膜在滚动轴承上左右摆动太大,在经过热封条的时候,纵封口上下错位而导致漏气。
更换蓬松膜,
以材料反馈形式反馈给厂家改进
2、20ml外套上黑点异常增多,此现象持续4天,是由于温度升高,螺杆碳化,导致打出来的外套上有黑点带出
换料
反复射料,碳化物从料中带出
3、用清洗剂清洗螺杆
7月份
1、7月份封口有漏气现象,是由于热封皮带使用过长,没有在有效期内更换热封皮带,导致皮带上有缺口,影响封口质量
更换热封皮带
机修应按时点检机器配件
机器配件应有备用件
总结:
总体而言,注射器车间各块质量均算平稳,没有太大出入。在各工序抽检不合格品率方面,稍微不稳定,在生产过程中,各模块负责人应该引起注意,找出最大影响因素,分析出解决办法,把不合格率尽量减小,提高总体质量。
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