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200万吨加氢裂化装置开工总结23273081
独山子石化 3.5精制与裂化床层温度控制问题。 开工后,无定形催化剂的特性表现明显,在所需的转化率下,裂化初始温度较高。 按照UOP的操作要求,裂化按床层出口等温控制,裂化各床层的入口温度和平均温度实际都呈温升控制,以10月18日为例,入口温度分别为:381℃、386.3℃、392.2℃,床层平均温度为390.9℃、393.1℃、395.5℃,而床层温升分别为18.6℃、14.6℃、8℃,三床温度最低然而温升却最高,由此分析应当是部分精制反应在裂化床层发生,从而造成温升较大;由于裂化催化剂为无定形催化剂,本身具有良好的抗氮性,对氮中毒不敏感,而没有表现为催化剂活性的抑制;裂化床层呈温升控制,五床的催化剂积炭的倾向很大,实际表现为活性的衰减很快。UOP坚持认为床层出口等温控制方式是最好的控制方案,有利于装置长周期运行。 独山子石化 3.6 化学氢耗略高于设计值。装置刚开工,在未掺炼CGO时,由于原料性质较好,氢耗在设计范围;但掺炼CGO后,原料性质变差,反应温度提温很快,化学氢耗上升较多。 3.7 床层压降稳定、径向温差略高。虽然床层采用了密相装填技术,但开工后一床压降和总床层压降分别为166KPa和528KPa;掺炼CGO后,压降略有上升,达到196KPa和528KPa;在设计负荷条件下,在200KPa和659KPa,基本保持稳定。 床层各支径向温差在循环氢环境下,全部<3℃;但从进低氮油开始,各床层出口径向温差最高达到10℃,随着VGO进料和装置负荷的调整,目前保持在在5-7℃,初步判断即使反应进料保证在设计进料的50%以上,但床层直径4000mm,仍然存在一定程度的物料偏流。 独山子石化 四、试车过程问题分析 独山子石化 4.1 仪表联锁误报,造车装置紧急停工 在装置设计上,UOP设计裂化床层温度、反应器表面热电偶共162支一取一参与装置紧急停工联锁,UOP仪表设计为一旦温度失灵,温度指示跑低点,避免造成装置停工,而且,UOP坚持认为选择可靠的仪表后,能够避免仪表失灵对装置的影响。 8月22日在高压气密阶段,凌晨4:00点裂化第三床层出口中间热偶TI1053突然跳越,最高达到551℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工。 9月1日20:22分裂化第四床层一支多点热偶TI1084突然跳越,最高达到519℃,装置2.1MPa/min紧急泄压打开,装置紧急停工,使催化剂予硫化工作推迟1天。 原因:仪表检查接线无问题,两次原因均是温度变送器损坏,更换后正常。 独山子石化 4.2 高压设备出口管线震动 在装置高压气密过程,耗时48天,主要解决新氢机出口管线震动和高压注水泵出口管线震动问题;分别通过增加支撑、管线调整等方式基本解决了管线震动问题。 4.3 循环机干气密封故障 循环机采用德国John Grane干气密封系统,设计流程使用除湿除雾器保证干气不带凝液,2009年9月4日,装置开工进行到高温硫化阶段,低压端漏气压力突然升高,达到0.8MPa,机组停机,装置紧急泄压,拆检发现低压端密封动环损坏;更换密封。随后,主密封气增加伴热措施,防止干气不干。 独山子石化 4.4 分馏塔柴油抽出管线泄露 2009年9月12日凌晨,操作人员巡检发现柴油抽出侧线泄露,装置降温降量循环,经检查,发现施工时固定管线的临时支撑焊透管线且在施工完毕后未割除,随着管线升温膨胀后将管线拉裂,产生裂纹,属施工不规范问题;处理7h后,装置恢复生产 独山子石化 五、开工体会 独山子石化 200万吨/年加氢裂化装置 开工总结 花小兵 独山子石化 一、概述 独山子石化 200万吨/年加氢裂化装置采用UOP公司工艺包、由洛阳工程公司设计、中国石油第一化工建设公司承建,是中国石油独山子石化1000万吨/年炼油及120万吨/年乙烯技术改造工程(炼油部分)新区炼油加氢联合装置的一部分,该装置与新建300万吨/年直馏柴油加氢精制装置、80万吨/年催焦化柴油加氢精制装置、8万标方/时制氢装置组成加氢联合装置,共用部分公用工程设施。该装置2006年3月开始建设,2009年4月25日装置中交。2009年9月13日一次开工正常。 独山子石化 装置以减压蜡油(70%)、焦化蜡油(30%)为原料,采用单器单段一次通过流程,选用UOP公司的UF210STARS、DHC32LT催化剂组合,最大限度生产BMCI10的尾油(作乙烯原料)和硫含量50ppm,十六烷值>55的优质柴油,反应转化率可以在63%-70%之间进行调整。 装置由反应部分(包括新氢压缩机、循环氢压缩机)、分馏部分(汽提塔+主分馏塔+脱丁烷塔流程)、
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