京沪高铁三标段四工区无砟轨道板灌注工作小结.doc

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京沪高铁三标段四工区无砟轨道板灌注工作小结

京沪高铁三标段四工区(2)中国水电一局无砟轨道板水泥沥青砂浆灌注试验工作小结 赵波 中国水电一局无砟轨道板水泥沥青砂浆灌注试验于2009年9月3日开始,水泥沥青砂浆车为南方路机生产,乳化沥青生产厂家为安徽中铁工程材料科技有限公司,干料的生产厂家为安徽合肥万诚达材料有限公司。至今已灌注了10次,共计12块板。其中,曲线段灌注1次,共2块板。第8、9、10次灌注效果有了明显改观,但仍有不足。 经过了20天左右的试验,初步达到了锻炼队伍的目的,取得了一定的施工经验: 封边砂浆改为角钢及相关加紧装置,大大加快了施工速度 改灌注弯头为直管,管头斜切,保证砂浆顺着管壁灌注,尽最大可能减少砂浆在流动过程中裹进空气。 考虑施工方便,轨道板的短边不设排气孔。 出现的问题: 轨道板底面、底座板表面的润湿很难掌握。润湿不充分,砂浆出现贯穿孔;若留有明水,沥青就会破乳,且砂浆表面有水流的痕迹。 砂浆车搅拌时间长,达到9分钟,否则干料搅不开。我们分析可能跟材料的性能有关。 砂浆车拌合机卸料门关闭不严,影响拌合质量。已修复。 砂浆的扩展度与流动度有问题,经验数据初始扩展度不能超过320mm,流动度最好在60-80s之间,可流动度都在110s以上。现乳化沥青厂家技术人员正积极调整配比和改善原材料的性能。 灌注时间很难掌握,导致仍有少量的大气泡产生。 以后试验的方向: 底座板、轨道板底的润湿,我们准备使用高压水枪洒水后,用高压风将明水吹净; 缩短砂浆的搅拌时间,控制在4min。因为南方路机在其他工地的砂浆车已经达到了这个要求; 要求原材料的厂家尽快改善原材料性能,拌出合格的砂浆; 进一步摸索灌注工艺,使灌注时间控制在5min左右。 (后附照片) 上面图片为底座润湿不充分,砂浆的水置换底座板内部空气造成的。 底座板、轨道板底润湿过程中,积水没有排净,造成破乳。 上面的图片为第8次灌注的砂浆,观察孔旁仍有少量大气泡。

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