Φ3m×11m水泥磨运行出现的问题分析及处理.pdfVIP

Φ3m×11m水泥磨运行出现的问题分析及处理.pdf

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Φ3m×11m水泥磨运行出现的问题分析及处理.pdf

一 36一 枷渗 C~~NT 2008.No.1l O3mxllm水泥磨运行出现的问题分析及处理 叶发年 (青海水泥股份有限公司,青海 西宁 810103) 中图分类号:TQ172.637 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2008)11-0036—03 我公司 2号粉磨系统为一台 3mxllm水泥磨 , 料的存在 ,熟料的易磨性很差。 带 中3m旋 风 式选 粉 机 ,主要 生产 P ·032.5和 2 投产后运行情况及存在 问题 P·042。5级水泥,在投产后一直未能达到设计生产能 投产初期 ,按原设计级配进行试生产 ,结果未能 力。从 2006年初 ,我们对其进行系统、全面的分析,并 达到设计要求,后按表 3级配和表 4参数进行了试生 不断改进和优化。经过两年多的实践 ,达到了稳定质 产,结果磨机产量还是偏低 ,磨制纯熟料水泥时,其产 量 、提高产量的目的。 量在 28~30t/h(此时筛余 1.0%±0.4%,比表面积 285- 1 原粉磨系统情况 315mVkg),磨制 P·032.5、P·042.5级水泥时,其产量 1.1 磨机主要工艺参数 32~35t/h(此时筛余 3%~5%),且 出现如下问题 : 该磨机为三仓带选粉机闭路球磨机 ,允许研磨体 1)一仓频繁闷磨,严重限制产量,造成频繁摇磨 装载量 100t,设计产量 36t,h(粉磨 P·042.5水泥 ,入 处理 ,此后又造成二仓闷磨 ,最后造成磨尾严重吐渣 , 磨粒度 10~15ram,比表面积 300~340m2/kg),磨机主 8—10IYlm颗粒含量上升; 要参数及原设计研磨体级配分别见表 l、表2。 2)质量指标难 以达到,通常情况下筛余在 1.0% 表 1 磨内结构及参数 ±0.4%时,比表面积仅 240~270m2/kg; 仓别 有效长度有效内径有效容积 隔仓板形式 篦缝宽度 3)磨机各仓隔仓板出磨筛板堵塞严重,同时又造 ,m ,m /m ,mm 成磨头出现正压 ; 双层 同心 圆篦孔 一 仓 2.75 2.9 18.16 (带盲板) 进 口l2,出口 18 4)经与同规格磨机进行水泥强度对比试验 ,在细 二仓 2.75 2.9 18.16 单层放射形篦孔 进 口8,出口 14 度等指标相同的情况下,水泥强度偏低 2.0-3.5MPa, 混合材掺量偏低约2.0%-3.0%; 三仓 4.75 2.9 3136 单层放射形篦孔 进 口6,出口 14 5)出磨系统严重跑正压,提升机返料严重; 表 2 原设计级配 6)选粉机叶片及护衬磨损严重 ,工作 电流严重偏 钢球级配/t 装载量 平均球径 填充率 高 (达 40~60A),主电动机工作转速长期偏高 (达 仓别 中9O 中8O 70 60 中50 40中3O ,t /% 600~700dmin)。 一 仓 2.O 6.0

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