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SNAM氨汽提尿素蒸汽冷凝液系统改造.pdf
第 34卷第 3期 化 工 设 计 通 讯
ChemicalEngineeringDesignCommunications Vo1.34NO.3
2008年 9月 Sept.2008
王 斌
(河南省中原大化集团有限公司,河南 濮阳 457000)
摘 要:尿素和三聚氰胺系统联运,三聚氰胺返回尿素工艺碳铵液造成尿素系统
水碳比增高,尿素转化率下降,造成中,低压系统负荷增加,蒸汽冷凝液系统超温超
压,尿素蒸汽冷凝液系统改造。
关键词:氨汽提;蒸汽冷凝液;超温超压;改造
中图分类号:TQ441.41 文献标识码:A 文章编号:1003—6490(20o8)03一OOO3—02
LV31300返回尿素装置,一路直接经 LV09302后与
0 引 言 三胺返回的汇合一同进人 V102气相。但在实际生
产中,三胺返 回液的压力为 23Bar,P103出 口送往
中原大化集团公司尿素生产装置是国内第一套
LV09302的甲铵液为30Bar,易导致三胺返回物料困
从意大利引进的氨汽提尿素生产工艺,设计生产能力
难,后将两股物料分开,分别进入 V102气相。进入
为 1760t/d。1990年 5月 513投产 。1998年,公司
V102气相碳铵液,经回收到 CIO1,由P102送往高压
又建成年产 1.2万吨的三聚氰胺项 目又开工建设,其
系统回收。
高压法生产工艺开国内先河。2001年、2003年建设
了两套三聚氰胺装置,使中原大化三聚氰胺的年产量
达到6万t,同时尿素和三聚氰胺系统的连接又造成
尿素工艺中的一些新的工艺问题出现,以下是对尿素
和三聚氰胺系统联运造成尿素蒸汽冷凝液系统超温
超压而进行技术改造的一些方法。
1 造成尿素蒸汽冷凝液系统超温
超压 的原因 V l06
图 1 三胺来碳铵液流程
1.1 三胺来碳铵液流程 1.2 水碳 比增加是造成蒸汽冷凝液系统超温超压的
P103泵出口的甲铵液分两路,一路经三胺后由 原因
收稿 日期:2008—05—10
作者简介:王斌 (1982.6),男,汉族,毕业于河南大学化学工程与工艺专业,本科,现在在河南省中原大化集团尿素厂从事化工生产工作。联系
电话 :0393—8956341,0393—8956338
4 化 工 设 计 通 讯 第34卷
由于三聚氰胺系统在生产中产生大量碳铵液,返 有利于补液正常进入 Vl1O,从而降低 V110温度,以
回到尿素高压系统,造成合成反应水碳比增加,CO 起到降温降压的作用。同时一旦系统需要大量脱盐
转化率下降,一般水碳比每增加0.1,转化率下降 1% 水,可以及时补液,确保 V11液位正常,防止 P110
~ 1.5%。水碳比增加高压 甲铵冷凝器产汽量增加, 汽化,引起的中,低压冲洗水系统断水,尿素系统
系统耗汽量增加,中、低压
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