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2004年水协净水专业委员会年会论文集
给水处理中产生的污泥膨胀原因及解决办法
张建弟陈艳萍李彦伟
石家庄市供水总公司
摘要:给水处理过程中有时也会出现“污泥膨胀”,影响水处理工艺的正常运行,
严重时甚至会造成系统停产。本文就其产生的原因进行探讨,并提出了增大
排泥量,及时排泥,避免循环泥水重复加药,改善絮凝沉淀条件等解决办法
和预防措施。
关键词:给水处理污泥膨胀原因 解决办法预防措施
“污泥膨胀”是污水处理系统运行中的一种异常现象,它的发生会影响系统的
正常运行,严重时造成系统停运。在给水处理理论中,少有这方面的报道及相关论
述,然而我水厂在最近的运行过程中,却出现了类似该理论所描述的现象。我们对
其所产生的原因进行探讨,并提出了解决的办法和预防的措施,供国内同行参考。
l 污水处理中“污泥膨胀的现象及产生原因
污水处理系统中,正常的活性污泥沉降性能良好,含水率在99%左右。当各种
原因造成污泥变质时,会导致污泥不易沉淀,SVI值(反映污泥沉降性能的参数,值
高时沉降性差)增高,污泥的结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少(但
较清澈),颜色也有变异,这就是“污泥膨胀’’现象。
造成“污泥膨胀的主要原因是丝状菌大量繁殖所引起,也有由于污泥中结合
水异常增多导致的污泥膨胀。一般污水中碳水化合物较多,缺乏氮、磷、铁等养料,
溶解氧不足,水温高或PH值较低等都容易引起丝状菌大量繁殖,导致污泥膨胀。此
外,超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等,也会引起膨胀。排泥不通畅则易
引起结合水性污泥膨胀。
2水厂工艺情况简介与运行中出现的“污泥膨胀现象
石家庄市地表水厂于1996年8月投产运行,设计能力30万m3/d,在国内率先
设计并使用了一套完整的生产废水处理系统。
水厂工艺流程如下图所示。
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2004年水协净水专业委员会年会论文集
冬季超越 加氯
原水
投药(PAM)
原水进入水厂后,通过管道混合器,加入混凝剂PAC即聚合氯化铝,然后经过
配水井,进入折板反应池,使原水和混凝药剂进行11分钟的充分混凝,之后进入100
米长的平流沉淀池(沉淀池上有行走式刮泥桥,每3小时往复运行一次),经过2小
时静沉后,进入V型滤池,经石英砂过滤后,再通过滤后水管道上的水射器加氯气
消毒,最后进入清水池。
在生产废水处理单元中,进入调节池的废水来自反应池和沉淀池的排泥水及V
型滤池的反冲洗水,经由泵的提升,生产废水被输送到浓缩池进行浓缩,上清液回
流到配水井,浓缩后的泥浆经带式压滤机压榨成泥饼外运。该系统的运行既节约了
水资源,又减少了环境污染。生产废水处理中加入的阴离子絮凝剂PAM即聚丙烯酰
胺,单耗为0.6…1‰(相对于干污泥量计)。
由于原设计欠成熟,浓缩池容积小(直径18m,总高度6m,容积264m3),浓
缩时间过短,只有3.7小时,远低于一般要求的江12小时,泥水没有充分的浓缩沉
淀时间,上清液时常出现浑浊现象,回流时增大进水浊度。此时,为保持混凝沉淀
的效果,就需增加PAC的投加量。在处理冬季低温低浊水时,这种回流水对正常处
理的冲击,常常使处理效果不理想,沉后水浊度增高。
进入2001年冬季以后,源水浊度为3—5NTU,加药单耗为12—15毫克/升,水
温最低时1.5℃,未使用冬季超越渠。虽然低温低浊的源水在沉淀池的混凝沉淀效果
不理想,沉后水水质时好时坏,但未发现异常现象。2002年3月l目,我们突然发
现沉淀池泥位高达1.5米,池中后部泥水分界面清晰,矾花结构松散,微透明。正常
时沉淀池上自动运行的刮泥桥能将沉淀于底部的泥刮走,沉淀池不存泥。这次突然
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2004年水协净水专业委员会年会论文集
出现大量存泥,经观察和分析认为是由于泥质不好,沉
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