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冷钢煤气站改造技术总结
冷水江钢铁有限责任公司板带厂镀锌线
煤气站改造技术总结
概述
2009年,我公司新建15万吨/年镀锌板厂时配套建设一座小型煤气站,安装了山东某厂生产的一台Φ3000一段式煤气发生炉,煤气作为镀锌生产线的燃料气。镀锌线投产半年多来,一直达不到设计产能,且经常出现废品、次品。分析其主要原因是煤气的热值、产量波动较大,造成镀锌线跑带速度慢、镀层不均或脱镀。2010年初,我公司决定对煤气站进行技术改造,要求满足镀锌线稳产、高产的要求,同时在节能、安全、环保、自动化程度上进行改进,并实现原料煤本地化,即采地湖南冷水江本地的粉煤成型来生产煤气,达到较大幅度降低成本的目的。
经与湖南美锦能源科技有限公司进行技术交流,决定由该公司开发一种新型的煤气发生炉替代原一段式煤气发生炉。型煤气化炉的开发过程中的技术风险全部由该公司承担,即新建一台炉,达到预期效果后再建第二台炉,开发不成功。所产生的投资费用全部由该公司承担。
原煤气站存在的问题
原有的一段式煤气炉存在的问题及对镀锌线的影响:
1、煤气发生炉经常结焦,需要人工从炉顶打钎破碎焦块,工人劳动强度大,不愿意打钎,日积月累结焦又得不到有效处理,造成煤气发生炉内结死,镀锌生产线停摆。
2、煤气发生炉结焦较严重时,煤气产量下降,热值下降,钢板加热不均匀,造成镀锌质量下降。
从节能降耗、节约成本的角度考虑,需对原有的煤气站进行改造
1、从煤气发生炉炉顶出来的400~500℃煤气采用双竖管直接水冷,没有进行余热回收,消耗大量的循环冷却水,不但浪费电,同时造成环境污染。
2、煤气发生炉自产蒸汽不够,另需锅炉供蒸汽。
3、煤气发生炉排放出的炉渣燃烧反应不充分,含碳量达到20%以上,造成原煤的浪费。
4、采用产自山西、贵州的块煤作为原料,运输难度大、采购难度大,煤价高,
从安全生产、降低劳动强度的角度考虑,需对原有的煤气站进行改造
1、人工打钎时,从炉顶打钎孔泄漏煤气,存在煤气中毒的危险。
2、加煤系统密封不严,煤气泄漏至煤仓,曾造成过煤仓着火爆燃的事故。
3、加煤、出渣全部采用人工方法,自动化强度低,劳动强度大。
改造内容
湖南美锦能源科技有限公司对我公司煤气站改造内容如下:
1、开发型煤气化炉替代原一段式煤气发生炉,可以采用粉煤加工成型的煤棒作为原料。
2、旋风除尘器和余热锅炉替代原双竖管的除尘降温作用。余热锅炉产生的蒸汽解决了煤气炉水套蒸汽不够用的问题,同时富余蒸汽可供镀锌线酸洗车间使用。
3、采用该公司专利产品液压驱动自动加煤机替代原机械驱动加煤机。
4、DCS计算机控制替代原常规仪表控制,加煤、出渣全部由计算机控制。
5、煤气发生炉的气化剂中加入部分富氧空气。
改造效果
2010年7月,新建的第一台Φ2800型煤气化炉正式投产,使用块煤作为原料。新建的型煤气炉炉篦布风均匀,并设计有强大的破渣、排渣功能,炉内结焦能自行破碎排出,不需要打钎(压根没有设计打钎孔)。自动加煤机密封效果好,煤气发生炉操作层和煤仓基本无煤气泄漏。操作环境极大改善,自动化程度大大提高,完全实现计算机控制。煤气炉连续稳定运行3个月以上,没有影响镀锌线的产量和质量。于是,拆除原有的一段式煤气发生炉,再建了一台型煤气化炉。
2011年6月,型煤气化炉开始使用型煤作为原料,使用效果比块煤更好,产气量、煤气热值等指标与使用块煤时差不多,但有一项最重要的指标大幅降低,炉渣残碳由烧块煤时的25%左右下降至5%左右,出现因炉渣中无炭而无法出售的喜人局面。另自烧型煤开始镀锌板质量有一个质的飞跃,就是镀锌板表面出现了漂亮的大型“锌花”,客户能接受的镀锌板价格上涨20元/吨以上,我们分析这与湖南本地粉煤低硫等因素有关。
改造前后使用效果对比表
序号 对比指标项目 改造前 改造后 备注 1 炉型 一段式煤气发生炉 型煤气化炉 2 原料煤种 块煤 块煤、型煤 型煤效果更好 3 煤气产能 4000~5000 m3/h 5000~6000 m3/h ↗10~15% 4 煤气热值 ~1200Kcal/m3 1300~1500Kcal/m3 ↗10~15% 5 炉渣残碳 ~25% ~5% ↘20% 6 镀锌板煤耗 65㎏/吨板 60㎏/吨板 ↘8% 7 自产蒸汽 欠0.2t/h 富余0.3t/h 多产0.5t/h 8 循环冷却水量 ~80 t/h ~40 t/h ↘50% 9 操作层空气中煤气浓度 ≥100 mg/ m3 ≤30mg/ m3 ↘70%以上 经济效益估算
1、改造前后节约煤成本
改造前吨镀锌板煤成本:0.065吨/吨×1700元/吨=110元/吨(块煤1700元/吨)
改造后吨镀锌板煤成本:0.060吨/吨×1300元/吨=78元(型煤1300元/吨)
年节约成本:(110-78)×15万吨/年×60%=288万元,60%为开工
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