论文新集二矿选煤厂工艺改造的必要性和经济效益分析.doc

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论文新集二矿选煤厂工艺改造的必要性和经济效益分析

PAGE  PAGE 5 新集二矿选煤厂工艺改造的必要性和经济效益分析 葛红亮 王金龙 李得宝 (芬雷新集二矿分公司 安徽淮南 232171) 【摘要】介绍了新集二矿选煤厂进行工艺改造的必要性,分析了改造后的洗选效果和经济效益。 【关键词】改造 炼焦煤 必要性 经济效益 【正文】 一、前言 新集二矿选煤厂(芬雷新集二矿分公司)是一座原设计能力400万吨的矿井型动力煤选煤厂,采用30-50mm原煤斜轮重介分选、13-30mm原煤跳汰分选、0-13mm原煤不入选的联合工艺流程。全厂设备全部拆自德国80年代建立的索菲亚选煤厂,这就造成了选煤厂工艺的相对落后。目前,二矿选煤厂主要进行动力煤的洗选工作,现有系统尚能满足生产需要。但是,根据矿井采煤计划且经过初步勘查分析,二矿即将开采的1煤为1/3焦煤。为了充分利用现有资源,增加企业效益,新集二矿拟对1煤进行洗选加工,对现有洗选工艺系统进行有必要的改造。 二、选煤厂目前洗选工艺存在的问题 二矿选煤厂洗选系统现洗选工艺流程如下: -50mm原煤 根据工艺可以看出,二矿选煤厂目前洗选工艺主要为25-50mm块煤斜轮重介,13-30mm末煤跳汰。分析1煤煤质可以得出1#原煤浮沉组成表,见表1: 表1:原煤浮沉组合综合表 根据原煤浮沉综合表,得出1#原煤可选性曲线,见下图: 根据炼焦煤用户需求,炼焦精煤灰分为8%-10%,从可选性曲线图可以看出,当精煤灰分要求为8%时,浮物产率为32%,对应分选密度为1.43kg/L,查找对应的ε曲线,±0.1临近物产率为51%。根据中国煤炭可选性评定标准《GB/T 16417-1996》,该煤为极难选煤;当精煤灰分要求为10%时,浮物产率为39.5%,对应分选密度为1.55kg/L,查找对应的ε曲线,±0.1临近物产率为34.5%,该煤为难选煤。 分析选煤厂现有工艺流程发现,选煤厂目前工艺存在以下问题: 1、在现有工艺中,并没有可以回收中煤的再洗设备,如果以现有工艺进行炼焦煤分选,则中煤、粗煤泥无法回收,将给选煤厂带来极大的经济损失;如果全部按动力煤进行分选,势必会造成焦煤资源浪费。 2、洗选设备分选精度不足,斜轮分选机与跳汰机不足以分选难选煤??极难选煤,若勉强使用,必将造成回收率降低、精煤流失,给公司带来不必要的损失。 实践证明:在分选难选和极难选煤时,跳汰选煤的分选效率明显低于重介质选煤的分选效率,特别是当原煤中2—3mm细粒粉煤含量多时,跳汰分选精度会显著度下降,精煤损失较大。所以,二矿选煤厂洗选炼焦煤现有跳汰选煤法不能使用。现有重介斜轮分选机分选下限为6mm,也同样不能满足炼焦煤洗选需要。 综上所述,选煤厂工艺流程改造势在必行。 三、选煤方法及工艺流程改造 对于难选煤和中等可选煤,块煤分选方法有重介斜轮、重介浅槽、重介旋流器,三种方法各有优缺点。综合来看,重介斜轮和浅槽分选精度相近,分选下限为6mm,且故障率较高,重介旋流器分选上限、下限均比前两者高,由于二矿选煤厂是在原有厂房结构上改造,因此受到很多客观条件制约,综合考虑后,本次改造后采用三产品旋流器主洗、粗煤泥回收用TBS分选机的选煤方法,其主要工艺流程如下: 工艺系统改造后,-50mm物料将进入有压三产品重介旋流器,经旋流器分选出精煤、中煤、矸石。若系统改选动力煤,则只需要将精煤和中煤混杂在一起,即可满足客户需求。 四、改造后效益分析 以二矿矿井年产300万吨为计算依据,可得出系统改造后炼焦煤、动力煤洗选数质量平衡表,见表2、表3: 表2:产品数质量平衡表(300万吨 焦煤) 表3:产品数质量平衡表(300万吨 动力煤) 根据市场调研,炼焦精煤(灰分10%)价格1200元/吨,动力煤(4600Cal/g)价格550元/吨,以此为计算依据。 1、当入洗原煤灰分37.03%时按炼焦煤洗选销售时,由表1可得:可洗选出产率43.61%的炼焦精煤和产率15.62%灰份为33.62%的动力煤;300万吨炼焦煤产生的收益为:3000000*43.85%*1200 +3000000*31.01%*550 +3000000*5.11%*550(5.11%为33.62%洗后中煤按动力煤4600卡销售时可提高动力煤产率5.11%)=217458.00万元 2、当入洗原煤灰分43.44%,可得灰分为27.83%时的动力煤产率为69.61%,发热量4600卡的产品煤作为普通动力煤销售时,300万吨炼焦煤作为动力煤销售产生的收益为:300000*(69.61+10)%*550元/吨=131356.5 万元(其中10%为根据经验推倒的27.83%洗后动力煤折合为4600Cal/g产品煤时增加的动力煤产率)。 3、

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