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提高一次焊接合格率讲解
提高 一次焊接合格率
技术难关
小组名称:技术攻关QC小组
发 表 人:
单位名称:
2015年10月15日
目录
一、 前言 3
二、小组概况 3
三、选题理由 4
四、现状调查及目标 4
1、现状调查 4
2、制定目标 4
3、可行性分析 4
五、原因分析 4
六、要因确定 5
七、对策表 5
八、对策实施情况 6
实施一、按焊接工艺规程施工 6
实施二、管口组对后检查错边量和平直度 7
实施三、挡风措施制定和制作 8
九、效果检查 8
十、巩固措施 9
1、总结 9
2、今后打算 10
前言
*****于2013年承揽了****************施工,该工程主要施工内容为工艺管线施工,管线内介质为天然气,具有工作压力高,易燃易爆的特点。
二、小组概况
小组名称 技术攻关QC小组 注册编号 课题名称 提高
*****一次焊接合格率 成立时间 课题类型 攻关型 活动时间 小组人数(≤10人) 当 年
活动次数 1次/月 获奖情况 序号 姓名 性别 文化程度 职务、职称 组内分工 备注 1 男 本科 助理工程师 组 长 2 男 研究生 高级工程师 推进者 3 男 本科 工程师 组员 4 男 本科 助理工程师 组员 5 男 本科 助理工程师 组员 6 男 本科 助理工程师 组员 7 男 技校 高级工 组员 三、选题理由
********施工现场施工条件恶劣,风力大,湿度高,管线壁厚大,焊接困难,导致一次焊接合格率低于业主要求的95%,为提高现场一次焊接合格率,所以成立本QC小组。
四、现状调查及目标
1、现状调查
*****目前进入一期工程收尾,二期工程前期准备阶段,且一期工程一次焊接合格率仅为90%,远低于业主要求。
2、制定目标
******项目一次焊接合格率达到95%。
3、可行性分析
公司领导非常支持这次活动,工程技术人员及全体职工有十足的信心和决心。
课题开始前,公司查阅了大量的资料,并向一些有经验的单位进行了多方的咨询学习,已掌握了大量的成功经验。
五、原因分析
为了查出影响焊接合格率的原因,小组成员通过各种方式搜集汇总信息,并通过会议的形式互相分享,根据********的各种特点,结合现场实际情况对影响焊接的主要因素,进行了分析总结如下:
人员:施工人员缺少培训、责任心不强。
工艺:未按照焊接工艺规程进行预热,管口组对时错边量超差。
环境:现场风力强、湿度大。
六、要因确定
从因果分析图可以看出影响焊接质量的末端原因有5条,我小组对全部末端因素逐一进行验证,具体情况如下表:
要因确认表
序号 末端原因 要因确认 确认方法 结论 1 缺少培训 无相应焊接经验,操作不熟练,导致焊接质量差。 理论分析 非要因 2 责任心不强 施工人员责任心不强,工作不认真。 理论分析 非要因 3 未按照焊接工艺规程要求进行预热 焊接前应对焊口两侧100mm范围内预热,预热温度80℃,以去除水汽。 实际分析
要因
4 管口组对时错边量超差 组对完成后,未进行检查。 实际分析 要因 5 现场风力强 现场风力较强,常年在3级风以上。 实际分析
要因
七、对策表
序号 问题 目标 措施 完成人 地点 日期 1 未按照焊接工艺规程要求进行预热 严格按焊接工艺规程施工 现场施工发现不按规程施工的,立即叫停 李铁刚 施工
现场 2 管口组对时错边量超差 减少错口情况的发生 提高管工责任心,管口打磨应彻底,组对后进行检查。 李铁刚 施工
现场 3 现场风力强 将风力影响降到最低 现场采取防风措施 李铁刚 施工
现场 八、对策实施情况
实施一、按焊接工艺规程施工
现场焊接前先对焊口进行预热,预热温度100℃,层间温度80℃以上。焊接时焊材使用ER50-6+5015-E,219.1*22.2管线焊接接头形式如下所示:
焊接工艺参数如下:
焊接时,严禁在坡口外的管壁上进行引弧,层间焊接时应将上一层清理干净后再进行焊接。焊接使用的氩气纯度为99.99%。
实施二、管口组对后检查错边量和平直度
管口组对质量直接影响焊接,管口组对时应保证管口内侧平齐,以免发生内咬边,未熔合等缺陷,如图:
实施三、挡风措施制定和制作
施工现场处于空旷的苇田,风力较强,因此必须制作和使用挡风棚。
根据现场实际情况,使用彩板搭设挡风棚,如图所示:
施工人员在棚内施工,挡风棚可有效挡风,使之不影响焊接。
九、效果检查
通过一系列行之有效的措施,********焊接质量有了明显的提高。同时也给我公司创造了良好的经济效益和社会效益。
经济效益,由于一次安装合格率提高了,为后期调整
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