HW03客户QQR会议_2015Q3技术总结.ppt

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天水华天科技股份有限公司 TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO.,LTD HW03客户第三季度质量回顾(2015.6-2015.8月份) * 一、异常回复周期及改善效果追踪 序号 异常日期 收到样 品日期 回复报 告日期 回复周 期(天) 产品型号 封装形式 用户批号 问题描述 责任部门 内/外部 1 2015.6.18 / / / MBI5041GP SSOP(0.635-D1.40)024 B2M675CTHB 管脚异常 制造三部 内部 2 2015.7.14 / / / MBI5020GP SSOP(0.635-D1.40)024 B2R928CTHA 塑封体外观问题 制造三部 内部 2 2015.8.14 / / / MBI5120GM MSSOP(0.635-D1.40)024 B2S035CTMB 产品掉地 制造一部 内部 异常追踪 异常发生:#1 异常日期:2015.6.18 异常批次:B2M675CTHB 问题描述: 2015年6月16日 17#电镀线加工的SSO024150613157批产品,因设备异常导致产品管脚腐蚀变细,不满足外观质量标准。 * 异常原因 针对措施 改善效果 此批产品加工过程中,设备出现“高压水B泵压力输出不稳”报警,操作员消除报警后连续启动设备,造成在去氧化流程槽中的产品停留时间长,框架过度腐蚀造成引脚变细。 培训操作员设备异常时对设备各流程槽确认无问题后方可启动。无法启动超过1分钟反馈倒班技术员确认处理。 责任人:岳东平 计划完成时间 :2015.06.20 异常追踪 异常发生:#2 异常日期:2015.7.14 异常批次:B2R928CTHA 问题描述:塑封体缺损 * 异常原因 针对措施 改善效果 1、对模具的分离工位、推料机构和分离推杆逐一进行排查,发现推料机构在转动时有死点,转动不灵活,将推料机构的轴承进行保养和调试完成后,进行跟踪生产,胶体打烂再未出现。 2、操作员在生产过程中,未严格按照《集成电路生产控制计划》进行作业,导致产品异常未及时发现; 1、维护员每周对推料机构进行一次检查保养,保养时必须用手转动轴承10圈以上,若无异常可以做检查保养通过记录; 责任人:潘海斌 完成日期:2015.07.03开始 2. 以此次质量事故为案例,培训操作员在生产过程中,一定要严格执行《集成电路生产控制计划》对产品进行检验,并每周对生产控制计划执行情况进行检查,保证异常发生时能及时发现,及时处理,避免异常扩大化。 责任人:张 勇 完成日期:2015.07.09 异常追踪 异常发生:#3 异常日期:2015.8.14 异常批次: B2S035CTMB 问题描述:产品掉地 * 异常原因 针对措施 改善效果 MSS024150808318工单05#卡在作业过程中,作业员在拿取产品卡卡条过程中料盒另一端卡条脱落,造成产品一端滑出料盒,导致框架一端重叠,产品有塌丝异常,经检验最终确认有1118只产品异常。 各领班以此为案例培训所有作业员:整盒加工完后先检查卡条是否卡紧,在转移产品时必须双手平行拿取产品。 领班每班次检查产品传递不规范问题,对发现的问题按照制度考核,并邮件汇报。 要求压焊进线配料员在产品进序时对每盒产品卡条进行检查确认,有问题立即反馈; ?负责人:孙建文 完成日期:2015.8.12 异常追踪 二、近12个月异常次数统计 三、近12个月异常类型汇总 四、2015.6-2015.8月份各封装形式封装良率报表 五、Top3制程缺点项目及比率 1、SSOP(0.635-D1.40)024主要缺点项目PPM及比例曲线图 封裝部分 排序 不良项 数量 PPM 不良比例 1 断丝 14382 167 26.23% 2 不粘、失铝 11343 132 20.69% 3 品管实验 8455 98 15.42% 4 上芯数 85,949,728     5 报废数 54,830     2、SSOP(1.0-D1.50)024主要缺点项目PPM及比例曲线图 封裝部分 排序 不良项 数量 PPM 不良比例 1 断丝 806 268 22.90% 2 不粘、失铝 758 252 21.53% 3 胶体未满 406 135 11.53% 4 上芯数 3,005,602     5 报废数 3,520     3、 MSSOP(0.5-D1.40)024主要缺点项目PPM及比例曲线图 排序 不良项 数量 PPM 不良比例 1 不粘、失铝 5059 387 24.31% 2 品管实验 4143 317 19.91% 3 框架变形 2435 186 11.70% 4 上芯数 13,07

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