第五《变频器故障处理》探索.ppt

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* 第五章变频器故障的处理 案例分析:换热加泵变频器过流 某用户用一台西门子MM440系列变频器22KW来控制纺织车间集中供热换热系统(如图所示),在停机加泵时总是出现F001过流故障。 第五章变频器故障的处理 案例分析:换热加泵变频器过流 用户现场检查参数发现,变频器的停车方式为OFF1(即变频器按照选定的斜坡下降速率减速并停止),这也就意味着变频器在从运行频率减速到0Hz过程中,始终是有电压输出的。 第五章变频器故障的处理 案例分析:换热加泵变频器过 为解决停车问题,需要将相应参数修改: ???? P0701:数字输入1的功能为“3” 将数字输入1的功能从ON/OFF1改为OFF2,这一命令将使电动机依照惯性滑行,最后停车(脉冲被封锁),也就是自由停车。 第五章变频器故障的处理 5.5 过载的原因及处理 电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本特征是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流(否则就变成过流故障),而且过载是有一个时间的积累,当积累值达到时才报过载故障。 第五章变频器故障的处理 1.过载的主要原因 过载发生的主要原因有以下几点: (1) 机械负荷过重,其主要特征是电动机发热,可从变频器显示屏上读取运行电流来发现; (2) 三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因很多变频器显示屏只显示一相电流); (3) 误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致过载跳闸。 第五章变频器故障的处理 2.过载故障的解决对策 (1) 检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。 如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。 第五章 变频器故障的处理 (2) 检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其它电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。 第五章变频器故障的处理 案例分析:水泵变频器过载 某供水单位使用艾默生TD2000-4T0300P(30KW)变频器拖动水泵负载,使用过程中变频器经常报E013故障,检查故障电流记录58A,变频器额定电流60A,经查说明书:风机、水泵变频器过载能力110%额定电流1分钟,是否与上述现象发生冲突? 第五章变频器故障的处理 案例分析:水泵变频器过载 经现场了解和查看,发现水泵负载长期工作在48Hz,电流长期在58A左右,E013的原因为变频器带载能力不够,需要更换更高一级的变频器,即TD2000-4T0370P或EV2000-4T0370P(37KW)。 变频器运行过程输出电流大于等于变频器额定电流,但达不到变频器过流点,在运行一段时间后产生过载保护,变频器过载保护按反时限曲线不同分为G型和P型。 第五章变频器故障的处理 本例机型分为P型机,其P型反时限曲线说明当变频器输出电流达到95%持续时间达到1小时则报E013,当变频器输出电流达到110%持续时间达到1分钟也同时报E013。 第五章 变频器故障的处理 5.6 缺相故障的原因及处理 1.缺相故障的原因分析 变频器产品中主要有单相220V与三相380V的区分,当然输入缺相检测只存在于三相的产品中。图所示为变频器主电路,R、S、T为三相交流输入,当其中的一相因为熔断器或断路器的故障而断开时,便认为是发生了缺相故障。 第五章 变频器故障的处理 缺相故障原因分析 当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,Udc上的电压如图所示,一个工频周期内将有6个波头,此时直流电压Udc将不会低于470V,实际上对于一个7.5KW的变频器而言,其C的值大小一般为900uf,当满载运行时,可以计算出周期性的电压降落大致为40V,纹波系数不会超过7.5%。而当输入缺相发生时,一个工频周期中只有2个电压波头,且整流电压最低值为零。此时在上述条件下,可以估算出电压降落大致为150V,纹波系数要达到30%左右。 第五章 变频器故障的处理 案例分析:输入整流桥缺相故障 某塑料挤出机,其采用艾默生TD2000-4T0550G变频器作为主驱动,在运行过程中,听见变频器内

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