《6sigma basic》.ppt

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课程目标 通过介绍和讨论6Sigma相关知识与案例,使学员掌握开展6Sigma项目的基本概念,为今后正确选择持续改进方法、参与持续改进活动打下基础。 课程内容 六西格玛产生的背景 定义 突破的策略 团队职责 六西格玛的发展 案例 目标:更好,更快,更低的成本 过程改进聚焦于: 提高质量 降低成本 客户满意 改进过程 六西格玛改进…… 1. 运作过程 (制造过程) 2. 交易过程 (管理和业务过程) 改进指标可衡量 减少偏差的效果 可换算的指标 将客户需求转变为对生产的要求 Which Processes to Improve? 确定项目 项目名称和理论基础 范围和界限 问题阐述 项目目标 时限 组员 流程图 测量系统分析 基线过程能力/业绩 财务baseline 分析阶段目标 过程分析 PFMEA 验证偏差和缺陷原因 实验设计DOE: 更新的PFMEA 验证的解决方案 实施的解决方案 新的标准运作流程 更新的PFMEA 项目报告 最好的团队 大小:4-8名成员 对新想法开放 需要过程或技术知识 有权进行试验研究和试运行 CHAMPION 的 角 色 黑 带 的 角 色 运用工具进行迅速高效的改进工作。 与小组成员达成共识。 与 Champion 一起寻找其它黑带项目的计划。 与 Champion 一起解决改进过程中的资源或问题。 向 Champion 报告项目的状态与发生的问题。 帮助团队学习并掌握 6 Sigma 工具与技术。 团 队 的 角 色 GE案例 YFJC:提高库存周转率 YFJC:减少发泡修补率 YFJC:点焊机参数优化 六西格玛的发展 六西格玛的发展 六西格玛在发展,现在已经发展到了第三代。 第一代关注减少缺陷上。摩托罗拉(Motorola)是代表之一; 第二代主要是关注成本降低,ABB、联信和通用电气为代表 第三代体现在价值的创造上,如何促进公司的成长、为股东及投资者创造更多的价值等。 六西格玛与精益生产的集合--精益六西格玛 ICRA框架-- 创新(Innovation)意味着为组织导入某种新的事物, (Configure)在操作层面上做好相应的配置实施计划,(Realize)保障实施的结果,(Attenuate)降低实施风险。 案例 GE新加坡塑料件工厂,减少85%树脂配色提前期 GE医疗系统可研究开发中心用六西格玛方法设计出高质量CT管 GE案例 GE家电重新设计冰箱测试修理流程节约四百万美元 GE资产抵押保险公司甄别不良借款人, 提高贷出率,减少索赔八百万美元 GE加拿大飞机发动机工厂加快清关,减少50%延迟 GE案例 改进库存盘点正确性,确定了预测周期长短与预测准确性的关系、安全库存设置与库存水平的关系,库存准确性与库存水平的关系。 减少库存盘点差异,根据制造和海运时间的概率统计结果减少安全库存设置。缩短订货提前期,减少客户需求变化的影响。 结果,库存周转率从4.15提高六个月后的10次、12个月后的17.7次,项目年度节约99.6万元人民币 明确了导致修补的主要缺陷,改进优化配方,增加气眼,改变模具角度,改变浇铸轨迹。 发泡的IPPM已经从168,501 持续下降到了的80,723, 胶水用量,下降幅度达到45.3%。 ? 降低人工成本, 胶水成本, 2001年累计节省费用为15万元。 按照DOE的步骤对保持时间、挤压时间、电压、加热温度和焊接时间5因子进行了2水平16次的实验。 发现加热温度和电压是影响输出的关键要素,在作业指导书内规定新的参数设置, 对零件表面状态进行控制,增加电极状态点检表。 结果:过程能力从CPK1.33提高到2.58,节约:13万元 BBP Workshop JIT Seating Saarlouis/Bochum 六西格玛简介 6 Sigma Overview 六西格玛产生的背景 90年代早期,摩托罗拉在同日本的竞争中失掉了收音机和电视机的市场,后来又失掉了BP机和半导体的市场。一个日本企业在70年代并购了摩托罗拉的电视机生产公司。经过日本人的改造后,很快投入了生产,并且不良率只有摩托罗拉管理时的1/20。 他们使用了同样的人员、技术和设计。显然问题出在摩托罗拉的管理上。在市场竞争中,严酷的生存现实使摩托罗拉的高层接受了这样的结论“我们的质量很差”。 六西格玛产生的背景 后来摩托罗拉通讯部门的乔治-费希尔开发出了六西格玛方法。在其执行官鲍勃领导下,摩托罗拉开始了六西格玛质量之路。 从摩托罗拉开始,德州仪器,杜邦、柯达、ABB、GE、诺基亚、联信,福特,IBM等一系列著名企业加入运用六西格玛进行突破性改

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