道达尔提前开启印尼南马哈卡姆天然气凝析油项目.pdfVIP

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石油、天然气工业

第 32卷 第4期 吴永良.水下防喷器控制系统故障分析及其处理——以萨哈林某井为例 控制系统再没有异常情况发生。 (3)此前,业主没有提供平台所处井位海水 温度异常低温 (低于零度 )的情况资料或相关的 5 结论 提示,现实情况超出预料,平台缺乏如此低温海 水的作业经验。由此,给我们启示:平台进入一 (1)通过起下防喷器 ,并进行了一系列的检查、 个陌生的海域作业,前期的海况调查是何等的重 调试,确认此次防喷器控制系统失效原因,不是 要。 防喷器及其控制系统本身密封存在问题所致,而 参考文献: 是由于海水温度异常低温 (低于零度 ),控制系统 [1] 李博,张作龙.深水防喷器组控制系统的发展 [J1_流体传动 控制液未加足够防冻液 (乙二醇)所造成的。 与控制,2008(4):39—41. (2)后续故障发生原因是防喷器功能恢复后, [2]荆波.海洋石油勘探开发安全概论 [M].北京 :石油工业出 乙二醇未能及时送上平台,没有及时操作万能防 版社,2006. [3] 苏山林.防喷器控制系统发展趋势的探讨 [J】.胜利油田职工 喷器,没有将其内含乙二醇浓度低的主动控制液 大学学报,2005,19(3):45—46. 替换成含乙二醇浓度高的控制液。由于长期用蓝 [4]李博.深水海底防喷器组液压控制系统设计研究 [D].山东 控制系统工作,个别功能主动液管内控制液含乙 东营:中国石油大学,2009. 二醇浓度低 ,导致个别梭子阀在蓝控制系统阀座 [5】 亢俊星.海底防喷器控制系统 [J].中国海洋平台,1992,7 上结冰,用黄控制系统时,梭子阀不能将蓝控制 (4): 179—181. 系统通道关闭,主动液从蓝控制系统主动液管窜 [6]NLRigEquipmentHydraulicSubseaBOPControlSystems. 回储能液箱和海里。 (上接第 82页) 5 认识体会 (3)对于大位移井的尾管施工,需要做出缜 密的施工设计,以保证施工的顺利和连续。 (1)本文以CB32B.1井的尾管施工情况、数 参考文献 : 据对渤海埕北区块的油井开发提供了设计及施工 … 姜伟.大位移井钻井技术在渤海油田中的应用 [D].四川成 的参考依据。 都 :西南石油学院,2002. (2)埕北32B区块第一 口封隔式尾管悬挂方 [2]蒋世全 ,施太和,杨道平.套管旋流扶正器的流速模拟研究 和应用 [J]_中国海上油气 (工程 ),1998,10(6):31—37. 式固井的成功应用,节约了大量的生产成本,为 [33]崔军,朱本岭,廖华林,等.胜利油田埕北21一平 1大位移 以后该海域此类井的施工工艺提供了相关借鉴和 井固井技术 [J]_石油钻采工艺,2000,22(6):1-3.

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