保定热电厂450CFB锅炉出力不足原因分析.docxVIP

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保定热电厂450CFB锅炉出力不足原因分析.docx

保定热电厂450t/h CFB锅炉出力不足原因分析一.锅炉出力不足原因分析保定热电厂450t/h CFB锅炉自2012年4月改烧无烟煤以来,出力仅380t/h左右,经分析原因,可以认为主要是循环灰量不足所致。锅炉出力为380 t/h时,锅炉炉膛上部压差ΔP2运行值为0.8kPa左右。ΔP2表示了炉膛上部灰浓度的大小,即炉膛上部灰的悬浮密度;炉膛上部高度约20m范围内的压差△P2对锅炉负荷有直接影响,一般的相互关系如图2所示。根据以往锅炉运行经验,ΔP2达到1.2 kPa左右时,锅炉可达到430t/h的出力。由此可以判断,锅炉出力不足的原因是炉膛上部ΔP2偏小,即锅炉的循环灰量不足所致。图1炉膛总压差△P1与炉膛上部压差△P2示意图图2 炉膛上部压差△P2与与锅炉负荷的关系曲线2.对煤场的煤颗粒分布特性观察后得知,原煤粒度较细,细颗粒较多,可能是导致锅炉循环灰量不足的主要原因,电厂提供的入炉煤粒度分析数据表明,2012年1月入炉煤粒度的中位径d50=1.46mm, 2012年7月入炉煤粒度的中位径d50=1.27mm,细颗粒较以前有所增加,加之无烟煤自身因地质年龄长,燃烧过程中热应力大,易碎裂成细小颗粒,使分离器难以分离,故锅炉循环灰量减小,炉膛上部ΔP2减小,水冷壁及屏式受热面传热量减弱,炉膛温度也升高至950℃。CFB锅炉的燃烧特点,要求入炉煤的颗粒粗细有一定范围,颗粒级配有合理的比例。除最大颗粒粒径外,1mm以下颗粒份额对燃烧过程影响较大。通常无烟煤,控制1mm以下颗粒份额小于40%。3.锅炉目前一、二次风机在锅炉出力为380 t/h时,已达到其最大出力,因此,送风量不足也是限制锅炉出力进一步提高的原因之一。二.进行专项试验与提高锅炉出力的途径1.改变入炉煤粒径,控制1mm以下细颗粒份额。煤场现有的原煤粒径有一定差异,选用原煤粒径较粗的煤作为试验煤种,进行专项试验,摸索其成灰特性的规律,以提高ΔP2和锅炉出力。2.掺烧部分煤矸石,以增加循环灰量。3.选择合适粒径的石灰石补充循环灰。在锅炉运行条件不变的前提下,石灰石在炉内及热循环回路的停留时间取决于石灰石的粒径大小,所以选择合适的石灰石粒径至关重要,可同时起到降低Ca/S和补充循环灰的作用,粒径在200~500μm范围内的石灰石在炉内及热循环回路的停留时间最长,大于或小于这个粒径范围都将缩短其在炉内的停留时间。通常推荐的CFB锅炉石灰石粒径分布如图3所示。入炉石灰石最大允许粒径dmax=1mm,d50= 0.25~0.45mm。图3 推荐入炉石灰石粒度分布曲线4.选择合适粒径的河沙补充循环灰。河沙推荐粒径分布曲线见图4。图4 推荐河沙粒度分布曲线典型河沙参数,表观密度2048kg/m3,堆积密度1521kg/m3,最大粒径dmax=0.8mm,中位粒径d50=0.177mm 。图5 河沙作为循环灰的实例4.提高风系统供风能力。需要进一步查明风系统漏风的原因,并消除漏风;查明风机风量不足的原因。同时应研究利用播煤增压风机向炉内补充风量的技术方案。5.改造分离器的方案。由于原锅炉设计分离器筒体直径偏小,分离效果不佳,循环灰粒径较粗(图6),循环灰中位粒径d50=d50=119/116μm 。如果电厂拟长期燃用现有的细颗粒较多的无烟煤,则应考虑对分离器进行改造,以进一步提高分离效率,以更好的适应现有煤种。图6 9号炉循环灰粒径6.增加炉内水冷受热面的方案。三.其它1.关于9炉分离器入口烟窗高度缩小约1米后,分离器入口烟速由24.5m/s 提高到28.4m/s,分离效率运行效果有待于进一步验证,但对分离器顶盖及一次靶区的磨损问题应特别关注,必要时采取防磨措施。4

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